康家灘煤礦回采工作面瓦斯涌出
異常原因分析及防治對(duì)策
郭凡進(jìn)(中國(guó)神華神東煤炭分公司,陜西神木719315)
摘 要:介紹了88203回采工作面專(zhuān)用排瓦斯尾巷瓦斯異常的情況及采取的防治措施,并從理論上分析、闡明了氣壓變化是導(dǎo)致88202采空區(qū)瓦斯涌出量異常,亦即造成88203尾巷瓦斯超限的主要原因。運(yùn)用數(shù)學(xué)回歸分析方法,得出沿尾巷每百米采空區(qū)瓦斯最大和最小涌出量,并提出了防治采空區(qū)瓦斯異常涌出的針對(duì)性措施。
關(guān)鍵詞:回采工作面;瓦斯涌出異常;原因分析;防治對(duì)策
中圖分類(lèi)號(hào):TD712+.5 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B 文章編號(hào):1003-496X(2006)02-0042-04
康家灘煤礦為神東煤炭分公司唯一的高瓦斯礦井。井田煤系地層為二疊系下統(tǒng)山西組和石炭系上統(tǒng)太原組,共含煤10層,主采煤層為8#和11#,目前開(kāi)采8#煤層。煤層具有自燃傾向性,煤塵具有爆炸性。礦井采用分區(qū)式通風(fēng),通風(fēng)方法為機(jī)械抽出式,總排風(fēng)量25
88203綜采面位于康家灘井田中北部二盤(pán)區(qū),北、西部為未開(kāi)采區(qū),南連8#層輔運(yùn)、膠運(yùn)順槽和回風(fēng)大巷,東鄰88202采空區(qū)。工作面走向長(zhǎng)平均為2
工作面采用“兩進(jìn)兩回”的通風(fēng)方式(見(jiàn)圖1),下部為工作面輔運(yùn)、膠運(yùn)順槽進(jìn)風(fēng),上部回風(fēng)順槽和專(zhuān)用排放瓦斯尾巷回風(fēng),各巷道之間間隔
2 工作面瓦斯涌出情況及采取的措施(1)88203工作面從2005年1月31開(kāi)始試生產(chǎn),至
(2)從
(3)為解決尾巷瓦斯超限問(wèn)題,從
(4)從
3 工作面瓦斯異常涌出原因分析根據(jù)工作面瓦斯涌出情況和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,88203工作面采空區(qū)瓦斯抽放量隨抽放管口距工作面煤壁的距離不同而變化,但抽放量變化范圍在1.5~
(1) 尾巷瓦斯涌出規(guī)律。通過(guò)對(duì)88203尾巷及與其相鄰的88202采空區(qū)密閉前瓦斯?jié)舛葴y(cè)定,當(dāng)尾巷瓦斯增大超限時(shí),許多密閉前
當(dāng)一天內(nèi)尾巷瓦斯涌出變化最小或最大時(shí),以工作面煤壁為起點(diǎn),沿風(fēng)流方向尾巷瓦斯涌出量隨巷道長(zhǎng)度增加的變化規(guī)律如圖3、圖4所示。從圖中可以看出,沿風(fēng)流方向尾巷瓦斯涌出量隨巷道長(zhǎng)度的增加,瓦斯涌出量呈線性增加。也就是說(shuō),88202采空區(qū)瓦斯沿密閉和煤壁向尾巷涌出基本是均勻的。從回歸公式可知,88202采空區(qū)瓦斯向尾巷泄漏量最大為
圖3 同一天內(nèi)尾巷瓦斯變化最大時(shí)瓦斯涌出量隨尾巷長(zhǎng)度的變化規(guī)律
圖4 同一天內(nèi)尾巷瓦斯變化最小時(shí)的瓦斯涌出量隨尾巷長(zhǎng)度的變化規(guī)律
(2)瓦斯異常涌出原因分析。從
式中 pr———采空區(qū)向尾巷的風(fēng)流壓力,Pa;
p1、p2———風(fēng)流起、末斷面的壓力,Pa;
h1、h2———風(fēng)流起、末斷面中心距基準(zhǔn)面的高
度,m;
ρ1、ρ2———風(fēng)流起、末斷面氣體密度,kg/m3;
v1、v2———風(fēng)流起、末斷面的風(fēng)流速度,m/s。
由于采空區(qū)和地表溝通,密閉兩端均受到大氣壓的作用,且密閉兩端附近氣體通過(guò)裂隙溝通,所以ρ1、ρ2近似相等。密閉滲透漏氣量較小,可以認(rèn)為兩端風(fēng)流起、末斷面v1、v2近似相等,對(duì)于同一氣體單元,h1、h2相等,所以密閉漏風(fēng)風(fēng)流壓力:pr=p1-p2由于尾巷通過(guò)巷道與地面相通,大氣壓力微小的變化可以迅速傳遞作用于密閉上即p2隨之變化。而采空區(qū)通過(guò)地表裂隙和有限的井下漏風(fēng)裂隙與外界相通,且采空區(qū)內(nèi)空間較大,所以當(dāng)大氣壓力發(fā)生變化時(shí),壓力傳遞緩慢,采空區(qū)內(nèi)的氣體壓力變化速率極小,可以近似認(rèn)為采空區(qū)氣體壓力不受大氣壓影響即p1在一定時(shí)段內(nèi)基本不變。當(dāng)白天中午時(shí)分,大氣溫度升高,空氣密度降低,大氣壓力減小即p2減小,p1不變,pr增大即密閉漏風(fēng)風(fēng)流壓力增大,采空區(qū)漏向尾巷的瓦斯量隨之增大;當(dāng)夜晚時(shí)分,大氣溫度降低,空氣密度增大,大氣壓力升高即p2增大,p1不變,pr減小即密閉漏風(fēng)風(fēng)流壓力減小,采空區(qū)漏向尾巷的瓦斯量減小。當(dāng)p1、p2相等時(shí),采空區(qū)內(nèi)外壓力趨于動(dòng)態(tài)平衡,瓦斯不會(huì)向尾巷泄漏。
因進(jìn)風(fēng)井和回風(fēng)井高差僅為
圖5 88203尾巷瓦斯?jié)舛入S大氣壓力變化關(guān)系
4 防治對(duì)策根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試和上述分析結(jié)果,大氣壓力對(duì)淺埋煤層采空區(qū)瓦斯涌出有較大影響的時(shí)段有近3個(gè)月的時(shí)間,對(duì)工作面生產(chǎn)造成極大影響,是不可忽視的安全隱患,必須從思想上高度重視,采取有針對(duì)性的防治對(duì)策和措施。
(1)應(yīng)采取有效措施,對(duì)采空區(qū)實(shí)施均壓。對(duì)采空區(qū)進(jìn)行控制性抽放,平衡尾巷通風(fēng)負(fù)壓是解決采空區(qū)瓦斯異常涌出的最有效措施。但采空區(qū)抽放對(duì)防治自然發(fā)火非常不利,所以抽放期間應(yīng)加強(qiáng)采空區(qū)一氧化碳和溫度等監(jiān)測(cè)監(jiān)控工作。
(2)加強(qiáng)地表堵漏工作,加強(qiáng)采空區(qū)的封閉質(zhì)量,盡可能減少采空區(qū)漏風(fēng)。由于采空區(qū)瓦斯沿密
閉向尾巷涌出基本是均勻且采空區(qū)是連通的,具有管道效應(yīng)。僅采取部分密閉堵漏方法降低采空區(qū)瓦斯涌出效果較差,因此應(yīng)全面提升密閉規(guī)格和質(zhì)量。
(3)提高工作面回采率,盡量減少采空區(qū)遺煤,降低采空區(qū)殘存瓦斯量。
作者簡(jiǎn)介:郭凡進(jìn)(1965-),男,1987年畢業(yè)于焦作礦業(yè)學(xué)院采礦專(zhuān)業(yè),工程碩士,高級(jí)工程師,現(xiàn)任神華集團(tuán)神東煤炭分公司安監(jiān)局通風(fēng)處副處長(zhǎng),中煤勞保科技學(xué)會(huì)通風(fēng)、瓦斯防治專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員,長(zhǎng)期從事煤礦通風(fēng)、瓦斯防治和煤礦安全監(jiān)察工作,曾獲省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)一、三等獎(jiǎng)3項(xiàng),市級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)6項(xiàng)。
(收稿日期:
用聚合樹(shù)脂加固巖層破碎帶的工藝研究國(guó)內(nèi)和國(guó)外強(qiáng)化巖層破碎帶的經(jīng)驗(yàn)得出,最有效的加固地質(zhì)破碎帶的方法是采用聚合樹(shù)脂。我們與德國(guó)“米諾娃.卡爾包捷赫”公司合作研制了加固巖層破碎帶的最佳的樹(shù)脂類(lèi)型?!案駣W弗列克斯”樹(shù)脂是由2種液體成分組成的,其比例為1∶1。在容器中把2種成分?jǐn)嚢韬突戏磻?yīng),用泵注入巖體3~4 min后開(kāi)始凝固。在煤礦使用這種樹(shù)脂后,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)過(guò)一次頂板冒落事故,保證了安全生產(chǎn)?!案駣W弗列克斯”樹(shù)脂的
技術(shù)資料如下:
開(kāi)始反應(yīng)的時(shí)間: 15~20 s
反應(yīng)的延續(xù)時(shí)間: 3~4 min
反應(yīng)溫度:
發(fā)泡系數(shù): 1
最終的狀態(tài): 半硬—彈性的
抗壓強(qiáng)度極限: 50 MPa
摘自 《УГОЛЬ》 2005 No.5
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