選煤廠瓦斯治理技術(shù)的應(yīng)用
作者:佚名
2008-04-08 19:37
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1 選煤廠煤倉瓦斯治理概況
傳統(tǒng)的選煤廠煤倉設(shè)計時,基本上都不考慮瓦斯治理設(shè)施,但是對瓦斯礦井來說,許多選煤廠煤倉的瓦斯?jié)舛冗h(yuǎn)遠(yuǎn)超過 《煤礦安全規(guī)程》 規(guī)定的安全標(biāo)準(zhǔn),存在嚴(yán)重的安全隱患,甚至有的選煤廠還發(fā)生瓦斯爆炸,這嚴(yán)重地威脅著從業(yè)人員的生命安全和選煤廠的安全生產(chǎn)。為了解決此類問題,有的選煤廠在主要瓦斯區(qū)安裝了大量的 軸流式通風(fēng)機(jī) 、瓦斯傳感器、通風(fēng)機(jī)閉鎖傳感器,實(shí)現(xiàn)了瓦斯風(fēng)電閉鎖,實(shí)現(xiàn)了瓦斯監(jiān)控系統(tǒng),雖然這對解決選煤廠的瓦斯超限起了一定的作用,但上述設(shè)備設(shè)施治理費(fèi)用昂貴,且沒有從根本上解決瓦斯積聚造成的隱患,仍然存在發(fā)生瓦斯爆炸事故,影響選煤廠安全生產(chǎn)的隱患??梢哉f這些消極的措施并沒有從根本上解決瓦斯爆炸問題。
因此,為了保證選煤廠的安全生產(chǎn),筆者根據(jù)自己多年的礦井治理瓦斯積聚問題的經(jīng)驗(yàn),結(jié)合屯蘭選煤廠煤倉瓦斯情況,研制了一種“選煤廠煤倉新型瓦斯治理裝置”,徹底解決了現(xiàn)有選煤廠煤倉存在的瓦斯超標(biāo)易造成瓦斯爆炸和治理費(fèi)用昂貴等難題。
2 選煤廠煤倉新型瓦斯治理裝置的研究
2.1 屯蘭選煤廠煤倉瓦斯情況
屯蘭選煤廠始建于1997年10月,是設(shè)計入選原煤40Mt/a的特大型煉焦選煤廠,1997年10月31日正式投產(chǎn)?,F(xiàn)有原煤倉4個,產(chǎn)品倉4個, 2個轉(zhuǎn)載站。屯蘭礦生產(chǎn)的原煤由帶式運(yùn)輸機(jī)運(yùn)向屯蘭選煤廠4個原煤倉儲存待選,原煤經(jīng)洗選后,其產(chǎn)品由帶式運(yùn)輸機(jī)進(jìn)入4個不同的產(chǎn)品倉等待外運(yùn)。緩沖倉2個暫不用,只是在生產(chǎn)緊張時使用。
原煤倉4個每個倉直徑φ21m、高42.00m(儲煤凈高34.62m)、最大儲存煤量3600t,原煤倉內(nèi)的瓦斯?jié)舛雀哌_(dá)8.2%。
產(chǎn)品倉4個每個倉直徑φ21m、高44.87m(儲煤凈高39.00m)、最大儲存煤量3300t,產(chǎn)品倉內(nèi)的瓦斯?jié)舛雀哌_(dá)9.0%
2.2 新型瓦斯治理裝置的研究
2.2.1 新型瓦斯治理裝置的試驗(yàn)研究
為了解決屯蘭選煤廠煤倉瓦斯問題,筆者多次到現(xiàn)場實(shí)測選煤廠大氣參數(shù)和多種氣體(等20多種),調(diào)查和分析屯蘭選煤廠歷年的大氣壓力、溫度、濕度變化規(guī)律。并結(jié)合現(xiàn)有的理論結(jié)合大量的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對屯蘭選煤廠煤倉和運(yùn)輸長廊瓦斯參數(shù)進(jìn)行正交理論分析,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行試驗(yàn)分析,從而得出最佳的試驗(yàn)方案。
對確立的最優(yōu)方案再進(jìn)行反復(fù)試驗(yàn),在試驗(yàn)中對試驗(yàn)參數(shù)不斷修正。對試驗(yàn)結(jié)果與現(xiàn)有存在的問題進(jìn)行科學(xué)的比較、分析、歸納、總結(jié),并借助現(xiàn)代分析技術(shù)和手段,得出了最佳治理屯蘭選煤廠煤倉及運(yùn)輸長廊瓦斯積聚問題的試驗(yàn)方案。
2.2.2 煤倉新型瓦斯治理系列裝置設(shè)計
煤倉新型瓦斯治理 技術(shù)方案是:選煤廠煤倉瓦斯積聚治理裝置由若干個煤倉瓦斯分離器、風(fēng)幛、雙向風(fēng)窗和焚風(fēng)通風(fēng)塔組成,煤倉瓦斯分離器設(shè)在煤倉的周邊,風(fēng)幛設(shè)在煤倉頂部的中央,雙向風(fēng)窗設(shè)在煤倉外壁的上方,檒風(fēng)通風(fēng)塔設(shè)在煤倉頂部的兩邊或煤倉外壁的上方。
煤倉瓦斯分離器由筒體、瓦斯釋放帽、瓦斯釋放孔和過濾網(wǎng)等構(gòu)成,瓦斯釋放帽設(shè)在筒體得頂部,瓦斯釋放孔設(shè)在瓦斯釋放帽上,過濾網(wǎng)均勻設(shè)在筒體上,煤倉瓦斯分離器主要功能是將煤體內(nèi)或煤體上方的瓦斯,按所要求的方向分離出來。
風(fēng)幛是一個圓臺型的筒體,雙向風(fēng)窗由向上風(fēng)葉、向下風(fēng)葉和框架組成,向上風(fēng)葉設(shè)在框架的上部,向下風(fēng)葉設(shè)在框架的下部,
檒風(fēng)通風(fēng)塔由焚風(fēng)曲線體、變線體、集風(fēng)道和三叉排風(fēng)器等構(gòu)成,主要功能是形成強(qiáng)大的焚風(fēng)效應(yīng),按所要求的方向?qū)⑼咚古诺矫簜}外。
由于屯蘭選煤廠煤倉新型瓦斯治理系列裝置采用了煤倉瓦斯分離器、風(fēng)幛、雙向風(fēng)窗和檒風(fēng)通風(fēng)塔,構(gòu)成了一個綜合治理裝置,能夠降低或消除煤倉中的全部瓦斯,徹底治理選煤廠瓦斯積聚的問題。
3 實(shí)施效果
3.1 安全效果
根據(jù)屯蘭選煤廠特定的地理環(huán)境和氣候條件影響的實(shí)際情況,根據(jù)大量的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和有關(guān)理論,確定采用風(fēng)幛、風(fēng)窗、通風(fēng)塔、焚風(fēng)通風(fēng)塔等通風(fēng)設(shè)施后,屯蘭選煤廠主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的要害部位和各個局部地點(diǎn)的瓦斯?jié)舛冗_(dá)到以下效果,符合煤礦法律、法規(guī)和《煤礦安全規(guī)程》要求。
1﹞原煤倉﹝包括產(chǎn)品倉﹞頂部皮帶長廊的采用通風(fēng)設(shè)施后瓦斯?jié)舛瘸D赀_(dá)到0.5%以下。
2﹞原煤倉﹝包括產(chǎn)品倉﹞內(nèi)部上隅角(死角)采用通風(fēng)設(shè)施后,瓦斯?jié)舛仍谡Ia(chǎn)情況下0.5%以下。
3﹞原煤倉﹝包括產(chǎn)品倉﹞底部溜煤口倉內(nèi),采用通風(fēng)設(shè)施后,瓦斯?jié)舛瓤蛇_(dá)到0.5%以下。
4﹞原煤倉﹝包括產(chǎn)品倉﹞頂部皮帶長廊的(有工作人員的場所)的地點(diǎn),采用通風(fēng)設(shè)施后達(dá)到 達(dá)到各自的《國家標(biāo)準(zhǔn)》和《行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》安全濃度。
根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明瓦斯?jié)舛扔稍瓉淼?.2%, 常年可降低到0.5%以下,瓦斯?jié)舛韧耆蠂?a href=http://www.treasurewfy.com/fgbz/mabz/ target=_blank class=infotextkey>標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全濃度。具有治理瓦斯安全可靠, 使企業(yè)的安全生產(chǎn)和從業(yè)人員的生命安全以及企業(yè)財產(chǎn)得到保證,真正意義地實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。
3.2經(jīng)濟(jì)效益評價
根據(jù)屯蘭選煤廠現(xiàn)有情況概算其經(jīng)濟(jì)效益。
3.2.1 軸流式通風(fēng)機(jī)方案
該選煤廠原煤倉4個,每倉1臺5.5KW軸流式通風(fēng)機(jī),2#倉另安裝1臺2×15KW軸流式通風(fēng)機(jī), 倉上走廊有2臺5.5KW移動式通風(fēng)機(jī), 倉下安裝有1臺2×15KW軸流式通風(fēng)機(jī),放煤溜槽口有2臺5.5KW移動式通風(fēng)機(jī);精煤倉4個,每倉2臺5.5KW軸流通風(fēng)機(jī),倉上走廊有1臺5.5KW移動式通風(fēng)機(jī),倉下安裝有1臺2×15KW軸流式通風(fēng)機(jī),轉(zhuǎn)載點(diǎn)落煤處安裝1臺5.5KW移動式通風(fēng)機(jī)。
1)瓦斯處理主要費(fèi)用。根據(jù)該選煤廠提供的實(shí)際費(fèi)用:① 電費(fèi):5.5KW移動式通風(fēng)機(jī)月電耗1980元,年電耗 23760 元;2×15KW倉下通風(fēng)機(jī)月電耗10800元,年電耗 129600 元。
2)風(fēng)機(jī)折舊費(fèi)。 2×15KW倉下通風(fēng)機(jī)原價5萬元 服務(wù)年期7a,年折舊費(fèi) 714 3元;2.86臺為 2042 9元/a;5.5KW移動式通風(fēng)機(jī)原價2.7萬元 服務(wù)年期7a,年折舊費(fèi)3857元,2.86臺為11031元/a。
新型瓦斯積聚治理裝置一個相當(dāng)于2.86臺軸流式通風(fēng)機(jī),且效果比軸流式通風(fēng)機(jī)穩(wěn)定、可靠。
3.2.2 新型瓦斯積聚治理裝置方案經(jīng)濟(jì)效益
若停用風(fēng)機(jī),改用瓦斯積聚治理裝置則:
1)停1臺5.5KW通風(fēng)機(jī)年省費(fèi)用:23760+11031 = 34791元/a;停1臺2×15KW軸流式通風(fēng)機(jī)其費(fèi)用: 129600 +20429 = 150029元/a。
2)4個原煤倉通風(fēng)機(jī)全部停用(8臺5.5KW;2臺2×15KW),其費(fèi)用為:34791×8+150029×2 = 278328+ 30005 8 = 578386元/a。
3)4個精煤倉通風(fēng)機(jī)全部停用(10臺5.5KW;1臺2×15KW),其費(fèi)用為:34791×10+150029 =347910+150029 = 4 97939元/a。
3.2.3 費(fèi)用
服務(wù)年限按20a計算:4個原煤倉為 1156 . 77 萬元, 4個精煤倉為 995 . 88 萬元,合計 156 . 77 + 995 . 88 = 2152 . 65 萬元。
新型瓦斯積聚治理裝置的一次性制造加工成本費(fèi)用為128萬元,則節(jié)省費(fèi)用為2024.65 萬元。
可見在屯蘭選煤廠安裝“ 選煤廠煤倉新型瓦斯治理系列裝置 ”以后,由于該裝置是安全、經(jīng)濟(jì)、永固、無動力的構(gòu)造設(shè)施,以其取代原設(shè)計的軸流式通風(fēng)機(jī),所帶來的 經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。
3.2 社會效益:
新裝置填補(bǔ)了我國選煤廠瓦斯治理的空白,開創(chuàng)了我國無動力治理瓦斯新經(jīng)驗(yàn)和先例,對所有高瓦斯選煤廠的瓦斯治理開辟了一條新途徑,為以后大型選煤廠設(shè)計提供了先進(jìn)的新技術(shù),實(shí)現(xiàn)了大型選煤廠永久性的瓦斯治理。同時由于該系列裝置結(jié)構(gòu)簡單,管理方便,不需經(jīng)常維修,無需專人操作,具有簡便易行、經(jīng)濟(jì)實(shí)用、安全可靠等優(yōu)點(diǎn),因此易于在全國煤炭行業(yè)﹝以及礦山﹞推廣使用,具有深遠(yuǎn)的現(xiàn)實(shí)意義。
4、結(jié) 論
總結(jié) “選煤廠煤倉新型瓦斯治理裝置”有以下特點(diǎn):
1)、該技術(shù)的發(fā)明屬于國內(nèi)首創(chuàng),世界先進(jìn),具有技術(shù)先進(jìn)、科學(xué)合理,填補(bǔ)了我國選煤廠瓦斯治理的空白。 屬于世界性先進(jìn)技術(shù),達(dá)到世界先進(jìn)水平 。
2)、該裝置的使用將有效的治理選煤廠煤倉瓦斯積聚問題。它的研制成功將對所有高瓦斯選煤廠煤倉瓦斯治理開辟一條新途徑。
3)、該裝置是安全、經(jīng)濟(jì)、永固、無動力的構(gòu)造設(shè)施,以其取代常用的軸流式通風(fēng)機(jī),所帶來的經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。
4)、該裝置結(jié)構(gòu)簡單,管理方便,不需經(jīng)常維修,簡便易行,無需專人操作,易于推廣使用,且開創(chuàng)了我國選煤廠無動力治理瓦斯經(jīng)驗(yàn)和先例。
5)、 這項(xiàng) 新技術(shù)的成功運(yùn)用到設(shè)計上將對我國大型選煤廠煤倉瓦斯積聚治理產(chǎn)生深遠(yuǎn)的意義。給以后大型選煤廠設(shè)計提供了先進(jìn)的新技術(shù) 。
6)、開創(chuàng)了我國無動力治理瓦斯新經(jīng)驗(yàn),不需要巨資安裝帶動力的通風(fēng)設(shè)備,一次安裝,永久使用,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,安全可靠,以確保該系統(tǒng)的安全性。
7)特別指出選煤廠煤倉新型瓦斯治理裝置是無噪音、無動力、無污染的通風(fēng)構(gòu)造設(shè)施, 純屬于環(huán)保節(jié)能型產(chǎn)品。
8)、本裝置的原理,可以拓展到所有需要排氣、排污的建筑、工廠、礦山,以及民宅、廚房無動力排油煙機(jī)等等領(lǐng)域。
該技術(shù)可以取消全國選煤廠所有的通風(fēng)機(jī),而且完全徹底永久解決瓦斯積聚問題。
選煤廠煤倉新型瓦斯治理裝置在全國乃至全世界推廣使用, 開創(chuàng)了我國瓦斯治理的先驅(qū),具有推廣使用價值。