事故性質(zhì):一般設(shè)備事故
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一線B水泥磨輥壓機電機燒毀事故案例分析

作者:煤礦安全網(wǎng) 2014-04-15 14:00 來源:煤礦安全網(wǎng)

一線B水泥磨輥壓機電機燒毀事故案例分析
事故性質(zhì):一般設(shè)備事故
事故經(jīng)過:
   2007年12月19日13:35左右,水泥車間磨主機巡檢工接中控操作員通知,一線B水泥磨輥壓機動輥電機跳閘停機(此時輥壓機巡檢工侯常發(fā)正在1A輥壓機處理故障),迅速趕到現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)萬向聯(lián)軸節(jié)斷裂,電機輸出軸軸頭彎,軸承端蓋碎裂。隨后報告車間,車間領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員趕到現(xiàn)場,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)電機輸出端萬向聯(lián)軸節(jié)在靠電機側(cè)鉸接處斷裂,電機輸出軸軸頭彎曲嚴重,軸承內(nèi)外小端蓋均碎裂,負荷側(cè)軸承裸露,軸頸處于炙紅狀態(tài),非負荷側(cè)軸承外側(cè)小端蓋破裂損壞,非負荷側(cè)軸承向外(即東側(cè))移出約8mm,電機上罩松動錯位,判斷電機已無法使用,迅速報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),聯(lián)系設(shè)備部相關(guān)人員,安排運行電工停電和解線,主管領(lǐng)導(dǎo)到達現(xiàn)場后,基于現(xiàn)狀共同研究決定將電機拆下運往電機大修廠進行大修。16:30分工程公司將電機拆下并吊裝落地。
   隨后將電機運往上海電機大修廠。當(dāng)晚21:30將灤縣公司輥壓機電機借調(diào)到達現(xiàn)場,隨后進行起重吊裝、安裝找正,接線并空載試車,連接萬向連軸器,進一步找正并監(jiān)視開車。至12月20日6:32輥壓機正常開車帶料運轉(zhuǎn)。
停機時間及經(jīng)濟損失:
   此設(shè)備事故造成一線B水泥磨停機16.95小時,直接經(jīng)濟損失6.8萬元。
事故主要原因:
   1.萬向聯(lián)軸器加油時間和記錄:10月28日加一次油,12月18日加一次油。經(jīng)對此聯(lián)軸器十字頭,滑鍵解體檢查,潤滑良好。
   2.動輥電機保護跳閘,跳閘前未發(fā)現(xiàn)異常。
   3.現(xiàn)場檢查動輥軸向躥動保護開關(guān),動作正常。但經(jīng)過實驗,開關(guān)的動作有滯后,快速接近,離開觸頭時,開關(guān)不動作,屬于電氣元件響應(yīng)時間長。
   4.事故發(fā)生前電氣主巡檢9:00檢查電機正常。
   5.巡檢工上午8:10、10:20對B輥壓機巡檢兩次,未發(fā)現(xiàn)異常。
   6.此電機軸承更換損壞頻繁,2006年9月大修時更換新軸承,在2007年2月再次更換軸承。
   綜上所述,此次事故原因分析具體如下:
   1.輥壓機動輥在正常帶料運轉(zhuǎn)的過程中,由于輥縫的偏差造成萬向聯(lián)軸器產(chǎn)生了軸向力,引起電機軸向竄動。輥縫的偏差有兩鐘情況,即東側(cè)輥縫大西側(cè)輥縫小或東側(cè)輥縫小西側(cè)輥縫大,當(dāng)在下料不均勻的情況下,這兩種情況交替產(chǎn)生,而這種情況在正常生產(chǎn)時是經(jīng)常發(fā)生的,因為它是受輥壓機自身結(jié)構(gòu)影響而必然產(chǎn)生的結(jié)果。因此在萬向聯(lián)軸器上產(chǎn)生了一個軸向力。
   2.萬向聯(lián)軸器是靠滑鍵來傳遞扭矩,靠齒與齒接觸面之間的油膜來減小摩擦力,吸收軸向力。同時萬向聯(lián)軸器在正常旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的徑向摩擦力很大,僅靠油膜不能完全吸收軸向力,必然有部分軸向力要通過聯(lián)軸器傳遞到電機轉(zhuǎn)子上,作用于電機的軸承和軸承端蓋上,在電機的轉(zhuǎn)子上產(chǎn)生了一個或推或拽的力,即軸向竄動。
   由以上兩點可以看出,電機軸承在長期承受軸向交變載荷的情況下,必然造成電機軸承的損壞和電機軸承端蓋的斷裂。由于交變軸向力不能完全被萬向聯(lián)軸器吸收,作用在電機上,會引起電機軸承和軸承端蓋承受交變軸向力。剩余軸向力過大時,直接撞擊軸承,軸承受損造成軸承不轉(zhuǎn),頂壞軸承端蓋,此時電機軸下沉,造成掃膛,電機掃膛后,電機產(chǎn)生劇烈振動,進一步使軸承溫度急劇上升,引起軸承滾柱變形,由于溫度過高造成電機軸彎曲,同時萬向聯(lián)軸器受力斷裂。
   此臺電機在2006年9月發(fā)生過類似事故,造成軸承損壞,定子繞組燒毀,當(dāng)時采取了加裝動輥軸向竄動限位開關(guān),當(dāng)竄動量過大時報警停機,避免損壞電機。通過后移電機,車短聯(lián)軸器等手段加大萬向節(jié)補償量的措施。
事故教訓(xùn)及今后的防范措施
   1.首先在此臺電機軸承,繞組上加裝測溫元件并設(shè)定報警,停機保護,其他輥壓機電機陸續(xù)加以改造。
   2.監(jiān)控軸承溫度和聲音變化,發(fā)現(xiàn)異常時,及時安排檢修更換。
   3.同裝備研發(fā)中心和盾石機械公司結(jié)合,研究輥壓機結(jié)構(gòu),徹底解決問題。
   4.加強現(xiàn)場專項巡檢,及時發(fā)現(xiàn)事故隱患。 

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