朱集項目部“4·19”瓦斯超限事故案例分析
2011年4月19日夜班,朱集項目部1112(1)軌道順槽頂板瓦斯抽排巷發(fā)生一起瓦斯超限事故。
一、概況
1112(1)軌道順槽頂板瓦斯抽排巷由礦業(yè)公司261隊施工,29U型棚支護,規(guī)格為5.0m*3.7m,綜掘,設計長2339m,至4月19日夜班已施工740m,巷道設計距13-1煤層法距15m~45m,距11-2煤層法距21.9m~46.5m,2×45kw局扇供風,迎頭風量450m³/min,回風量476m³/min。
二、瓦斯超限經過
4月18日中班施工單位安排進尺2棚,進入施工地點后,跟班隊長黃某安排跟班班長徐某在迎頭先打9根超前撞楔,16:30左右撞楔打齊,開始按班進兩棚割窯。由于頂板巖性較差,割窯過程中,頂板及迎臉始終斷斷續(xù)續(xù)掉碴。18:00,發(fā)生掉頂,掉落高度0.7m,跟班隊長黃某某安排人員架梁。19:00頂板已掉落高度2.0m,長度3.0m,深度1.8m,并將超前撞楔砸掉。班長立即安排人員接左幫頂,并清理左幫,栽棚腿子。20:40栽完左幫棚腿子,開始清理右?guī)?。夜班跟班隊長黃某接班之后,補打撞楔,并在管子上使用木道板接頂,接頂后在前探梁上掛兩個U型棚梁子,栽右?guī)屯茸?。夜班人員栽齊右?guī)团锿群?,此時頂板繼續(xù)向迎頭前部上方抽冒。4月19日夜班5:00左右,頂板發(fā)生響聲,抽冒空間積存的瓦斯被冒落的頂板巖石沖擊帶出,造成迎頭及回風流瓦斯超限,迎頭T1探頭最大值1.8%,回風流T2探頭最大值2.21%,瓦斯?jié)舛瘸^1%,時長16分30秒,瓦斯異常涌出量為197m3。
瓦斯超限后現場勘察迎頭冒頂空間見一落差1.5m正斷層,巖性破碎,迎頭超前片幫1m以上掉頂2m以上,迎頭使用9根3寸管子,超前控頂并在3寸管子上使用木道板接頂,迎頭向后第5棚、第7棚梁中間分別有4根、2根前探梁撞楔。
三、事故原因
(一)安全管理意識差。在迎頭頂板破碎,出現掉碴的情況下,仍然掘進進尺,且未按掘一棚架一棚的要求掘進,是造成此次事故的主要原因。
(二)掉頂未引起重視,發(fā)生掉頂事故后,未向調度匯報,且處理方法不妥,處理時間較長,是造成此次事故的另一原因。
(三)掉頂區(qū)域未接實,引起頂板斷裂,13-1煤瓦斯沿著裂隙瞬間涌出,是造成瓦斯超限的又一原因。
四、防范措施
(一)工作面立即停頭。為避免對頂部空間造成擾動防止再次發(fā)生瓦斯超限,要求首先在迎頭向后15m范圍采取噴漿加固迎頭及頂幫措施,封閉圍巖裂隙,隔斷瓦斯涌出,然后對冒頂空間進行噴注漿處理。
(二)確認迎頭冒頂處理完畢并穩(wěn)定后,采用鉆機對上覆13-煤層及斷層進行探控,探明煤層賦存層位及斷層產狀,確保巷道布置在突出煤層法距20米以外。構造和煤層賦存情況未查清不得恢復施工。
(三)斷層帶施工必須加強超前支護,割一棚架一棚,并縮小棚距,控制再次發(fā)生掉頂現象。
(四)嚴格落實集政[2010]91號《淮南礦業(yè)集團防治巖巷瓦斯異常涌出若干規(guī)定》,必須建立瓦斯抽采系統,完善防噴裝置,并加強工作面局部通風管理,工作面供風量不得少于600m3/min。
(五)該工作面必設置瓦斯?jié)舛犬惓nA警系統,瓦斯?jié)舛冗_預警值,必須由礦總工程師組織分析查明原因并制定針對性措施;巷道在過斷層帶期間必須安設專職瓦斯檢查員,強化現場瓦斯檢查。
(六)規(guī)范地質工作“三級”管理制度,現場施工出現斷層必須及時通知礦地測部門,確保對巷道前方進行動態(tài)預報。