安徽祁東礦采用高抽巷預(yù)抽瓦斯揭穿突出煤層
石門揭穿突出煤層前,通常采取迎頭鉆孔結(jié)合掛兒鉆場抽放消突技術(shù),存在多茬鉆孔施工、多茬抽采、多次效檢等弊端,安全威脅大、周期長、成本高。目前,皖北媒電集團祁東礦在一采區(qū)9煤底板抽放巷,成功使用頂板高抽巷抽放瓦斯消突技術(shù),未出現(xiàn)一次效檢指標超標、炮后瓦斯基本穩(wěn)定在0.15%~0.2%,收到了非常好的防突效果,實現(xiàn)了突出煤層石門快進揭煤。
該礦9煤層屬于瓦斯突出煤層,煤厚約3.7m,以粉末狀為主,瓦斯含量達10.7m3/t,在以往的施工中先后發(fā)生過25次突出現(xiàn)象,嚴重威脅礦井的安全生產(chǎn)。為此,在912煤底板抽放巷的施工中,該礦通防科組織工程技術(shù)人員進行課題攻關(guān)。在對9煤層的地質(zhì)條件、瓦斯含量進行研究分析后,制定了頂板高抽巷抽放瓦斯消突技術(shù)方按。在石門揭煤前,沿9煤跟頂施工頂板高抽巷,長度控制在從石門距9煤3米外開始至過煤法距3米止。高抽巷施工結(jié)束,在巷道底板設(shè)計施工165個下行穿層抽放鉆孔預(yù)先抽放9煤層瓦斯。
通過采用頂板高抽巷技術(shù),在打鉆時,可投入多鉆機同時作業(yè),提高了打鉆效率,而且在打鉆過程可實現(xiàn)鉆孔同時抽放,大大縮短了抽放時間,為工作面掘進贏得了時間。經(jīng)過鉆孔大面積抽放后,經(jīng)檢測9煤原始瓦斯壓力由2.8Mpa降至0.1Mpa左右,抽放效果非常明顯,共抽出瓦斯6.48萬立方米,瓦斯抽放率達到37%。