山東能源淄礦集團(tuán)唐口煤業(yè):一個(gè)創(chuàng)意 雙倍效率
本站訊 12月28日中班,在山東能源淄礦集團(tuán)唐口煤業(yè)公司南膠機(jī)頭硐室施工地點(diǎn),職工李書香按下風(fēng)動(dòng)葫蘆啟動(dòng)鍵,隨著葫蘆連接著礦車一側(cè)逐漸傾斜,眨眼間將整車混合料勻速倒入攪拌機(jī)內(nèi)。
據(jù)了解,開拓二隊(duì)施工的南膠機(jī)頭硐室斷面為83平方米,每班澆筑需使用13車混合料,人工卸料平均每車需要30分鐘,這種進(jìn)料方式速度緩慢,每班僅能澆筑7車混合料。
“創(chuàng)新也是生產(chǎn)力”!為提高工作效率,該隊(duì)幾次探求改進(jìn)卸料辦法。隊(duì)長徐學(xué)勇提議施工前先將攪拌機(jī)的料斗放在底板以下,料斗上口與地面齊平,然后在料斗高處的頂板加設(shè)吊點(diǎn)掛上導(dǎo)向輪,安設(shè)風(fēng)動(dòng)葫蘆。施工中,用風(fēng)動(dòng)葫蘆慢慢吊起混合料車,當(dāng)料車傾斜,混合料會在重力的作用下,自行落入攪拌機(jī)料斗內(nèi),此方法經(jīng)公司考察論證后得以推行。
“為了防止在吊起混合料車時(shí)發(fā)生跑車事故,他們還在軌道末端安設(shè)了阻車器。”徐學(xué)勇介紹。自風(fēng)動(dòng)葫蘆和攪拌機(jī)組合使用后,每班卸料能夠達(dá)到15車,效率比人工卸料提高了1倍多。(劉楠 王啟申)