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黑龍江安達(dá)糖廠鍋爐爆炸事故分析

作者:煤礦安全生產(chǎn)網(wǎng) 2008-10-09 13:50 來(lái)源:煤礦安全生產(chǎn)網(wǎng)

一、事故概況及經(jīng)過(guò)

1982年3月2日16時(shí)2分,黑龍江安達(dá)糖廠一臺(tái)用于發(fā)電、余汽制糖、取暖的AZD20—2.45/400型鍋爐發(fā)生爆管,造成全廠停電停產(chǎn),直接經(jīng)濟(jì)損失20000元,間接經(jīng)濟(jì)損失70000元。

事故當(dāng)日15時(shí)40分,司爐工交接班,司爐在檢查前水位表時(shí),發(fā)現(xiàn)“滿水”,按常規(guī)沖洗后,仍不見(jiàn)水位,此時(shí),突然一聲響,煙氣從各門(mén)孔沖出。

二、現(xiàn)場(chǎng)情況及試驗(yàn)分析

停爐后發(fā)現(xiàn)前段兩側(cè)30根水冷壁管有較大變形,最嚴(yán)重的為左側(cè)第28根管,離爐墻約250毫米。由下集箱引出的15根管過(guò)熱變形更加嚴(yán)重。爆破管為左側(cè)第24根,破口距下集箱中心800毫米,爆破口呈菱形,破口邊緣鋒利而且有較大減薄,最薄處為0.1毫米。破口最大周長(zhǎng)205毫米,軸向長(zhǎng)90毫米,脹粗率達(dá)28%。

對(duì)爆破管的爆口進(jìn)行了理化和金相分析,結(jié)果表明;管子表面脫碳嚴(yán)重,管子強(qiáng)度、硬度比其它管子增長(zhǎng)90%,塑性、韌性指標(biāo)顯著降低;屈服限無(wú)顯示。爆口區(qū)、背火面均為淬硬組織一貝氏體。

三、事故原因分析

1.根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和取樣分析的結(jié)果看,這是一起嚴(yán)重的缺水引起的爆管事故。由于缺水使水冷壁管中水循環(huán)破壞,管壁過(guò)熱脹粗、鼓包,并在鼓包部位發(fā)生了爆管。在爆管時(shí),由于汽水快速?zèng)_刷,金屬過(guò)冷而淬火,產(chǎn)生淬硬組織。

2.司爐工要在8米處監(jiān)督水位,而平臺(tái)扶梯又阻礙視線,影響了對(duì)水位表水位的監(jiān)控。叢珠光體球化現(xiàn)象中也證明,水冷壁管只有經(jīng)較長(zhǎng)時(shí)間的過(guò)熱才能發(fā)生。因而,該鍋爐可能是多次發(fā)生缺水,使管壁長(zhǎng)期過(guò)熱形成珠光體球化。

四、防止類似事故的措施

1.加裝高低水位報(bào)警器以及自動(dòng)上水裝置,以避免發(fā)生缺水事故。

2.加裝二次監(jiān)測(cè)儀表。

3.按設(shè)計(jì)要求配齊所有安全附件及儀表。

4.嚴(yán)格貫徹鍋爐運(yùn)行規(guī)程,建立司爐工崗位責(zé)任制。

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