創(chuàng)新驅(qū)動 增效7千萬——新橋煤礦創(chuàng)新助力提質(zhì)增效側(cè)記
新橋煤礦始終堅持以創(chuàng)新驅(qū)動催生效益增長,創(chuàng)新提質(zhì),科技增效。今年以來,該礦創(chuàng)新成果已經(jīng)達到了368項目,比去年同期增長了26%。近兩年來,該礦完成創(chuàng)新成果1167項,21項專利獲得授權(quán),其中提質(zhì)增效創(chuàng)新成果占65%以上,據(jù)不完全統(tǒng)計,產(chǎn)生經(jīng)濟效益7000多萬元。
思路一變 年增數(shù)百萬
井下掘進煤和清倉煤的傳統(tǒng)運輸方式是在井下裝入礦車,提升、運至矸石山,翻運,裝車,礦車周轉(zhuǎn)長,消耗電量大。更重要的是,由于沒有進入洗煤系統(tǒng),只能按次煤價格出售,造成效益貶值。
2011年7月,該礦組織技術(shù)人員研制礦井輔助運輸系統(tǒng),安裝在北二石門翻煤硐室。
該系統(tǒng)由翻車系統(tǒng)、刮板機和配套運輸軌道等組成。一次翻車全部過程只需3分鐘左右,整個翻車操作只需兩人。掘進煤和清倉煤運至翻煤硐室,經(jīng)礦井輔助運輸系統(tǒng),直接進入井下主煤流皮帶,運至洗煤廠。2011年7月至2013年3月份,該礦已回收掘進煤和清倉煤2.6萬噸,創(chuàng)造經(jīng)濟效益600多萬元。
此外,該系統(tǒng)實現(xiàn)了井下周轉(zhuǎn),每天 “解放”礦車30輛。同時,簡化了提升運輸、翻運、人工篩選、鏟車翻運等工序,每年節(jié)約費用50萬元。
課題攻關(guān) 進尺翻番
按照“多上設(shè)備,少上人”的理念,新橋煤礦在永煤公司率先使用了巖巷作業(yè)線。起初,設(shè)備“水土不服”及施工工序影響,單進僅能達到50m/月。
該礦將巖巷作業(yè)線設(shè)備高效快速掘進的技術(shù)設(shè)為重大課題。制定出了一整套設(shè)備的拆解、裝車技術(shù)檔案,將拆解、裝車時間由原來的2天,壓縮到了4小時;發(fā)明了絲口螺旋圓錐對接型接頭,年節(jié)約影響時間200多小時;將主令開關(guān)的操縱機構(gòu)改為彈簧軟操作式,使用壽命提高10倍以上。此外,該礦還鉆車配水套擋板等6項設(shè)備改造。
大力實施正規(guī)循環(huán),創(chuàng)造了“兩掘一噴”的正規(guī)循環(huán)作業(yè)方式,即早班、中班放炮,夜班噴漿;早班主工序為打眼,放炮,打頂錨,出矸;中班主工序為鏟窩頭,打眼,放炮,打頂錨,出矸;夜班主工序為出矸,打幫錨,噴漿。
改造完畢后,目前,巖巷作業(yè)線單進最高達到120m/月,提高工效2倍以上,是傳統(tǒng)的采用“人工打眼+耙矸機裝矸+電機車輔助出矸”的作業(yè)方式單進工效近2倍。
技術(shù)創(chuàng)新 提升攀升
國內(nèi)煤礦主提升機閘間隙保護大多通過微動開關(guān)的常開點與常閉點間的轉(zhuǎn)換,來實現(xiàn)閘間隙超標告警信號。系統(tǒng)功能單一,性能不穩(wěn)定,機械壽命短,故障率高。
2012年初,通過技術(shù)創(chuàng)新,該礦研制了非接觸式閘瓦間隙技術(shù)。該技術(shù)具備制動閘瓦間隙實時在線檢測、超限報警及井口施閘功能。數(shù)字化顯示各項技術(shù)參數(shù),大大提升維護人員調(diào)整閘瓦間隙精度和效率。通過系統(tǒng)本身具備自診斷功能,能夠通過每個傳感器檢測數(shù)據(jù),自動甄別出損壞傳感器。
改造至今,該系統(tǒng)運行穩(wěn)定,每年減少影響生產(chǎn)時間約20小時,每天縮短檢修時間20分鐘,一年累計可以節(jié)約140小時,提升能力提高了5萬多噸,創(chuàng)造效益2000多萬元。