逆勢(shì)而上 勇攀高峰----冀中能源峰峰集團(tuán)峰煤焦化公司甲醇生產(chǎn)創(chuàng)紀(jì)錄紀(jì)實(shí)
“178,179,180,兄弟們,180噸!”11月23日,冀中能源峰峰集團(tuán)峰煤焦化公司甲醇二車間中控室內(nèi),合成精餾工段段長(zhǎng)王昂目不轉(zhuǎn)睛地盯著電腦上精甲醇貯槽的數(shù)值變化,當(dāng)最終數(shù)值定格在180時(shí),整個(gè)中控室沸騰了,因?yàn)樗麄儎?chuàng)造了該公司成立以來(lái),單班甲醇產(chǎn)量180噸,日產(chǎn)535噸的歷史記錄,這也是連續(xù)第14天,該車間在半負(fù)荷狀態(tài)下日產(chǎn)量超過(guò)500噸,達(dá)到國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先水平。
愈挫愈強(qiáng),生產(chǎn)逐步平穩(wěn)
今年4月份,眾人翹首以盼的二期甲醇項(xiàng)目進(jìn)入了試生產(chǎn)階段,該公司從上到下紛紛摩拳擦掌,躍躍欲試,準(zhǔn)備大展身手,誰(shuí)知道開車還沒(méi)有幾天,兩臺(tái)加壓塔回流泵集體開始“鬧罷工”,精餾工段無(wú)法運(yùn)行,咕咕涌出的粗甲醇沒(méi)辦法精制,大家看在眼里、急在心里,車間主任黃守榮此刻沒(méi)有慌亂,他和技術(shù)人員經(jīng)過(guò)仔細(xì)分析發(fā)現(xiàn)泵不工作的原因是由于自身設(shè)計(jì)的冷卻管水量不夠,泵體溫度過(guò)高,泵的軸承、軸套等配件被燒壞。針對(duì)這一情況,他們將加壓塔回流泵的自身冷卻管道改為冷卻水箱,改造后,不僅泵體的溫度可以控制在30-50℃,泵的運(yùn)轉(zhuǎn)周期、使用壽命都被有效延長(zhǎng),精餾工段也可以持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)出精甲醇了。就這樣,他們邊調(diào)試邊生產(chǎn),逐步克服了二期甲醇系統(tǒng)設(shè)備新、操作經(jīng)驗(yàn)不足、系統(tǒng)負(fù)荷易波動(dòng)等困難,生產(chǎn)逐步平穩(wěn)。
可好景不長(zhǎng),進(jìn)入下半年,焦化市場(chǎng)急劇惡化,煤焦價(jià)格嚴(yán)重倒掛,焦炭生產(chǎn)的越多,企業(yè)虧損越嚴(yán)重。就在這時(shí),該公司領(lǐng)導(dǎo)班子提出了一個(gè)大膽設(shè)想——能不能貫通一、二期煤氣管路,停止耗能較高的一期甲醇生產(chǎn),所有煤氣都送到二期生產(chǎn)甲醇。面對(duì)這樣一個(gè)在焦化行業(yè)史無(wú)前例的設(shè)想,大家都在疑惑,這樣能行嗎?能保證生產(chǎn)穩(wěn)定、員工穩(wěn)定嗎?時(shí)間不等人,早一天調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)就能早一天遏制虧損。7月30日,隨著最后一根管道的焊接完成,該公司自主設(shè)計(jì)施工的一、二期焦?fàn)t煤氣技術(shù)改造項(xiàng)目在短短半個(gè)月內(nèi)完成,兩期工程煤氣管路成功“對(duì)接”。改造完成后,不僅二期甲醇產(chǎn)量穩(wěn)步提升,更是徹底解決了在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的一套甲醇系統(tǒng)停產(chǎn),對(duì)應(yīng)的煉焦煤氣就要放空造成資源浪費(fèi)、效益損失和環(huán)境污染等問(wèn)題,為公司積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn),充分發(fā)揮設(shè)備優(yōu)勢(shì),合理調(diào)度生產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
11月,焦化市場(chǎng)微微好轉(zhuǎn),就在該公司計(jì)劃提產(chǎn)增效之時(shí),甲醇二車間設(shè)備到了例行檢修時(shí)間。市場(chǎng)再好檢修工作也不能有絲毫疏忽,為了節(jié)約檢修時(shí)間,抓住稍縱即逝的市場(chǎng)機(jī)遇,在檢修的過(guò)程中,甲醇二車間管技人員吃住在單位,盯現(xiàn)場(chǎng)、抓安全、保質(zhì)量、趕進(jìn)度,鉆到狹小的轉(zhuǎn)化爐膛內(nèi)檢查安全隱患,趴在地上測(cè)量設(shè)備尺寸,與檢修人員一起爬上爬下,監(jiān)督檢修質(zhì)量,不放過(guò)每個(gè)砂眼。就這樣,已經(jīng)一再壓縮的8天檢修時(shí)間硬是被壓縮到了6天,提前兩天完成檢修,為超產(chǎn)增效贏得了主動(dòng)權(quán)。在更換設(shè)備內(nèi)舊催化劑時(shí),車間技術(shù)員發(fā)現(xiàn),合成塔內(nèi)的廢舊催化劑經(jīng)過(guò)鈍化就可以起到很好的脫硫效果,仍可以被填充到脫硫槽內(nèi),經(jīng)過(guò)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)脫硫效果完全達(dá)到了技術(shù)要求,這個(gè)意外收獲讓車間上下欣喜不已,因?yàn)閷?duì)舊催化劑進(jìn)行再利用半年就可以節(jié)約費(fèi)用42萬(wàn)元,而且避免了舊催化劑堆放造成的環(huán)境污染問(wèn)題和新催化劑購(gòu)買運(yùn)輸?shù)臅r(shí)間損耗問(wèn)題,可謂一舉三得。
齊心協(xié)力,實(shí)現(xiàn)歷史突破
眾人同心,其利斷金。甲醇二車間能夠克服重重困難,多次創(chuàng)出好成績(jī),首先依靠的是該公司各單位、各部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、密切配合。為把準(zhǔn)市場(chǎng)脈搏,供銷部門業(yè)務(wù)員不知疲憊地游走于全國(guó)各個(gè)供貨商、采購(gòu)商之間。在對(duì)市場(chǎng)的深入調(diào)研中,他們敏銳的捕捉到由于季節(jié)原因,鋼鐵廠的焦炭需求量增加,焦化市場(chǎng)短時(shí)間內(nèi)可能會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)的訊息。得到這一訊息后,經(jīng)營(yíng)部門、技術(shù)部門立刻根據(jù)煤焦價(jià)格倒掛現(xiàn)象有所緩解的實(shí)際情況,經(jīng)過(guò)認(rèn)真測(cè)算邊際利潤(rùn),該公司果斷做出了一期焦?fàn)t穩(wěn)定在每天144孔,二期焦?fàn)t由每天72孔提高到112孔的生產(chǎn)調(diào)整,提高焦炭廠量的同時(shí)保證了甲醇生產(chǎn)原料煤氣的充足。為保證甲醇系統(tǒng)生產(chǎn)用水,煉焦一車間進(jìn)行了上升管水封補(bǔ)水工藝改造,自制安裝回流箱與水封補(bǔ)水管聯(lián)通,利用回流箱和水封水位壓差實(shí)現(xiàn)自動(dòng)補(bǔ)水,實(shí)現(xiàn)了水資源的循環(huán)利用?;a(chǎn)一車間將冷凝液回收至母液槽進(jìn)行循環(huán)生產(chǎn),每月節(jié)水300多噸;熱電二車間進(jìn)行了鍋爐二次風(fēng)系統(tǒng)改造,通過(guò)增加一個(gè)導(dǎo)流板減少了因落煤不暢造成鍋爐壓力波動(dòng),實(shí)現(xiàn)了蒸汽充足穩(wěn)定地供給甲醇系統(tǒng)。其他生產(chǎn)輔助單位也都加大預(yù)檢預(yù)修力度,機(jī)、電、儀、化、運(yùn)輸?shù)壬a(chǎn)保障系統(tǒng)為甲醇系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了有力保障。甲醇二車間更是卯足了勁,人人比產(chǎn)量,班班降消耗。為節(jié)約生產(chǎn)所用蒸汽,該車間想出了利用甲醇生產(chǎn)轉(zhuǎn)化爐系統(tǒng)換熱供應(yīng)水暖,代替鍋爐蒸汽供暖,保證了生產(chǎn)系統(tǒng)的蒸汽足量穩(wěn)定。在二期甲醇恢復(fù)生產(chǎn)的當(dāng)天,日產(chǎn)就恢復(fù)到了335噸,緊接著409噸,508噸……24日,在有檢修任務(wù)的情況下提前7天完成了月度計(jì)劃,全月超計(jì)劃25%,為公司多創(chuàng)效600萬(wàn)元以上。