柴里煤礦注氮解放2311火區(qū)的實(shí)踐
1 工作面火災(zāi)概況
2311綜放工作面是231采區(qū)首采工作面,位于二水平東翼最北端,四周多為未開采的實(shí)體煤,煤層自然發(fā)火期為46d。采用綜放工藝開采山西組3上煤層,煤層厚5m,煤層傾角3~8°,工作面長135.5m,可推采長度768m。
2311工作面于1997年6月9日正式貫通,其通風(fēng)系統(tǒng)見圖1。9月2日上午,在工作面開切眼13#架頂板處發(fā)現(xiàn)明火。
圖1 2311綜放工作面通風(fēng)系統(tǒng)
其發(fā)火原因如下:
(1)該工作面自貫通至發(fā)火時(shí)已近3個(gè)月。超過了自然發(fā)火期,具備發(fā)火條件。
(2)開切眼掘進(jìn)貫通期間曾發(fā)生大范圍冒頂,冒高4~5m。冒頂長度40m,煤體破碎,使煤體具有良好的氧化條件。
(3)支架安裝過程中煤體積熱不易散發(fā),形成了屏蔽層,自燃表面不易被發(fā)現(xiàn)。
為避免工作面出現(xiàn)火災(zāi)采取了以下措施:
(1)由救護(hù)隊(duì)員現(xiàn)場監(jiān)護(hù),用水槍直接滅火。
(2)打鉆注水降溫,同時(shí)對(duì)6#~16#架間打鉆探溫,發(fā)現(xiàn)高溫點(diǎn)及時(shí)注水。
(3)在工作面前,開出了3個(gè)鉆機(jī)窩,利用鉆機(jī)窩向著火點(diǎn)打鉆注水、注凝膠。共打鉆孔100個(gè),其中注凝膠30m3。
雖然采取了以上措施,但火勢沒有得到有效控制,火點(diǎn)從13#架一直蔓延到21#架,CO氣體已逆風(fēng)流擴(kuò)散到45#架,回風(fēng)流中CO濃度達(dá)到5000×10-6,并有中等煙霧。隨著火勢的繼續(xù)蔓延,至9月17日,已不能直接滅火,決定采取封閉滅火。經(jīng)過調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)(圖2),對(duì)2311材料道、運(yùn)輸機(jī)道進(jìn)行密閉。
圖2 2311火區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)
2 注氮滅火
2.1 注氮滅火機(jī)理
氮?dú)馐且环N無色、無味、無毒的氣體,在正常干燥大氣中N2含有量大于79.04%,O2為20.93%,CO2為0.03%。在標(biāo)準(zhǔn)狀況下,N2密度為1.2505kg/m3,與同體積空氣質(zhì)量比為0.9673。在常溫常壓下,由于N2分子結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,其化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,N2很難與其它物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),所以是一種良好的滅火用惰性氣體。
煤的氧化自燃是一個(gè)復(fù)雜的化學(xué)過程。當(dāng)其氧化速度加快到使氧化生成的熱量不能及時(shí)散發(fā)而聚集達(dá)到一定溫度時(shí),就導(dǎo)致了自燃。煤的自燃速率主要取決于煤的溫度和它所處的環(huán)境空氣中的氧含量,且與兩者成正比。在同一溫度下,煤周圍空氣中氧含量越低,氧化自燃速度越緩慢,當(dāng)氧含量降到5%~10%時(shí),煤的氧化自燃過程趨于窒息或停止?fàn)顟B(tài);而氧含量降到3%以下時(shí),則可抑制煤炭、木材等可燃物的陰燃或復(fù)燃。
向井下火災(zāi)區(qū)域注入N2,減少火區(qū)氧含量,使煤的氧化自燃速度減慢,促使煤的氧化自燃向逆向發(fā)展,直至其氧化過程終止,最終達(dá)到治理火災(zāi)的目的。
2.2 注氮滅火條件
(1)柴里礦現(xiàn)有兩臺(tái)深冷空分設(shè)備,制氮量為1200m3/h,2311綜放工作面注氮防火系統(tǒng)已形成,為注氮滅火提供了氮?dú)鈦碓础?BR> (2)柴里礦已有2年多的注氮防火經(jīng)驗(yàn),在綜放開采時(shí)研究成功了“旁路式”注氮防火,在分層開采時(shí)研究成功了“隔離式”注氮防火新工藝。
(3)從圖2可以看出,2311綜放工作面封閉空間小,周圍為實(shí)體煤,漏風(fēng)通道少,易于調(diào)壓管理,可以使N2能有效地惰化火區(qū)。
2.3 注氮滅火工藝
2.3.1 注氮口位置的選擇
2311火區(qū)臨時(shí)封閉后,前期只能在材料道原敷設(shè)的φ108mm×4.5mm鋼管上實(shí)施連續(xù)式注氮,注氮流量為400m3/h。但經(jīng)3d連續(xù)注氮,效果較差,對(duì)火區(qū)沒有起到抑制作用,主要有以下幾個(gè)方面的原因。
(1)為確保運(yùn)輸機(jī)道施工人員的安全,調(diào)整后的通風(fēng)壓力運(yùn)輸機(jī)道高于材料道,在負(fù)壓側(cè)注氮,直接漏掉一部分N2氣體。
(2)注氮量偏小。
(3)注氮口設(shè)置在材料道密閉處,處于火區(qū)回風(fēng)側(cè),距火源點(diǎn)遠(yuǎn)。
為此,在運(yùn)輸機(jī)道重新敷設(shè)φ108mm×4.5mm鋼管,出氮口在運(yùn)輸機(jī)道密閉內(nèi)3m處,實(shí)施連續(xù)式注氮,同時(shí)停止材料道注氮。
2.3.2 注氮量的選擇
(1)初期注氮量。為迅速抑制該火區(qū),并盡快進(jìn)入窒息狀態(tài),初期將礦制氮廠生產(chǎn)的全部N2量1200m3/h注入該火區(qū),經(jīng)65h后注氮量達(dá)65000m3,對(duì)2311材料道、運(yùn)輸機(jī)道密閉內(nèi)氣體進(jìn)行取樣分析(結(jié)果見表1),說明火區(qū)已進(jìn)入窒息階段。
表1 取樣分析各氣體濃度
/% CO2濃
度/% CH4濃
度/% N2濃
度/% CO濃度
/×10-6 2311材料道 2.93 3.99 0.32 92.72 151 2311運(yùn)輸機(jī)道 2.81 3.9 0.19 92.82 63
2.4 注氮效果
為觀測火區(qū)注氮效果,在火區(qū)回風(fēng)側(cè)2311材料道密閉內(nèi)設(shè)置了測點(diǎn),利用ASZ-Ⅱ型自動(dòng)監(jiān)測裝置進(jìn)行氣體連續(xù)取樣分析。另設(shè)人工測點(diǎn),在2311滅火巷鉆孔內(nèi)、2311運(yùn)輸機(jī)道密閉內(nèi)隨時(shí)取樣分析。初期注氮期間,火區(qū)內(nèi)CO、O2濃度呈迅速降低趨勢,N2濃度迅速提高?;饏^(qū)進(jìn)入窒息狀態(tài)后,CO濃度呈緩慢下降趨勢,N2、O2濃度基本保持不變,見圖3。
圖3 2311火區(qū)材料道測點(diǎn)氣體變化曲線
2.5 配套措施
(1)均壓??紤]到施工人員的安全,要求空氣壓力運(yùn)輸機(jī)道側(cè)高于材料道側(cè)。實(shí)施均壓通風(fēng),使封閉區(qū)兩端壓差為30~50Pa,適當(dāng)控制漏風(fēng)量,確保注入N2持續(xù)充滿整個(gè)封閉空間,氧含量降低到3%以下。
(2)注凝膠。凝膠是由基料、促凝劑和水按一定比例混合而成乳狀膠體,膠體內(nèi)充滿著大量的水,既能起到封堵防漏風(fēng)作用,也可降低煤體溫度。
(3)注水。通過滅火巷向高溫區(qū)注水降溫,火區(qū)啟封后,人工灑水降溫,在8#~45#架間注水降溫。
3 火區(qū)啟封
當(dāng)注入氮?dú)?04h時(shí),封閉區(qū)內(nèi)各種氣體成分相對(duì)穩(wěn)定,O2<3%,CO<10×10-6。停止向封閉區(qū)注氮后,由于漏風(fēng)的原因,封閉區(qū)內(nèi)N2、O2恢復(fù)正常,而CO并未增加,說明火已熄火,具備了啟封條件。啟封前,由救護(hù)隊(duì)員在火區(qū)回風(fēng)側(cè)進(jìn)行探測,證實(shí)火區(qū)內(nèi)沒有著火現(xiàn)象,CO氣體濃度穩(wěn)定在10×10-6以下,且有下降趨勢。因此,該火區(qū)于10月22日順利啟封,取得了預(yù)期效果。
總而言之,①N2具有擴(kuò)散半徑大,惰化覆蓋面廣,能快速使火區(qū)缺氧窒息的特點(diǎn),其惰化效果取決于注氮量、N2純度及火災(zāi)區(qū)漏風(fēng)量的大小。②注氮方式、注氮口位置對(duì)惰化效果影響極大。③封堵防漏風(fēng)是應(yīng)用注氮滅火方法能否成功的關(guān)鍵,其它輔助措施也是不可忽視的。
作者簡介:1965年生,助理工程師,1984年畢業(yè)于山東煤炭工業(yè)學(xué)校,曾在柴里煤礦從事防滅火等技術(shù)工作,現(xiàn)在棗莊礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司科技處采礦研究室工作。地址:山東省棗莊市,郵碼:277101。作者單位:棗莊礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司