石板廠攻克介耗偏高的行業(yè)難題
今年以來(lái),石板選煤發(fā)電廠加強(qiáng)洗煤成本管理,優(yōu)化工藝水平,提高介質(zhì)的回收利用率,將介質(zhì)消耗牢牢控制在1.5Kg/t原煤以下,一舉攻克同類型選煤廠介質(zhì)消耗居高不下的行業(yè)難題。
該廠一方面對(duì)TBS粗煤泥分選系統(tǒng)的生產(chǎn)能力進(jìn)行挖潛,制定出《TBS粗煤泥分選系統(tǒng)管理辦法》,就TBS粗煤泥分選系統(tǒng)的工藝管理、設(shè)備維護(hù)及使用進(jìn)行明確說(shuō)明,要求相關(guān)部門定期對(duì)制度落實(shí)情況進(jìn)行嚴(yán)格考核。另一方面加強(qiáng)工藝技術(shù)改進(jìn),增加循環(huán)水管道過(guò)濾網(wǎng),提高除渣能力,使循環(huán)水質(zhì)量達(dá)到生產(chǎn)要求;將TBS系統(tǒng)原有的手動(dòng)排料閥改為自動(dòng)排料閥,提高系統(tǒng)排料的精確度;調(diào)整了磁選機(jī)滾筒與清掃器的間隙,并先后在5臺(tái)磁選機(jī)滾筒上添加了噴水裝置,減少磨損,提高介質(zhì)回收率。
該廠在關(guān)鍵工藝的運(yùn)用上屢出“奇招”,為保證脫泥效果,先后拆除傾斜板沉淀槽中的3組斜板,安裝了兩臺(tái)分級(jí)旋流器代替原煤泥振動(dòng)弧形篩進(jìn)行排泥,降低懸浮液中的粘度。同時(shí),采用601濃縮池+沉淀塔的運(yùn)行方式處理煤泥水,確保脫泥效果。通過(guò)一系列工藝改進(jìn)和技術(shù)革新,該廠介質(zhì)消耗由最初的2.5Kg/t原煤降低到1.5Kg/t原煤以下,每年可節(jié)約磁鐵礦粉900噸以上,一舉攻克同類型選煤廠介質(zhì)消耗居高不下的行業(yè)難題。
(責(zé)編:王廣平)