葛泉礦下組煤開采推行新舉措增效500萬元
作者:佚名
2010-03-04 09:40
來源:中國煤炭新聞網(wǎng)
步入2010年,河北省冀中能源集團(tuán)冀中能源股份公司葛泉礦自我加壓、加大科技創(chuàng)新力度,通過成功在9號下組煤開采中采用端口支架及兩巷放頂煤新舉措,僅1至2月份便取得多回收煤炭資源9952噸、已給企業(yè)創(chuàng)效590多萬元,打破傳統(tǒng)思路帶來的新變化給煤礦生產(chǎn)注入新的生機(jī)與活力。
這個礦下組煤開采過程,因其底板距離澳灰水層平均僅有40多米,且同時受到來自頂板、底板多個水系影響,日常防治水工作量非常繁重。生產(chǎn)中,工作面原煤厚度平均在5.5米左右,機(jī)械化開采高度在2.4米、其余煤量則通過支架放頂工藝自然垮落法采出。過去,為確保工作面上、下兩巷出口安全,端口支架及兩巷上的原煤資源是不進(jìn)行放頂煤工序的。
該集團(tuán)公司正在火熱開展“保雙五、爭跨越、當(dāng)功勛”目標(biāo)指引下,該礦技術(shù)、地測、生產(chǎn)單位人員,依據(jù)已開采過的多個工作面支架支護(hù)阻力的變化情況及工作面兩巷掘進(jìn)后的壓力情況分析后,力保安全的前提下,對過去傳統(tǒng)工藝大膽進(jìn)行改進(jìn),積極實施了這項工作。
生產(chǎn)中,新位置上的頂煤量,從回收位置放頂線處開始,隨采隨放隨清理,機(jī)頭機(jī)尾六架和兩巷頂煤回收情況采取割一刀考核一次;為保證安全生產(chǎn),兩巷頂煤采取在中間加一排單體,壓縮單體間行距離,提高巷道的支護(hù)效果;設(shè)立專人專崗檢測重點(diǎn)區(qū)域頂板、底板壓力情況,進(jìn)行詳細(xì)記錄。
隨著工藝的不斷成熟,該礦端口支架及兩巷位置的放頂煤工藝,使得處在這些位置上的原煤回收率由最初試驗階段的40%到了目前的85%,以該礦每年可采出1.5個標(biāo)準(zhǔn)的下組煤工作面計算,應(yīng)用這項新工藝后,僅此一項可多回收煤炭資源4萬多噸。
這個礦下組煤開采過程,因其底板距離澳灰水層平均僅有40多米,且同時受到來自頂板、底板多個水系影響,日常防治水工作量非常繁重。生產(chǎn)中,工作面原煤厚度平均在5.5米左右,機(jī)械化開采高度在2.4米、其余煤量則通過支架放頂工藝自然垮落法采出。過去,為確保工作面上、下兩巷出口安全,端口支架及兩巷上的原煤資源是不進(jìn)行放頂煤工序的。
該集團(tuán)公司正在火熱開展“保雙五、爭跨越、當(dāng)功勛”目標(biāo)指引下,該礦技術(shù)、地測、生產(chǎn)單位人員,依據(jù)已開采過的多個工作面支架支護(hù)阻力的變化情況及工作面兩巷掘進(jìn)后的壓力情況分析后,力保安全的前提下,對過去傳統(tǒng)工藝大膽進(jìn)行改進(jìn),積極實施了這項工作。
生產(chǎn)中,新位置上的頂煤量,從回收位置放頂線處開始,隨采隨放隨清理,機(jī)頭機(jī)尾六架和兩巷頂煤回收情況采取割一刀考核一次;為保證安全生產(chǎn),兩巷頂煤采取在中間加一排單體,壓縮單體間行距離,提高巷道的支護(hù)效果;設(shè)立專人專崗檢測重點(diǎn)區(qū)域頂板、底板壓力情況,進(jìn)行詳細(xì)記錄。
隨著工藝的不斷成熟,該礦端口支架及兩巷位置的放頂煤工藝,使得處在這些位置上的原煤回收率由最初試驗階段的40%到了目前的85%,以該礦每年可采出1.5個標(biāo)準(zhǔn)的下組煤工作面計算,應(yīng)用這項新工藝后,僅此一項可多回收煤炭資源4萬多噸。