大興礦“2007.3.10”膠帶輸送機事故案例分析
大興礦“2007.3.10”膠帶輸送機事故案例分析
2007年3月10人日上午,選煤廠洗煤班檢修組長王××率領小組人員安裝401膠帶輸送機刮貨刷子壓輥,12時25分安裝完畢,12時30分膠帶輸送機開氣運行。13時王××返回401膠帶輸送機道巡視檢查膠帶輸送機刮貨刷子壓輥運轉情況。13時20分,選煤廠洗煤班安全員周××巡視至401膠帶輸送機斜廊時,發(fā)現(xiàn)王××趴在距401膠帶輸送機尾29.4米處的膠帶輸送機架上,左臂被卷入新安設的壓輥與膠帶輸送機之間,救出后送至鐵煤集團總醫(yī)院確認其已經(jīng)死亡。
事故原因;
直接原因:死者王××違章作業(yè),在膠帶輸送機運轉時直接用手接觸膠帶輸送機壓輥,致使左臂被卷入膠帶輸送機的壓輥和下層膠帶輸送機之間。
重要原因:王××在檢修過程中自行安排增設壓輥,沒有做到逐級請示和進行設計、強度核算和審批。壓輥軸和輥筒直徑尺寸不夠、焊接方法增加壓輥軸長度、選用舊壓輥轉動不靈活、壓輥無防護罩,沒有實現(xiàn)設備本質安全。
間接原因:
1、對職工的安全思想教育不到位,致使王沒有執(zhí)行安全第一、生產(chǎn)第二方針,違章作業(yè)。
2、洗煤車間安排工作隨意性大,沒有落實重要工作逐級請示制度。
3、對單人獨崗和單獨巡查人員的監(jiān)察不利。
4、管理人員對現(xiàn)場的設備檢查不到位,對存在的問題沒有及時發(fā)現(xiàn)和糾正。
5、安全監(jiān)察有漏洞,沒能及時發(fā)現(xiàn)改動設備,更沒有及時發(fā)現(xiàn)隱患。
本質安全分析:膠帶機沒有感應式急停保護開關,當人員進入危險區(qū)域內(nèi)不能自動停止運轉。
防范措施:
1、加強對職工的安全思想教育,堅決做到不違章作業(yè)。
2、嚴格執(zhí)行各項管理制度,認真落實精細化要求,抓好5E、定置管理、三整理五確認和走動管理,將工作做到實處。
3、對現(xiàn)有井上下所有膠帶輸送機的各種保護認真檢查,保證靈敏可靠。尤其是急停保護應采用拉繩式且安設在膠帶輸送機上。
4、加強崗位人員及單獨作業(yè)人員的定置管理和監(jiān)察。
5、加強對職工的技能培訓,熟知設備性能。尤其是檢修人員,必須熟悉設備原理性能和危險因素,做到安全檢修。