氮氣在煤礦防滅火中的應用
煤礦防滅火對于惰性氣體的定義與化學對惰性氣體的定義不盡相同。在防滅火的工作實踐中,惰氣是指不參與燃燒反應的單一或混合的窒息性氣體,其中可能含有少量的氧氣。最常見的防滅火惰氣是燃氣、氮氣和二氧化碳。
一、氮氣的性質
眾所周知,氮氣的原料是空氣。氮氣是一種無色無味無毒無腐蝕,不自燃,也不參與燃燒的氣體,標準狀態(tài)下(21℃,101.325kpa),氣體密度為0.461kg/cm3,液體密度為80.8kg/m3,氮氣在101.325Kpa,-195.8℃時變成無色的液體,在-209.9℃時,變成霧狀的固體。氮氣在水中溶解度很小,很難與其它物質發(fā)生化學反應,在震動、熱和電火花作用下都較穩(wěn)定。
二、 氮氣防滅火作用原理
注氮防滅火的實質是向采空區(qū)氧化帶內或火區(qū)內注入一定流量的氮氣,使其氧含量降到10%或3%以下,達到防火、滅火和抑制瓦斯爆炸的目的,其作用有:
1、 消除瓦斯爆炸的危險
在煤礦當采空區(qū)一旦出現(xiàn)火災,危害最大的是導致其內混合氣體的爆炸。由混合氣體爆炸三角形知,混合氣體中氧含量低于12%時就有減小爆炸的可能性。但是,混合氣體爆炸的界限不僅取決于這種氣體在空氣中所占的百分比,還部份地決定于混合氣體的溫度和氣壓。溫度和氣壓的增高使這個界限擴大,反之縮小。如果混合氣體被加熱到300℃,氧含量為9%時就能發(fā)生爆炸。因而國內的研究表明,將氧氣的臨界含量控制在5%以下時幾乎能防止任何爆炸,否則爆炸還有可能發(fā)生。而氧氣的含量低于10%時混合氣體的爆炸有顯著的降低。正是從這一理論出發(fā),向火區(qū)注入氮氣后使其氧含量降低,而且只要氧含量低于10%時就能大大地減少爆炸的可能性。
2、 減少漏風的作用
采空區(qū)漏風是造成自然發(fā)火的主要原因之一。對于封閉或半封閉的采空區(qū)而言,從理論上講,注入氮氣后增加了其注入空間內混合氣體的總量,能夠減少封閉區(qū)內外之間的壓力差,從而起到減少封閉區(qū)外部向內部漏風的作用。
如果巷道里的密閉墻有裂縫或密閉強有裂縫,當密閉區(qū)內為負壓時,空氣可以通過墻縫或繞過密閉墻而進入密閉區(qū)。為了防止密閉漏風,可向密閉前后墻之間的空間連續(xù)不斷地注入必要流量的氮氣,使該空間形成正壓,阻止新鮮空氣進入密閉區(qū)內。
3、 降溫作用
對于有內因火災的采空區(qū)來說,其溫度大于外界溫度。當采用氮氣滅火時,無論是采用液氮,還是氮氣,其氮氣的溫度均低于火區(qū)的氣體溫度,加之氮氣在注入火區(qū)后的流動范圍大,對采空區(qū)來說都有顯的降溫作用。
4、 防止煤的自燃發(fā)熱和自燃
煤炭自燃的三要素是:煤有自燃傾向性;有連續(xù)的供氧條件;熱量易于積聚。煤礦生產工作面采空區(qū)氧化帶內的漏入風量不足以帶走煤氧化產生的熱量,則煤溫就逐漸升高,這時煤處于自燃發(fā)熱。當溫度達到煤的臨界溫度以上,氧化急聚加快,大量產生熱量,又使煤溫迅速升高,達到煤的著火溫度時便著火燃燒起來,即進入自燃狀態(tài)?;诖嗣貉鯊秃蠈W說,采取向工作面采空區(qū)氧化帶內注入一定流量的氮氣,降低該帶內的氧氣含量,達到破壞煤炭自燃的一個要素,使其氧含量降到煤自燃臨界值以下,就達到了防止煤自燃的目的。
5、 降低燃燒強度
無論是外因火災,還是內因火災,當火災已經發(fā)生,向火區(qū)內注入一定流量(大于漏風量)的氮氣,使該區(qū)內的氧含量由21%逐漸降低到10%以下,熊熊大火就逐漸處于自熄。
三、 氮氣防滅火優(yōu)缺點
國內外煤礦應用氮氣防滅火的實踐表明:氮氣具有滅火速度快,既能防火,也能滅火,還能抑制瓦斯爆炸,無污染環(huán)境和機電設備等優(yōu)點。其缺點是氮氣的密度比空氣輕,容易流失。因此,在注氮的同時,必須采用堵漏措施相配合,才能取得滿意的效果。
四、 制氮設備
我國煤礦防滅火目前所選用的制氮設備有:地面固定式深冷制氮氣設備;礦用地面固定式、地面移動式和井下移動式變壓吸附制氮設備,以及礦用地面固定式、地面移動式和井下移動式膜分離制氮設備。按空分原理可分為深冷式、變壓吸附式和膜分離式。近幾年來,尤以變壓吸附和膜分離制氮設備在煤礦現(xiàn)場應用得最多。
為滿足煤礦選擇氮氣源設備的需要,煤炭科學研究總院重慶分院與溫州瑞氣空分設備有限公司合作,共同研制開發(fā)出KGZD系列(氮氣純度為98%,產氣量為200—2000m3/h)礦用地面固定式制氮設備、KYZD系列(氮氣純度為98%,產氣量為200—1200m3/h)礦用地面移動式制氮設備和JXZD系列(氮氣純度為98%,產氣量為200—800m3/h)礦用井下移動式制氮設備。
從1998年至今,已有淮南局,淮北局,臨沂局,靖遠局,華亭局,華管會,國投新集等局礦先后選用了瑞氣公司生產的變壓吸附制氮設備,為保障煤礦的安全生產發(fā)揮了重要作用。
五、 應用實例及效果
“八五”以來,綜采放頂煤開采技術在我國條件適宜的礦井得到廣范應用,因此,氮氣防滅火技術成為該采煤方法的主要防滅火措施。目前已有50余個局礦建立了氮氣防滅火系統(tǒng),而變壓吸附制氮設備已在近30余個局礦中應用,為煤礦安全生產發(fā)揮了重要作用。
煤礦注氮防滅火抑爆的應用實例較多,現(xiàn)只舉三例。
例一:
1991年10月,某礦放頂煤工作面采空區(qū)發(fā)生自燃發(fā)火,封閉工作面后采用黃泥灌漿滅火1個月無明顯效果,采用氮氣滅火后,使火區(qū)CO含量降為0,O2含量降為1.5%,氣體溫度降到18℃,當即打開密閉恢復生產。氮氣滅火的效果可以通過兩次滅火對比得出:第以次采用掘消火道打鉆灌黃泥漿滅火1個月,火區(qū)達開后又復燃,第二次氮氣滅火11d,火區(qū)打開后再也沒有復燃。
例二:
1993年6月,某礦19110綜采工作面撤架剛結束時,已撤支架的運輸順槽發(fā)生自燃,立即對采空區(qū)用板閉封閉后實施注氮,當時通過埋設的束管測得火源點附近的2#測點CH4和O2的含量分別為7%和14%,正處于瓦斯爆炸界限之內,而此處的CO含量正以300ppm/d的速度上升,瓦斯隨時都有可能發(fā)生爆炸,在注氮氣4h后,將此處的O2含量降到10%,抑制了火區(qū)的瓦斯爆炸,注氮10d后,徹底撲滅了火區(qū)。
例三:
1989年2月20日,某礦3402工作面的掘進巷內發(fā)生瓦斯連續(xù)爆炸,次日派人前去處理和排放瓦斯,在恢復通風時又發(fā)生了爆炸,當場死亡2人傷9人,另3名救護隊員在災區(qū)內遇難。因火災高溫、煙霧和還有繼續(xù)爆炸的危險,未能及時將遇難者搶救出來。救災會議擬定了11個方案,試行了6個均未獲成功,已時隔8d遇難者還是無法撤出來。于是決定采用液氮滅火技術處理,6小時共注氮2900m3,約為火區(qū)體積的3倍,火勢被迅速撲滅,同時又消除了瓦斯爆炸危險,于是救護隊員進入災區(qū)抬出了遇難者。然后清理巷道,僅有幾天時間就恢復了生產,更重要的是撤出了遇難者。