鶴崗分公司主提升系統(tǒng)典型事故案例匯編
分公司各礦、礦建處:
根據(jù)趙總指示,現(xiàn)將鶴崗分公司從1970年至今在主提升系統(tǒng)發(fā)生的事故做以總結(jié),共計收錄主提升系統(tǒng)事故典型案例18例,請各礦機(jī)電系統(tǒng)認(rèn)真學(xué)習(xí),吸取教訓(xùn),舉一反三,并培訓(xùn)廣大干部和職工,抓好主提升系統(tǒng)管理工作,確保主運(yùn)系統(tǒng)安全,有力的保障礦井安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行。
其中:
斷 繩 事 故:3例
過 卷 事 故:2例
過 放 事 故:2例
滑 罐 事 故:3例
斜 井 事 故:2例
機(jī) 械 事 故:2例
井筒墜人、墜物事故:3例
鋼帶機(jī)事故: 1例
要求各單位按照目錄順序每月學(xué)習(xí)一個案例,并組織全機(jī)運(yùn)系統(tǒng)干部職工進(jìn)行考試,于當(dāng)月25日前將學(xué)習(xí)考核情況上報機(jī)電裝備部固定機(jī)械科,機(jī)電裝備部將對各單位案例教育培訓(xùn)考核情況進(jìn)行檢查,并納入機(jī)運(yùn)系統(tǒng)千分賽檢查內(nèi)容。
鶴崗分公司機(jī)電裝備部
2010年11月17日
鶴崗分公司主提升系統(tǒng)典型事故案例目錄
峻德礦副井北臺JKD—2.8×6絞車過卷斷繩事故
峻德煤礦主井絞車斷繩墜箕斗事故
鶴崗礦務(wù)局煤建工程處斷繩墜罐事故
峻德煤礦新井主提絞車過卷事故
興安礦老副井нкмз-2×5×2.3型絞車過卷事故
南山礦新井副提JKM-2.25/6(Ⅱ)型提人絞車罐籠過放事故
興安礦新井副提JKM-2.25×4(B)型絞車過放傷亡事故
益新礦混合井副提絞車滑罐事故
興安礦新主井JKD-3.5×6(Z)型絞車滑罐事故
益新礦老副井нкмз-2×5×2.3型絞車跑罐事故
新陸礦人車井通訊電纜脫落刮人車傷人事故
益新礦北部634暗井JKB-2.5×1.5型絞車跑車事故
南山礦副井2#絞車平衡錘框架尾繩吊架及聯(lián)接裝置斷落事故
南山礦副井1#絞車主軸裝置主軸軸徑磨損事故
益新礦老副井井筒下鐵管墜落事故
興安礦老副井井筒墜人事故
興安礦新井2.25M絞車信號工墜井死亡事故
富力礦折返二鋼帶機(jī)“3.6”斷帶事故
峻德礦副井北臺JKD—2.8×6絞車過卷斷繩事故
(機(jī)電裝備部整理)
一、案例(1981年12月20日)
峻德礦副井提升系統(tǒng)提升高度295米。罐籠總重12T,平衡錘重19T。直流拖動,電機(jī)容量1250KW。配套的電控系統(tǒng)為電樞供電、磁場反并聯(lián)邏輯無環(huán)流可逆繼電控制,可控硅整流。操作方式有手動和半自動兩種,半自動末投用。在設(shè)計上,長時停車時須把工作方式轉(zhuǎn)換到復(fù)位檔,將各保護(hù)和監(jiān)視回路短接后方可停止冷卻風(fēng)機(jī)和潤滑油泵及制動油泵,開車前須在復(fù)位檔啟動風(fēng)機(jī)和油泵,然后再把工作方式轉(zhuǎn)換開關(guān)轉(zhuǎn)到手動擋進(jìn)行操作。在復(fù)位檔和手動檔,各水平(+140、-50和井上車場)的信號工皆可用信號臺上的慢上按鈕或慢下按鈕直接啟動提升機(jī),進(jìn)行對罐或換層。
1981年12月20日7點(diǎn)30分(機(jī)器投運(yùn)后的第10天),司機(jī)李某接到-50水平發(fā)來的提人信號后便準(zhǔn)備開車。但當(dāng)他剛在復(fù)位檔啟動了風(fēng)機(jī)和油泵,還沒有把工作方式轉(zhuǎn)換開關(guān)轉(zhuǎn)到手動檔,絞車卻自動啟動運(yùn)轉(zhuǎn)(后查明:這時+9.5米出車平臺信號臺上的慢上按鈕在有人使用或移動電話時被電話機(jī)的橡膠座壓住,使絞車具備了條件而慢上運(yùn)行),司機(jī)李某認(rèn)為是異常啟動,立即按了高壓油開關(guān)跳閘按鈕,高壓斷電,但絞車卻沒有自動施閘停車,而是繼續(xù)加速運(yùn)轉(zhuǎn)。此時李已驚慌失措,而副司機(jī)黃某又不在身旁監(jiān)護(hù),李某立即離開司機(jī)臺去拉下高壓隔離開關(guān),仍無濟(jì)于事,致使超速過卷的罐籠,過卷后沖破了楔形罐道撞到防撞梁上才被停止,因沖擊力過大,罐籠內(nèi)4人全部遇難。6根鋼絲繩斷了5根。
二、原因分析
1、設(shè)備的欠缺
1)設(shè)計上為了在復(fù)位檔能夠使各水平的信號工直接起動絞車進(jìn)行對罐或換層,而將一些主要安全保護(hù)(限速、超速、過卷、斷電、油壓系統(tǒng)等)用復(fù)位繼電器短接起來,使絞車可以在脫離保護(hù)的狀態(tài)下運(yùn)行,這就構(gòu)成了可能發(fā)生此次事故的一大隱患
2)在斷電保護(hù)被短接的狀態(tài)下可以將高壓電切斷。這不僅不能觸發(fā)保險閘動作將機(jī)器停止,反而將電力制動全部撤除,使提升系統(tǒng)完全失控。
司機(jī)的失誤
1)在察覺到是異常啟動后,應(yīng)立即按司機(jī)臺上的緊急停車按鈕或停制動油泵按鈕,而不應(yīng)當(dāng)驚慌失措,離開司機(jī)臺去拉下高壓隔離開關(guān),因而延誤了時機(jī),擴(kuò)大了事故。
2)司機(jī)不應(yīng)當(dāng)在無副司機(jī)監(jiān)護(hù)的情況下提升人員,副司機(jī)不應(yīng)在提人時離開監(jiān)護(hù)崗位。
3、罐道失效
三、預(yù)防措施
1)取消慢上、慢下的自動環(huán)節(jié),以防止誤動作;
2)取消復(fù)位繼電器的自保觸點(diǎn),縮小安全回路中的被短接的范圍,只短接制動油泵接觸器輔助觸點(diǎn)、快開跳閘觸點(diǎn)和油開關(guān)跳閘觸點(diǎn),使其保護(hù)觸點(diǎn)在復(fù)位檔仍能起保護(hù)作用。
3)將水平選擇器中的過卷開關(guān)與井筒的過卷開關(guān)相串聯(lián),構(gòu)成雙重過卷保護(hù)。
4)改善楔形罐道,保證安裝質(zhì)量,使其制動力既能使超速15%的提升容器在過卷范圍內(nèi)停住,又不致造成人身傷害。
5)嚴(yán)格遵守《安全規(guī)程》第434條規(guī)定,即在主要提升裝置必須配有正、副司機(jī),在交接班升降人員的時間內(nèi),必須正司機(jī)操作,副司機(jī)監(jiān)護(hù)。
峻德礦副井北臺JKD—2.8×6絞車過卷斷繩事故樹
1--未明原因 2--司機(jī)在“復(fù)位”檔起動風(fēng)機(jī)和油泵3--司機(jī)失誤,切斷高壓電4--在“復(fù)位”檔,保護(hù)繼電器和安全回路被短接失效5--司機(jī)失措,未按緊急停車按鈕和停制動泵按鈕6--提升系統(tǒng)不平衡重力較大7--楔形罐道不能吸收提升容器全速過卷時的能量8--楔形罐道不能吸收提升容器超速過卷時的能量
峻德煤礦主井絞車斷繩墜箕斗事故
一、案例(1996年1月12日 16:50分)
峻德煤礦主井絞車服務(wù)-50水平,提升高度343m,采用JKM-3.25×4/Ⅱ型多繩摩擦式提升機(jī),兩臺800KW交流電動機(jī)拖動,配備有低頻制動。提升容器為兩臺JDSY-9/110×4型九噸提煤箕斗,最大提升速度7.95m/s。1996年1月12日,峻德煤礦主井絞車司機(jī)范某和劉某下午班接班后,16時許開始提煤,由副司機(jī)劉某操作絞車,提十多斗煤后,在16:50分,當(dāng)上提副箕斗時劉某發(fā)現(xiàn)絞車運(yùn)行速度慢,主電機(jī)電流大,于是讓主司機(jī)范某開車。范接過車,一邊開車,一邊打電話和裝載信號工聯(lián)系,信號工說裝的是水煤,這時兩個箕斗已經(jīng)到達(dá)平衡位置,范某發(fā)現(xiàn)電機(jī)電流仍很大,怕電機(jī)燒損,于是就在提升機(jī)運(yùn)行中途將絞車制動停車。此時提升繩在卷筒摩擦襯墊上突然下滑,并且速度越來越快,導(dǎo)致裝滿煤的副箕斗墜入井底,主箕斗全速到達(dá)上部,連接裝置撞到防撞梁上,四根提升繩斷裂,主箕斗又墜入井底,砸壞井筒設(shè)施,造成停產(chǎn)18天。
二、事故原因:
1、提升鋼絲繩采用的是普通光面鋼絲繩,含油多,冬季有水珠,提升繩在卷筒摩擦襯墊上摩擦系數(shù)降低,導(dǎo)致提升繩打滑。
2、裝載沒有安設(shè)定重裝載裝置,箕斗中煤的水分較大,矸石也多,嚴(yán)重超載運(yùn)行。
3、司機(jī)違反操作規(guī)程操作 “提升機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)中嚴(yán)禁替換操作”,技術(shù)素質(zhì)低,對異常情況應(yīng)急、應(yīng)變能力差。
三、預(yù)防措施:
1、提高對摩擦式提升機(jī)提升繩的管理,改用干式鍍鋅鋼絲繩,增大摩擦系數(shù),提高防滑能力。
2、對主井提升安設(shè)定重裝置,取消定容裝置,以防超載運(yùn)行。
3、加強(qiáng)對司機(jī)的安全培訓(xùn),強(qiáng)化安全生產(chǎn)意識,提高處理突發(fā)事故的能力。
鶴崗礦務(wù)局煤建工程處斷繩墜罐事故
一、案例(1994年10月24日)
鶴崗礦務(wù)局煤建工程處二工區(qū)是煤建處礦務(wù)工程主力區(qū),擔(dān)負(fù)礦務(wù)局峻德煤礦二水平和中部風(fēng)井井筒礦務(wù)工程。1988年5月開工,總工程量9821.5m,至1994年9月末已完成7524.6m。中部風(fēng)井井筒長487m,;井筒內(nèi)淋水較大,淋水量為10m3/h。該井建井期間用于提矸石、下物料及升降人員。建井期間采用2JK-3.5m絞車提升,單層罐籠,雙鉤各提一個1.5t礦車,提升鋼絲繩為φ33×18×7多層股不旋轉(zhuǎn)鋼絲繩,井筒內(nèi)設(shè)8根鋼絲繩罐道,罐道鋼絲繩為中φ32×6×7型鋼絲繩。
1994年10月23日,機(jī)電檢查人員常某發(fā)現(xiàn)副提罐籠有偏轉(zhuǎn),經(jīng)檢查判斷認(rèn)為是副提罐籠提升鋼絲繩有扭轉(zhuǎn)力,使雞心環(huán)偏斜。10月24日大班班長劉某班前安排趙某、徐某、孫某等3人處理該問題。交待處理方法是把副罐落至井底,罐籠連接板垂直呈松弛狀態(tài),然后拆除雞心環(huán)與罐籠連接板的銷軸,移出雞心環(huán)使提升繩左右轉(zhuǎn)至自由狀態(tài),停穩(wěn)后把雞心環(huán)插入連接板,再插入銷軸。9時25分左右檢修完畢,然后副罐進(jìn)行提人,乘坐此罐升井除以上3名檢修人員外,還有9名工人。副罐上提后,當(dāng)提至距井底242m處,發(fā)生主、副罐相撞,造成副罐提升鋼絲繩斷繩,副罐墜落井底,主罐變形,乘坐副罐的12名人員全部遇難。直接經(jīng)濟(jì)損失10.65萬元。
二、原因分析
1、直接原因
由于罐道鋼絲繩剛性系數(shù)不能滿足要求,導(dǎo)致罐道鋼絲繩張緊力不足;維修人員處理提升繩扭動時,誤把副罐提升繩與主罐的罐道鋼絲繩纏到一起,致使副罐上提時,副罐楔形連接裝置與罐道鋼絲繩相碰撞,使罐道鋼絲繩產(chǎn)生振動,提升鋼絲繩在繩卡處斷裂,造成墜罐事故。
2、主要原因
1)沒有認(rèn)真執(zhí)行建井期間使用無防墜器臨時罐籠升降人員的安全措施。
(1)副罐鋼絲繩自使用以來,沒有按照升降人員使用的鋼絲繩每6個月必須進(jìn)行強(qiáng)度試驗的規(guī)定進(jìn)行強(qiáng)度試驗;
(2)主、副罐平衡區(qū)段絞車運(yùn)行速度過快。
2)沒有按照《 煤礦安全規(guī)程》 規(guī)定對安全措施進(jìn)行調(diào)整補(bǔ)充。安全措施不完善,執(zhí)行不嚴(yán)格。
(1)沒有嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程執(zhí)行說明第380條中關(guān)于“對使用桃型環(huán)的連接裝置,每季度應(yīng)將繩子打開進(jìn)行檢查,并將鋼絲繩串出0.5m”的規(guī)定進(jìn)行檢查,連接處鋼絲繩磨損能及時處理,至使發(fā)生事故時在該處拉斷:
(2)提升罐籠破勁處理沒有制定相應(yīng)的措施,也沒有進(jìn)行試車運(yùn)行;
(3)罐道鋼絲繩選繩時沒有嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程執(zhí)行說明第364條中關(guān)于“采用鋼絲繩罐道時應(yīng)優(yōu)先選用密封式鋼絲繩”的選型規(guī)定;
(4)井上、下信號點(diǎn)至絞車房間沒有按規(guī)定配置直通電話或傳話筒,發(fā)生事故時不能及時聯(lián)系;
(5)編制作業(yè)規(guī)程和規(guī)章制度不規(guī)范,執(zhí)行制度不嚴(yán)格,絞車司機(jī)責(zé)任制不落實。
3)調(diào)整鋼絲繩罐道張緊力手段簡易,沒有使用緊繩儀器,使張緊力和鋼性系數(shù)難于控制。
4)煤建處管理人員工作作風(fēng)不實。雖然執(zhí)行每月逢六檢查,逢七落實的安全檢查制度,但對提升統(tǒng)統(tǒng)的隱患未能引起重視,更換鋼絲繩問題未能及時解決。
三、防范措施
1、生產(chǎn)指揮和作業(yè)人員必須進(jìn)行經(jīng)常性的安全法律法規(guī)的教育,增強(qiáng)執(zhí)行安全法律、法規(guī)的自覺性。礦井必須按照規(guī)定組織生產(chǎn)和施工,避免違章指揮、冒險作業(yè)的現(xiàn)象發(fā)生。
2、加強(qiáng)現(xiàn)場施工組織管理。建設(shè)單位雖然作業(yè)場所松散,但作業(yè)管理要制度化、正規(guī)化。實現(xiàn)有組織、有秩序的工作制度,防止各行其是、各自為戰(zhàn),憑想當(dāng)然辦事的現(xiàn)象發(fā)生。
峻德煤礦新井主提絞車過卷事故
一、案例(2001年2月9日 18時)
峻德煤礦新井絞車為主、副提混合井,服務(wù)水平-250,主提采用JKM-3.5×6A/Ⅲ型多繩摩擦式提升機(jī),一臺3000KW直流電動機(jī)拖動,提升高度574m。提升容器為兩臺JDS-16/110×6型16噸提煤箕斗,最大提升速度8m/s。
2001年2月9日下午,新井主提絞車由主司機(jī)王某操作,在18時許,當(dāng)副箕斗提到上部卸載時由于箕斗內(nèi)的煤粘度大,沒有卸凈,絞車司機(jī)王某也沒發(fā)現(xiàn),聽到裝載提升信號后繼續(xù)開車,載著煤的副箕斗開始重罐下放,致使主箕斗到達(dá)減速點(diǎn)后沒有將提升容器運(yùn)行速度降下來,致使提升容器到達(dá)卸載終端位置時失控,超速過卷13m,主箕斗撞于防撞梁上,并將楔形木罐道擠裂,兩個曲軌被撞落井下,副箕斗進(jìn)入下部楔形罐道,被內(nèi)部煤漲變形,影響生產(chǎn)24小時。
二、原因分析:
1、絞車司機(jī)責(zé)任心不強(qiáng),注意力不集中,副司機(jī)沒有行使監(jiān)護(hù)職責(zé),絞車運(yùn)行中沒有觀察儀表指示,對重罐下放現(xiàn)象未能引起注意,造成過卷事故發(fā)生。
2、電控系統(tǒng)保護(hù)裝置不可靠,自動減速,限速裝置失靈,沒有起到保護(hù)作用。
3、液壓站性能不可靠,沒有及時施閘,造成過卷。
三、預(yù)防措施:
1、加強(qiáng)安全技術(shù)培訓(xùn),增強(qiáng)司機(jī)責(zé)任心,提高司機(jī)操作技術(shù)水平,做到精心操作,盡職盡責(zé)做好本職工作。
2、增設(shè)并完善相應(yīng)的安全保護(hù)功能及相關(guān)閉鎖和顯示裝置,使礦井提升機(jī)更加安全可靠運(yùn)行。
興安礦老副井нкмз—2×5×2.3型絞車過卷事故
(機(jī)電裝備部整理)
一、案例(2009年11月12日)
興安礦老副井絞車型號:нкмз—2×5×2.3,電機(jī)功率:1000KW,提升高度:三水平583米,二水平383米,提升速度:6.6m/s,減速點(diǎn)距離:70米。
2009年11月12日凌晨2時28分,運(yùn)搬工入井提二水平矸石,2時50分剛提升到第三罐,副罐上行時,有人敲絞車房門,監(jiān)護(hù)司機(jī)孫某去開門,主提司機(jī)蔡某扭頭觀看,再回頭看標(biāo)尺時,深度指示器指示已接近終點(diǎn),蔡某馬上將工作閘拉到零位,將絞車制動,當(dāng)絞車停住時,已經(jīng)過卷。絞車司機(jī)立即向連隊及動力科值班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報,動力科值班領(lǐng)導(dǎo)趙科長及連隊值班領(lǐng)導(dǎo)王某接到匯報后立即趕到現(xiàn)場,經(jīng)現(xiàn)場查看,副罐楔形裝置還有約500mm與天輪接觸。將井棚蓋的棚板與井柵撞擊出約60mm的裂縫,棚板在楔形裝置的上方有刮壞破損現(xiàn)象,曲軌襯板被刮壞,罐籠上的保護(hù)傘及罐蓋被撞扁,卸載輪軸彎曲變形,罐體底部框架出車側(cè)25#槽鋼變形,開閉器輕微變形。該絞車現(xiàn)有過卷高度6.5米,事故時過卷高度為5.9米。
事故發(fā)生后,礦機(jī)電領(lǐng)導(dǎo)立即組織動力科和機(jī)電科積極搶修。機(jī)電科負(fù)責(zé)恢復(fù)井棚,動力科首先將卸載輪取下,將罐蓋及保護(hù)傘部件固定在罐頂,用手拉葫蘆牽引,逐漸將翻轉(zhuǎn)體歸入罐體,將罐籠落到平臺處,封閉井口,更換卸載輪及變形的罐體框架槽鋼,恢復(fù)開閉器,整形加固曲軌襯板。于2009年11月12日22時20分恢復(fù)生產(chǎn)。
二、原因分析:
1、安裝在主軸裝置上的主控編碼器在11月10日下午14時左右損壞,此時電控廠家正對該絞車新電控進(jìn)行調(diào)試。經(jīng)電控廠家與動力科協(xié)商,將此編碼器拆除,并將編碼器故障短接,以保證絞車運(yùn)轉(zhuǎn),并向絞車司機(jī)交代。由于絞車處于無減速功能狀態(tài)下運(yùn)行,致使絞車運(yùn)行到減速點(diǎn)不能自動減速,速度及行程保護(hù)失效。屏蔽的故障保護(hù)有:松繩保護(hù)、閘瓦磨損、過電壓、高壓換向故障、加速柜故障、行程偏差故障、開車方向故障、零位故障、編碼器故障、欠電壓、制動油過壓、制動油欠壓、制動油中間變量、過負(fù)荷中間變量。只剩下過卷保護(hù)。
2、后備保護(hù)儀接線不合理,串入PLC后,被廠家屏蔽在故障范圍內(nèi),后備保護(hù)應(yīng)獨(dú)立于其他保護(hù),串接在硬件安全回路中。
3、在故障運(yùn)行情況下,措施制定不嚴(yán)謹(jǐn),執(zhí)行不到位。在此種情況下只是口頭上對司機(jī)進(jìn)行要求,沒有制定具體措施。
4、司機(jī)安全意識不強(qiáng),責(zé)任心不強(qiáng),沒能按照要求做到一人操作,一人監(jiān)護(hù),操作監(jiān)護(hù)均不到位。
三、預(yù)防措施:
1、加強(qiáng)對員工的安全教育培訓(xùn),特別是要害崗位員工的安全教育培訓(xùn),提高員工的責(zé)任心和安全意識。
2、做到不確保安全不生產(chǎn),設(shè)備帶病不運(yùn)轉(zhuǎn)。特殊情況下,在制定嚴(yán)格的防范措施,并請示獲批后,方可生產(chǎn)。
3、要求廠方更改不合理的控制程序,與廠方共同協(xié)商解決尚存的各方面問題。
4、對電控系統(tǒng)各種安全保護(hù)進(jìn)行一次全面的檢查,確保完好。
5、在保護(hù)功能不完善的情況下,絞車不能運(yùn)作。
6、改正不合理的保護(hù)方法及接線方式,確保達(dá)到規(guī)程的標(biāo)準(zhǔn)要求
南山礦新井副提JKM-2.25/6(Ⅱ)型提人絞車罐籠過放事故
(機(jī)電裝備部整理)
一、案例(1995年8月15日)
南山礦新井副提JKM—2.25/6(Ⅱ)型提人絞車,交流拖動,電機(jī)型號JR1512—12,電機(jī)功率380KW,液壓站型號B159,四副制動器型號B123A,最大提升速度7.85M/S,提升高度490米,盤形制動器,提升容器雙層罐籠。
1995年8月15日上午8點(diǎn)30分左右,該絞車提人運(yùn)行二水平,運(yùn)行接近二水平進(jìn)入減速點(diǎn)時,絞車沒有減速,司機(jī)李某發(fā)現(xiàn)后立即采取慢速施閘制動,絞車?yán)^續(xù)運(yùn)行,果斷采取高壓斷電,使絞車停止運(yùn)行。
事故發(fā)生后,局、礦領(lǐng)導(dǎo)和動力科領(lǐng)導(dǎo)立即組織搶救,經(jīng)詳細(xì)檢查發(fā)現(xiàn),罐籠下部導(dǎo)向板已穿過井下楔形罐道,罐籠上部導(dǎo)向板距楔形罐道底部還有1米,楔形罐道起到安全作用,歷時8小時將人員救出,罐籠內(nèi)乘人106人,人員無一受傷。
二、原因分析:
1、搶救結(jié)束后,對絞車系統(tǒng)進(jìn)行了全面細(xì)致檢查試驗,罐籠裝入砂袋試驗發(fā)現(xiàn),罐籠下行緊急回油滑行16.18米,罐籠下行安全制動滑行25.43米,罐籠上行緊急回油滑行25.4米,罐籠上行安全制動滑行55.48米。經(jīng)繼續(xù)檢查液壓制動系統(tǒng)發(fā)現(xiàn),有二副制動器空動時間達(dá)16秒,不符合《煤礦安全規(guī)程》不超過0.3秒的要求。這就構(gòu)成了可能發(fā)生此次事故的一大隱患。液壓站安全閥出現(xiàn)卡閥現(xiàn)象,絞車處于自由狀態(tài),受重力的影響出現(xiàn)下滑,并且速度越來越快,致使閘頭液壓油無法按原設(shè)計快速回到油箱,實施安全制動,司機(jī)李某發(fā)現(xiàn)后立即采取慢速施閘制動,最后果斷采取高壓斷電,使絞車停止運(yùn)行。
2、此次罐籠內(nèi)乘人106人。該絞車規(guī)定提升人員每層不能超過28人,雙層計不能超過56人。此次超載50人。
3、《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定提升裝置嚴(yán)禁超載和超載重差運(yùn)行。此次事故為嚴(yán)重超載運(yùn)行
4、保衛(wèi)科檢身人員責(zé)任心不強(qiáng),工作失職。
三、預(yù)防措施:
1、對所有提升機(jī)液壓制動系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查,加強(qiáng)液壓制動系統(tǒng)檢查和維護(hù)工作,保證液壓制動系統(tǒng)的安全制動性能;
2、對提升機(jī)性能進(jìn)行定期檢測,確保提升系統(tǒng)的安全可靠性;
3、加大對絞車司機(jī)處理應(yīng)變事故能力方面的培訓(xùn)力度,使絞車司機(jī)在開車時保持清醒的頭腦,沉著應(yīng)對突發(fā)事件;
4、加強(qiáng)檢身人員的安全教育工作,嚴(yán)格遵守《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定,嚴(yán)禁絞車超載運(yùn)行;
5、對老式液壓站進(jìn)行更新改造;
6、加強(qiáng)點(diǎn)線流程檢查和隱患排查整改落實工作,消除隱患,舉一反三,杜絕事故發(fā)生。
興安礦新井副提JKM-2.25×4(B)型絞車過放傷亡事故
(機(jī)電裝備部整理)
一、案例(1979年3月13日)
興安礦新井副提使用的提升機(jī)型號為JKM—2.25×4(B),電機(jī)型號為JRQ1512—10,容量480KW。電控系統(tǒng)以改變轉(zhuǎn)子附加電阻的方法,用時間和電流并行控制;減速和爬行以帶負(fù)荷測量的低頻控制。機(jī)械制動為手動可調(diào)盤形制動器。1979年3月13日,由一名司機(jī)在沒有副司機(jī)在旁監(jiān)護(hù)的情況下開車運(yùn)送人員。第二趟是由井上向二水平運(yùn)人,當(dāng)乘坐54人的罐籠下放到距二水平74米的減速點(diǎn)時,絞車沒有按照控制程序自動切斷高壓電投入低頻而自動減速。司機(jī)發(fā)覺后用手把進(jìn)行工作制動,但沒有湊效。這時罐籠已接近終點(diǎn),速度仍沒有降低,司機(jī)發(fā)覺后在驚慌失措的情況下想停止制動油泵,又將電鈕按錯。造成罐籠快速過放,在楔形罐道的作用下滑行10米后被卡住。由于沖擊力較大,有4人從罐籠門簾的下部被甩出,墜入井底死亡。罐籠內(nèi)9人輕傷。
二、原因分析
1、制動力不足
1)盤形制動器嚴(yán)重漏油,制動盤面被污染;制動閘襯由于過熱而炭化;制動油內(nèi)有雜物,使殘壓過高;因而降低了制動閘的制動力
2)由于振動,使自整角機(jī)與橫向拉桿產(chǎn)生了角位移。在加上繼電器的接觸電阻過大,使低頻的制動力大為降低。
2、低頻欠壓保護(hù)及限速保護(hù)失效
3、司機(jī)操作不當(dāng)。在低頻電壓不足,制動油殘壓過高的情況下,不使用腳踏急停開關(guān),而又錯誤地將主令控制手把拉到零位,將全部電阻串入電機(jī),使本來已不足的制動力更加不足。
4、錯誤地改動罐籠門簾使其下部間隙大于250毫米(改后罐籠門簾下部與罐底間的間隙為940毫米),這是罐籠內(nèi)乘人被甩出罐籠外的主要原因。
5、楔形罐道末起到應(yīng)有的作用,致使罐籠被制動停止時產(chǎn)生的沖擊力過大。
6、司機(jī)在交接班升降人員時無副司機(jī)在旁監(jiān)護(hù)。
三、預(yù)防措施
1、檢修或更換盤形制動器、油泵站及部分繼電器
2、改動深度指示器的傳動部分及負(fù)荷測量回路
3、增設(shè)下述保護(hù)
1)通過速度給定自整角機(jī)的監(jiān)視電壓表及定位線;
2)制動油殘壓超限保護(hù);
3)低頻電壓的提前建立;
4)減速后的速度監(jiān)視;
5)腳踏開關(guān)作用時將制動油泵停止;
4、加強(qiáng)機(jī)電檢修和維護(hù)保養(yǎng),使電控系統(tǒng)和安全保護(hù)系統(tǒng)處于完好有效狀態(tài)。
5、執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定,定期對保險閘進(jìn)行試驗和調(diào)整,使常用閘和保險閘的性能和制動力,符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。
6、改造罐簾,使其即牢靠又便于開關(guān),各部間隙必須符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。
7、改善楔形罐道的結(jié)構(gòu)和材質(zhì),保證安裝質(zhì)量,使其制動力既能使超速15%的提升容器在過卷范圍內(nèi)停住,又不致造成人身傷害。
8、嚴(yán)格遵守《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定,即在主要提升裝置必須配有正、副司機(jī),在交接班升降人員的時間內(nèi),必須正司機(jī)操作,副司機(jī)監(jiān)護(hù)。
興安礦新井副提JKM—2.25×4(B)型絞車過放傷亡事故樹
1—無減速段限速保護(hù)2—減速段限速保護(hù)失效3—油質(zhì)不潔殘壓過高4—制動油壓調(diào)定偏低5—閘瓦間隙過大6—閘盤被油污染7—無低頻欠壓保護(hù)8—低頻欠壓保護(hù)失靈9—自整角機(jī)故障10—繼電器接觸電阻過大11—使低頻欠壓的其他因數(shù)12—未作保險閘試驗和調(diào)整13—罐道結(jié)構(gòu)不合理14—罐道材質(zhì)不合要求15—罐道安裝質(zhì)量不合要求16—無罐簾或未關(guān)罐簾17—罐簾不合要求
益新礦混合井副提絞車滑罐事故
一、案例(1990年12月20日12時30分)
益新礦中部混合井副提為摩擦式提升機(jī),井架為塔式立井架,服務(wù)于三水平,提升高度541m,副井采用JKM-2.25×6型摩擦式提升機(jī),采用380KW電動機(jī)拖動。提升容器為單層多繩罐籠,最大繩速6m/s。1990年12月20日12時30分,絞車運(yùn)行提人,罐籠運(yùn)行到終端位置,司機(jī)拉制動手把后,絞車沒有停下來,靠重力下滑,罐籠沖入楔形罐道,配重錘撞到3樓防撞梁,將防撞梁撞起3米高,罐籠內(nèi)有47人,其中二人腿部骨折,其余人員沒有損傷。
二、原因分析:
1、制動系統(tǒng)不好使,安全電磁閥動作后出現(xiàn)卡阻現(xiàn)象,盤形制動器中制動壓力油沒有回油箱,致使制動閘處于敞開狀態(tài),無法實施制動。
2、絞車司機(jī)沒有采取正確措施操作,發(fā)現(xiàn)沒停車后沒有二次加電,使罐籠帶電運(yùn)行,如果帶電運(yùn)行可使罐籠低速運(yùn)行進(jìn)入楔形罐道。
3、監(jiān)護(hù)司機(jī)沒有盡到監(jiān)護(hù)責(zé)任,沒有及時提醒操作司機(jī)應(yīng)急操作。
三、事故教訓(xùn)及防范措施:
1、在制動閘油管處加設(shè)緊急回油閥,該閥引到司機(jī)臺司機(jī)便于操作位置,司機(jī)一旦發(fā)現(xiàn)制動閘不好使,立即手扳或腳踏該閥控制桿,使制動油直接回油箱進(jìn)行緊急制動。
2、對司機(jī)加強(qiáng)教育培訓(xùn),增強(qiáng)處理突發(fā)問題的應(yīng)變能力。
3、及時定期檢修,保證配件損壞時及時更換,以確保絞車正常運(yùn)行。
興安礦新主井JKD-3.5×6(Z)型絞車滑罐事故
(機(jī)電裝備部整理)
一、案例(2007年6月26日)
興安礦新主井該絞車型號JKD—3.5×6(Z) 電機(jī)功率3500KW 提升速度15m/s,提升載荷20T,提升高度645.2米,2007年6月26日 14時45分左右,新主井裝載信號工周某發(fā)現(xiàn)B斗定量斗由于跑水煤而超載,就用手動裝煤,由于控制不當(dāng),將大約40多噸的水煤裝入B斗,造成壓罐,周某在沒有通知絞車司機(jī)的情況下打點(diǎn)開車,司機(jī)馮某在開車時,由于B斗超載嚴(yán)重,造成絞車反轉(zhuǎn)下滑2.6m左右,A斗鎖桿穿過防過卷裝置。維修人員接到匯報后入井進(jìn)行處理,影響生產(chǎn)7個多小時。
二、原因分析:
信號工周某在發(fā)現(xiàn)定量斗過滿后,在裝煤過程中,操作不當(dāng),將煤裝入箕斗,造成壓罐,更為嚴(yán)重的是在壓罐的情況下,還打點(diǎn)提煤,險些造成嚴(yán)重的跑罐事故,負(fù)有主要責(zé)任,司機(jī)馮某、馬某責(zé)任心不強(qiáng),沒能及時發(fā)現(xiàn)壓罐,負(fù)有次要責(zé)任,科、隊兩級領(lǐng)導(dǎo)對信號工,絞車司機(jī)的安全教育不到位,措施落實不徹底,負(fù)有管理責(zé)任。
三、預(yù)防措施:
1、在發(fā)現(xiàn)定量斗過滿后,裝煤時一定要精力集中,點(diǎn)動裝煤只準(zhǔn)點(diǎn)裝一次,裝完后,在確認(rèn)無誤的情況下,方可打點(diǎn)。
2、發(fā)現(xiàn)壓罐,嚴(yán)禁動罐,由維修工將煤放入井底,發(fā)現(xiàn)一次動罐或試提,對現(xiàn)場人員嚴(yán)肅處理。
3、絞車司機(jī)應(yīng)隨時注意定量斗裝煤情況,發(fā)現(xiàn)問題及時與信號工聯(lián)系,查明情況后方可提升。
4、在得知提水煤后,井下必須保證有一名副隊長以上的領(lǐng)導(dǎo)在井下監(jiān)督提升。
5、加強(qiáng)對職工的安全教育,將這次事故做為案例進(jìn)行全科教育,對違反勞動紀(jì)律和操作規(guī)程的人員,一定要嚴(yán)肅追查,加大處罰力度。
益新礦老副井нкмз-2×5×2.3型絞車跑罐事故
一、案例(1990年1月29日18時10分)
益新礦中部老副井采用НКМЗ-2×5×2.3型纏繞式提升機(jī),單繩提升,井架為鋼式立井架,服務(wù)水平一、二、三水平,擔(dān)負(fù)提人、下料、提矸石等提升任務(wù),提升高度541m,采用1000KW電動機(jī)拖動,提升容器為雙層單繩罐籠,最大繩速6m/s。1990年1月29日18時10分,絞車進(jìn)行調(diào)繩,主罐在井口位置,副罐在二水平,準(zhǔn)備將罐籠對到二水平,操作司機(jī)將錨栓鎖了一道后開始對罐打離合器,在離合器脫離絞車卷筒的瞬間副罐卷筒開始轉(zhuǎn)動,副罐籠帶繩在失控情況下從二水平墜入三水平井底,罐內(nèi)有一人,當(dāng)即死亡,提升繩從卷筒內(nèi)抽出全部墜入到三水平,罐籠報廢。影響生產(chǎn)3天。
二、原因分析:
1、絞車在春節(jié)檢修時剛更換完閘木,經(jīng)事故發(fā)生后檢測閘木接觸面只有30%,沒有達(dá)到《規(guī)程》規(guī)定的60%以上。
2、絞車司機(jī)沒有按照操作規(guī)程操作,對罐鎖錨栓時只鎖了一道,事故發(fā)生后檢查,副卷筒錨栓孔被拉豁。
3、監(jiān)護(hù)司機(jī)也沒有盡到監(jiān)護(hù)責(zé)任,沒有及時提醒操作司機(jī)正確操作。
4、絞車制動系統(tǒng)八通閥竄風(fēng),打離合器時對副卷筒產(chǎn)生的制動力不夠。
三、事故教訓(xùn)及防范措施:
1、檢修更換閘木后,應(yīng)持續(xù)磨閘,使閘塊與制動滾筒接觸面積滿足《煤礦安全規(guī)程》的要求,經(jīng)檢測合格后才能正常運(yùn)行。
2、及時檢修制動系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)八通閥竄風(fēng)必須及時處理好。
3、對司機(jī)加強(qiáng)教育培訓(xùn),嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。
4、在二水平增設(shè)罐座,每次對罐時,將罐籠坐到罐座上在進(jìn)行對罐操作。
新陸礦人車井通訊電纜脫落刮人車傷人事故
一、案例(1986年2月9日13時44分)
1986年2月9日大班,新陸礦機(jī)電區(qū)安排春節(jié)檢修工作。由閆某等八人在-125水平八層大巷安裝皮帶機(jī),安裝任務(wù)完成后,于12點(diǎn)30分左右從-125水平去-50水平乘坐人車升井,同時將安裝所用工具及兩臺手動葫蘆升井,其中一臺5噸的手動葫蘆由兩人用一根約2米長的木棍輪換背著,另一臺1人背著。13點(diǎn)左右閆某等八人達(dá)到-50水平人車停車點(diǎn),當(dāng)時停車點(diǎn)候車人約有20余人,候車人員等30分鐘左右人車沒有來,這時孫某去主井信號,張某去北八層往井上蹬勾房掛電話要求下人車。井上信號工李某接到電話后打點(diǎn)下人車,人車在+15水平停車時有四人上車,然后李某打點(diǎn)人車?yán)^續(xù)下行,這時在-50等車人員聽到人車已經(jīng)下來,部分人從主井到人車井的聯(lián)絡(luò)小川內(nèi)紛紛走出,(當(dāng)時聯(lián)絡(luò)小川內(nèi)候車人員約10余人,陸某也在其中)在下行車的右側(cè)站成一排等候上車。當(dāng)人車下行到小川以下約2米處,把由主井跨越到人車井的通訊電纜刮在人車頭節(jié)車的左上角,崩起后又掉入第一節(jié)與第二節(jié)車的連接處,被第二節(jié)車的左前上角掛住。人車刮著電纜繼續(xù)下行,此時跨越到右側(cè)的電纜在人車下行力的牽引下將右側(cè)候車人刮倒,陸某頭部左前額撞在人車上失去知覺,被第二節(jié)人車刮住脫下5米處,造成左胸、腰部骨折,心臟損傷當(dāng)場死亡。
二、原因分析:
1、從主井過來的通訊電纜經(jīng)過聯(lián)絡(luò)小川后又經(jīng)過人車井巷道頂點(diǎn)跨越到右側(cè),電纜懸掛最低距人車頂板0.3米,由于在小川內(nèi)候車人員較多,當(dāng)人車從+15水平下來時,有人在小川內(nèi)出來時將該電纜拉掉,刮到了人車上,電纜另一側(cè)將候車人員兜倒多人,造成一人死亡事故,這說明號電纜懸掛不夠牢固。
防范措施
1、嚴(yán)格執(zhí)行人車乘坐制度,提高遵守規(guī)章制度的自覺性。
2、對全礦所以絞車道,巷道的跨越電纜進(jìn)行全面檢查,并依據(jù)《規(guī)程》進(jìn)行重新吊掛。
3、人車頭節(jié)車增設(shè)照明燈,以使信號工及時觀察巷道的變化情況。
益新礦北部634暗井JKB-2.5×1.5型絞車跑車事故
(機(jī)電裝備部整理)
一、案例(2008年2月28 日)
益新礦北部二水平634下山暗井絞車在2007年12月開始安裝,在2008年2月1日正式投入使用,主要擔(dān)負(fù)升降北部二、三水平人員的任務(wù),該JKB-2.5×1.5型絞車卷筒為單卷筒,YBPT400—8型防爆變頻電機(jī),功率400KW,提升速度為3.87m/s,巷道斜長為450m,巷道平均坡度為28°,配掛3節(jié)人車,一次乘載人數(shù)為45人。該絞車電控系統(tǒng)采用的是變頻控制。
2008年2月28 日上午9時,益新礦北部二采區(qū)634暗井絞車在大班運(yùn)送完第一批入井人員后,由井底提升到井口時,絞車司機(jī)李某將絞車以1m/s的速度上提,在距離井口終點(diǎn)60米左右的地方時,發(fā)現(xiàn)卷筒開始反轉(zhuǎn),隨即將制動手柄拉回零位,主令手柄仍放在提升的位置,李某發(fā)現(xiàn)工作閘失靈,又將主令控制器推到停車位置,絞車還沒有停下。此時機(jī)電區(qū)長陳某正在檢查記錄本,發(fā)現(xiàn)了此情況后,提醒司機(jī)將緊急回油腳踏開關(guān)踩下,方將絞車停住,此時,提升繩已經(jīng)松動,深度指示器顯示205米。事后勘察,人車實際下滑145米,人車自動落閘制動部位損壞,三節(jié)人車6塊緩沖木全部報廢,將鉤頭車后方23米范圍內(nèi)的枕木全部損壞,導(dǎo)致634暗井絞車停運(yùn)。
二、原因分析
事故發(fā)生后,益新礦立即組織有關(guān)人員勘察現(xiàn)場,并向集團(tuán)公司有關(guān)部門匯報,2008年2月29日由集團(tuán)公司機(jī)電處組織廠家及益新礦有關(guān)人員對事故現(xiàn)場進(jìn)行了詳細(xì)的勘察,并在現(xiàn)場做了相應(yīng)的試驗,經(jīng)過多次研究和論證,得出了結(jié)論。
此次事故是因為在上提過程中,變頻器突然出現(xiàn)故障(此故障由于事發(fā)后將變頻器停電,沒有保存下來,無法進(jìn)行分析),導(dǎo)致電動機(jī)失電,致使電器安全保護(hù)動作,同時液壓站安全閥動作,但是由于液壓站安全閥出現(xiàn)卡閥現(xiàn)象,絞車處于自由狀態(tài),受重力的影響出現(xiàn)下滑,并且速度越來越快,致使閘頭液壓油無法按原設(shè)計快速回到油箱,實施安全制動,才導(dǎo)致出現(xiàn)這次事故的發(fā)生,最后采取了踩下緊急回油腳踏開關(guān)實施安全制動才將絞車停下。
三、預(yù)防措施
1、液壓站存在的問題廠家負(fù)責(zé)對該臺液壓站進(jìn)行更換,保證液壓站具備完整的二級制動性能,并保證工作閥及安全閥的安全可靠性;
2、益新礦要加大對絞車司機(jī)處理應(yīng)變事故能力方面的培訓(xùn)力度,使絞車司機(jī)在開車時保持清醒的頭腦,沉著應(yīng)對突發(fā)事件,絕不能允許再有類似的事故發(fā)生;
3、加強(qiáng)絞車液壓站的管理,發(fā)現(xiàn)任何異常問題時絞車司機(jī)必須及時匯報,維修人員必須及時檢查和處理,將事故消滅在萌芽狀態(tài);
南山礦副井2#絞車平衡錘框架尾繩吊架及聯(lián)接裝置斷落事故
(機(jī)電裝備部整理)
一、案例(1998年4月3日)
南山礦副井DMT—2.25×4A型絞車,交流拖動,電機(jī)功率400KW,最大提升速度6M/S,提升高度499.5米,提升容器雙層單車罐籠。1998年4月3日9點(diǎn)副井系統(tǒng)檢修,動力科檢修井底檔木,運(yùn)輸科檢修1#絞車東側(cè)搖臺。檢修結(jié)束后,檢修人員及氧氣設(shè)備等從1#絞車升井,2#絞車空載從二水平提升至9.5米。12時30分開拓三片4名工人乘2#絞車入井,當(dāng)絞車過了一水平進(jìn)入減速時,2#絞車平衡錘框架尾繩吊架及聯(lián)接裝置斷落落在2#罐籠上,把從西起第一、三兩根提升繩的懸吊油缸聯(lián)接砸斷,絞車出現(xiàn)過速,發(fā)生保險制動,罐籠停在距—170米水平上方約20多米處,罐底距罐道尖3米,平衡尾繩在井底堆積了近5米。罐籠報廢。停產(chǎn)14天。
罐籠內(nèi)乘坐四名工人,當(dāng)時聽到平衡尾繩打到罐籠頂部的巨大聲響時,兩人就近相槍,成兩組坐到罐籠上,無一人受傷。人員從二水平中央水泵房安全出口救出。
當(dāng)尾繩下墜時,信號工只看見一溜火線和聽到砸罐巨響,雖然絞車已停止運(yùn)行,但是信號工打了緊急停車信號。
二、原因分析
事故發(fā)生后,對照平衡錘圖紙、架體等部分進(jìn)行了詳細(xì)檢查和必要的分析:平衡錘框架與尾繩吊架間是螺栓聯(lián)接,兩側(cè)共用M16螺栓20個。使用方向的南側(cè)10個螺栓,有2個螺栓是新斷面,北側(cè)只有1個螺栓為新斷面,兩側(cè)下排10個螺栓全是陳舊斷面。實際只有3個螺栓完全受力,已裂螺栓可視為不受力螺栓。已斷裂螺栓銹蝕在孔內(nèi),并有脫離。
平衡錘尾繩架與平衡錘的框架聯(lián)接部承受的最大靜拉力是:
Pmax =Qw+Qc
Qw----尾繩架重量;Qw=650KG
Qc----尾繩重量 2----兩根尾繩;
Qc=2×(4.3×510)=4386KG
尾繩每米重量——4.3KG/M
尾繩懸垂長度——510米
Pmax=650+4386=5036KG按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定要求安全系數(shù)不小于13的規(guī)定,平衡錘尾繩架與平衡錘的框架之間承受載荷應(yīng)大于65000KG
1、聯(lián)接部受力狀態(tài)分析:
1)兩個件用螺栓聯(lián)接,當(dāng)受與螺栓垂直力時,因螺桿與孔之間有間隙,螺桿不受剪切力,載荷力被聯(lián)接件接縫間由預(yù)緊的正壓力所引起的摩擦力來平衡,這種摩擦聯(lián)接并不可靠。尤其當(dāng)載荷不穩(wěn)或受變載荷時更是如此。
平衡錘框架與尾繩吊架間是螺栓聯(lián)接,設(shè)計上是用M16螺栓,¢17的鉆孔,制造上既不是配鉆孔也不是樣板鉆孔。經(jīng)計算安全系數(shù)K=11.18<13。不符合《煤礦安全規(guī)程》要求安全系數(shù)不小于13的規(guī)定。
2、結(jié)論:
1)結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理;
2)設(shè)計制造工藝不合理
3)安全第一的思想不牢,點(diǎn)線流程檢查存在死角死面
4)執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》不認(rèn)真、不嚴(yán)肅。《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定:每次更換鋼絲繩時,必須對聯(lián)接裝置的主要受力部件進(jìn)行探傷檢驗,合格后方可繼續(xù)使用。在檢查時只注意了銷軸的探傷及聯(lián)接板、油缸、提升繩、尾繩的檢查。對聯(lián)接螺栓只是目視不缺少,沒有探傷
5)螺栓雖被剪斷,由于銹蝕嚴(yán)重(井筒淋水并使用八年多),斷裂后的螺栓及螺母與架體銹在一起,沒有脫落,目視不缺螺栓,不用一定手段的檢查不會發(fā)現(xiàn)螺栓斷裂。
三、預(yù)防措施:
1、做好點(diǎn)線流程檢查和隱患排查整改落實工作,對所有提升聯(lián)接裝置的受力部件按《煤礦安全規(guī)程》要求進(jìn)行全面檢查,不合格的立即更換。
2、對檢查手段不完整的要采取特殊方法進(jìn)行有針對性的檢查,消除死角死面。
南山礦副井1#絞車主軸裝置主軸軸徑磨損事故
(機(jī)電裝備部整理)
一、案例(1996年11月9日0點(diǎn)30分)
南山礦副井1#DMT—2.25×4A型絞車,交流拖動,電機(jī)功率400KW,最大提升速度6M/S,提升高度499.5米,提升容器雙層單車罐籠。1996年11月9日0點(diǎn)30分,司機(jī)宋某從一水平提巖至地面9,5米過程中,聽到絞車后備保護(hù)儀報警(即深度指示器失效保護(hù)),并看到燈光指示,立即施閘停車,匯報動力科調(diào)度和維修工,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)深度指示器傳動裝置與主軸軸端聯(lián)接的傳動齒輪推齒,嚙合不上,進(jìn)行檢修裝配,裝配不上,經(jīng)繼續(xù)檢查發(fā)現(xiàn)主軸軸頭處聯(lián)接軸中心向下偏移10毫米,(原兩齒輪中心距為81毫米);拆下主軸軸頭處聯(lián)接軸,檢查軸承情況,發(fā)現(xiàn)3003264雙列向心球面滾子軸承內(nèi)套與主軸有6毫米間隙,確認(rèn)主軸軸徑磨損。鶴崗地區(qū)無法修理,決定運(yùn)至齊齊哈爾和平機(jī)器廠修理,停產(chǎn)14天。
二、原因分析
1、由于3003264滾動軸承內(nèi)徑與主軸軸徑的配合出現(xiàn)間隙,產(chǎn)生軸承內(nèi)套與主軸軸徑相對轉(zhuǎn)動,從而造成主軸軸徑磨損;
2、根據(jù)圖紙的技術(shù)參數(shù),軸承內(nèi)套與主軸軸徑的公差配合為基孔制,軸為¢320gc(+0.004~+0.040),為第三種過度配合,3003264軸承內(nèi)套為¢320(—0.04~+0.00), 因此軸承內(nèi)套與主軸軸徑的配合必須是過盈配合。軸承內(nèi)徑與主軸軸頸的配合出現(xiàn)間隙,才會產(chǎn)生滾動軸承內(nèi)圈和相對主軸軸頸的相對轉(zhuǎn)動。產(chǎn)生這種配合間隙可能有三種不同情況的公差配合。
第一種情況,滾動軸承內(nèi)徑是合格的,而主軸軸頸不符合圖紙要求,出現(xiàn)了負(fù)公差,因而造成配合間隙。
第二種情況,主軸軸頸加工制造是合格的,但軸承內(nèi)徑超過公差,出現(xiàn)0以上的正公差,造成配合間隙。
第三種情況,主軸軸頸在制造時超差(為負(fù)公差);軸承內(nèi)徑亦超差(為正公差)兩者配合產(chǎn)生間隙。
上述三種情況中,出于第一、三種情況,則屬于主軸軸頸小,若為第二種情況,則屬于軸承內(nèi)徑超差。
3、檢查不到位,沒有及時發(fā)現(xiàn)軸承內(nèi)徑與主軸軸頸的配合出現(xiàn)間隙,致使隱患不斷擴(kuò)大,造成主軸軸徑嚴(yán)重磨損事故;
三、預(yù)防措施
1、對設(shè)備難于檢查的部位,要進(jìn)行強(qiáng)制性檢查;
2、做好點(diǎn)線流程檢查和隱患排查整改落實工作;
3、加強(qiáng)計劃檢修工作,完善檢修制度;
4、加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)工作,提高維修人員的技術(shù)業(yè)務(wù)水平。
益新礦老副井井筒下鐵管墜落事故
(機(jī)電裝備部整理)
一、案例(2008年8月19日)
益新礦中部老副井采用НКМЗ2×5×2.3型纏繞式提升機(jī),單繩提升,井架為鋼式立井架,服務(wù)水平一、二、三水平,擔(dān)負(fù)提人、下料、提矸石等提升任務(wù),直流拖動,Z710—500型電機(jī),功率1000KW,提升高度550米。2008年8月19日下午2時巷修區(qū)從井口往三水平下鐵管(φ108,6米長)每次下10根,采用的方法是在罐籠底部懸吊下放,先從主罐底下一趟后,第二趟從副罐底下放,2時45分副罐下到離井底5米左右司機(jī)聽點(diǎn)停車,三水平巷修區(qū)接管子人員匯報有4根管落入井底,其余6根下落不明,副罐中間罐道側(cè)上下導(dǎo)向板全部出軌。動力科接到匯報后立即組織人員進(jìn)行搶修,先將落入井底的4根拽出,然后將罐籠導(dǎo)向板入軌,后乘坐罐籠將落入井筒中的6根找到,在副罐側(cè)距二水平往下50米左右處發(fā)現(xiàn)三根鐵管叉在罐梁上,在主罐距二水平往下130米左右處發(fā)現(xiàn)三根鐵管叉在罐梁上,依次將6根管子提到二水平及三水平,處理完后,試運(yùn)行無問題,影響正常運(yùn)行5個半小時。
二、原因分析:
1、沒按措施作業(yè),措施要求每次下4根而實際下10根。
2、懸吊不正確,鐵管傾斜,沒有同井筒平行。
3、捆綁不正確,鐵管下部用8#鐵線捆綁不牢造成罐籠在運(yùn)行過程中鐵線松脫。
三、預(yù)防措施:
1、要嚴(yán)格按措施作業(yè)。
2、捆綁方法要有圖示說明,捆綁要牢固,起吊物在井筒內(nèi)必須在井筒中心,起吊物穩(wěn)住后方可打開車點(diǎn)。
3、懸吊要對稱布局。
4、絞車提升速度不得超過2米/秒。
5、22kg/m鐵軌一次只限下4根,2寸鐵管一次只限下10根,4寸鐵管一次只限下6根,6寸鐵管一次只限下4根,8寸以上只限1根。
6、信號工及安檢人員要現(xiàn)場監(jiān)督,不按措施作業(yè)要立即制止。
7、每次下長物料前要向參加人員貫徹措施并有區(qū)、隊長現(xiàn)場指揮。
興安礦老副井井筒墜人事故
一、案例(1988年11月25日4時25分)
1988年11月25日零點(diǎn),副井運(yùn)搬班長劉某帶領(lǐng)運(yùn)搬工正常接班,升降一水平人員,井上平臺信號工左某,一水平信號楊某,二水平信號候某(此人是借用的工人),人員升降到凌晨1點(diǎn),平臺信號左某與一水平信號楊某及絞車司機(jī)聯(lián)系準(zhǔn)備正常對罐,井上平臺將主罐罐門摘下,信號工左某發(fā)點(diǎn)把副罐提到平臺,然后將副罐罐座伸出,班長劉某又用電話和一水平信號聯(lián)系,告訴他馬上對罐了,主罐不許上人,就在這時一水平來了兩個人,準(zhǔn)備上罐,一水平信號楊某馬上制止,二人與信號楊某商求說:“我有急事,家里愛人要生小孩,給我們提上去吧”。經(jīng)二人反復(fù)懇求,信號工楊某說:主罐下二水平,但還差二十一米到位置,你們在罐里敲罐,二水平信號聽到后再打點(diǎn)把你們送到二水平”。到二水平就可以坐新井副提升井。就這樣二人上了主罐,信號工楊某打點(diǎn)開始對罐,主罐連同罐內(nèi)二人被對到二水平以上21m處,對好罐后,平臺來了七、八個一開拓區(qū)工人要入井,班長劉某在平臺用電話與一水平信號聯(lián)系好后,用副罐將平臺人員下到一水平。然后副罐又提到平臺,由于沒有巖石,一直停到4點(diǎn)10分左右,礦調(diào)度來電話說:“一水平綜采區(qū)有二人要升井,人上來后組織提巖石”。班長劉某接到通知后,與信號工及絞車司機(jī)聯(lián)系好,用副罐巖石位置將綜采區(qū)二人提到平臺。4點(diǎn)25分左右運(yùn)搬工坐副罐下二水平提巖,平臺信號左某發(fā)點(diǎn)開車后,就離開了信號崗位,往矸石倉走去,準(zhǔn)備提巖,到矸石倉信號房見有一個人,就聽那人說:“不好了,姓崔的掉入井筒了。這才知道主罐在翻轉(zhuǎn)位置有人墜入井筒。
二、原因分析
經(jīng)過調(diào)查分析確認(rèn),這起事故是一起嚴(yán)重違章指揮和違章作業(yè)所造成的人為的責(zé)任事故,造成一人死亡,具體原因有兩個方面:
1、嚴(yán)重違章指揮,違章作業(yè),違反勞動紀(jì)律,表現(xiàn)在以下幾點(diǎn):
1)班長劉某安全思想不牢,違章指揮,安排無證人員和借用人員但任信號工作。
2)一水平信號楊某嚴(yán)重違章作業(yè),帶人對罐,既不與信號聯(lián)系,又不采取相應(yīng)措施,而將主罐中二人遺忘,因玩忽職守造成的墜人事故。
3)二水平信號候某工作失職,在崗位上即不聽井筒聲音,也不監(jiān)視井筒情況,而在崗位睡覺,沒有避免事故的發(fā)生。
4)平臺信號工左某工作失職,罐在運(yùn)行中脫離平臺信號崗位,對罐籠運(yùn)行監(jiān)護(hù)不夠。
2、各項規(guī)章制度執(zhí)行不嚴(yán),管理混亂造成的,表現(xiàn)有以下幾點(diǎn):
1)提升一隊領(lǐng)導(dǎo)對安全生產(chǎn)工作不重視,安全工作抓得不實,規(guī)章制度執(zhí)行不嚴(yán),勞動紀(jì)律松馳,管理混亂。
2)工作不到位,工作秩序亂,對職工安全教育上培訓(xùn)不夠。
3)動力科領(lǐng)導(dǎo)對副井安全生產(chǎn)重視不夠,從三水平移交以后,總認(rèn)為巖石不多,升降人員少,沒什么大問題,平時強(qiáng)調(diào)提人的安全工作,但抓得不實,對規(guī)章制度的執(zhí)行檢查不夠,對干部、職工安全思想教育,勞動紀(jì)律教育及安全培訓(xùn)不夠,造成干部違章指揮,工人違章作業(yè),紀(jì)律松馳,管理混亂。
三、預(yù)防措施:
1、副井對罐信號必須清除罐籠內(nèi)人員,嚴(yán)禁帶人對罐,嚴(yán)禁罐籠巖石位置升降人員,信號必須堅守崗位,必須監(jiān)視罐的運(yùn)行狀況,罐到翻轉(zhuǎn)位置停穩(wěn)后,平臺信號方可上矸石倉。
2、完善各種規(guī)章制度,加強(qiáng)對規(guī)章制度執(zhí)行的檢查,組織青崗員和群檢員對付井、瓣井提人秩序的維護(hù),重點(diǎn)抓好提人安全。
3、副井對罐,提巖前由班長負(fù)責(zé),將平臺,一、二、水平南北大門鎖牢,嚴(yán)禁任何人員接近井口,運(yùn)班工不得乘巖位置升降。
4、對罐和提人時班長必須現(xiàn)場指揮和監(jiān)護(hù)。隊領(lǐng)導(dǎo)必須堅持每天有一人上崗對設(shè)備質(zhì)量和崗位狀況進(jìn)行檢查。
興安礦新井2.25M絞車信號工墜井死亡事故
一、案例(1989年2月7日早7點(diǎn)30分)
1989年2月7日新一班,朱某負(fù)責(zé)新井2.25米絞車井下二水平信號工作,7點(diǎn)30分朱守林向井上平臺通電話,問大班信號工來了嗎?按交接班管理制度大班是7點(diǎn)45分在井下接班,平臺信號工齊某回答說:“剛來“。朱某說:“我把罐打上去”,這時有四個人上罐,他們看見朱某站在信號房門外打點(diǎn)后急忙往罐籠里跑,跑到柵欄門前便摔倒,上身跌倒在罐籠里,下身在罐籠外,此時罐籠已起動,罐籠運(yùn)行到二層時,朱某的頭部被卡,造成朱某墜井死亡。
二、原因分析:
1、這起事故純屬信號工本人違章造成的,信號工朱某嚴(yán)重違反操作規(guī)程,違反交接班制度,違反勞動紀(jì)律。
2、隊領(lǐng)導(dǎo)對職工教育不夠使安全第一思想在職工心中沒有扎根。
三、防范措施:
1、落實各工種崗位責(zé)任制,加強(qiáng)勞動紀(jì)律。
2、加強(qiáng)職工安全思想教育 ,使安全第一思想在職工心中牢牢扎根。
3、科隊干部加強(qiáng)各崗位檢查和抽查。系路
富力礦折返二鋼帶機(jī)“3.6”斷帶事故
一、案例(2007年3月6日12時40分)
2007年3月6日8時,為配合上級領(lǐng)導(dǎo)到富力煤礦檢查指導(dǎo)工作,折返二鋼帶機(jī)人速運(yùn)轉(zhuǎn)升降人員,但礦井生產(chǎn)正常進(jìn)行,井下煤倉均已裝滿。為了確保煤炭正常提升、完成當(dāng)班提升任務(wù),遂決定調(diào)整給煤機(jī)行程加大鋼帶機(jī)運(yùn)煤量,12時20分開始運(yùn)煤,運(yùn)轉(zhuǎn)大約20分鐘時,鋼帶機(jī)司機(jī)發(fā)現(xiàn)驅(qū)動輪有異響,立即采取緊急制動,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動輪繼續(xù)轉(zhuǎn)動,沒有停止跡象,立即向科隊有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報,匯報中鋼帶機(jī)停止了運(yùn)轉(zhuǎn)。事后現(xiàn)場勘查,鋼帶機(jī)皮帶斷裂,鋼帶機(jī)尾堆積了40米左右的皮帶,鋼帶機(jī)1號驅(qū)動輪的止退螺母退出,差速器傘齒脫離嚙合。影響生產(chǎn)32小時。
二、原因分析:
1、機(jī)械設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行,造成1號驅(qū)動輪上的止退螺母自行退出,驅(qū)動輪側(cè)傘齒輪與差速器傘齒輪脫離嚙合,造成斷帶事故。
2、干部嚴(yán)重違章指揮、工人違章作業(yè),安全意識淡薄,重生產(chǎn)輕安全的錯誤思想嚴(yán)重,導(dǎo)致事故發(fā)生。
三、防范措施:
1、認(rèn)真貫徹“安全第一”的思想方針,牢固樹立不安全不生產(chǎn)的意識,把安全生產(chǎn)放在一切工作的首位,建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。
2、主運(yùn)設(shè)備必須按設(shè)計能力使用,杜絕超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、對照《安全規(guī)程》及《完好標(biāo)準(zhǔn)》對鋼帶機(jī)進(jìn)行了一次全面隱患排查。
4、落實崗位責(zé)任制,加強(qiáng)大型設(shè)備巡回檢查及維修工作,認(rèn)真按日檢、月檢、年檢規(guī)劃執(zhí)行,確保設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn)。