學(xué)習(xí)東龐礦選煤改造歷程






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學(xué)習(xí)東龐礦選煤改造歷程

作者:申耀輝 石晶晶 2014-07-27 19:57 來(lái)源:煤礦安全網(wǎng)

 

學(xué)習(xí)東龐礦選煤改造歷程

 

 

 

 

 

 

    2014年2月27日,烈日炎炎,下午3點(diǎn)中國(guó)礦大學(xué)暑期實(shí)踐團(tuán)邢臺(tái)隊(duì)來(lái)到洗煤廠會(huì)議室學(xué)習(xí)東龐礦選煤改造歷程。

東龐礦選煤廠原設(shè)計(jì)入洗能力為180萬(wàn)噸,起初采用跳汰、煤泥水直接浮選和尾煤壓濾回收的聯(lián)合工藝流程,屬礦井型選煤廠。

 

    東龐礦選煤廠于1981年9月動(dòng)工修建,1985年5月建成投產(chǎn)。1995年開(kāi)始對(duì)主要設(shè)備進(jìn)行大型改造:更換了大型的浮選機(jī)、分級(jí)篩、離心機(jī)和先進(jìn)的跳汰機(jī),完善和改造運(yùn)輸環(huán)節(jié),使原煤年入洗能力提高到210萬(wàn)噸。1999年投資2600萬(wàn)元,建成以浮選精煤為主要原料的25萬(wàn)噸水煤漿生產(chǎn)線。2001年投資5000多萬(wàn)元進(jìn)行改擴(kuò)建,增加了外來(lái)煤系統(tǒng)和入洗能力為120萬(wàn)噸的重介車間,同時(shí)對(duì)原系統(tǒng)進(jìn)行改造,對(duì)水煤漿生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)一步完善,形成了重介、跳汰、浮選、水煤漿同時(shí)生產(chǎn)的聯(lián)合工藝,全廠入洗能力提高到330萬(wàn)噸。

 

    2005年將原來(lái)的有壓兩產(chǎn)品重介車間改造為有壓三產(chǎn)品重介系統(tǒng),并增加一臺(tái)加壓過(guò)濾機(jī)。2006年7月開(kāi)始跳汰改重介一期工程開(kāi)工,2007年2月A系統(tǒng)投產(chǎn),2007年12月跳汰改重介二期工程完成,重介B系統(tǒng)投入運(yùn)行,選煤廠對(duì)所有原來(lái)的設(shè)備進(jìn)行了徹底改造,形成了三套相互獨(dú)立的重介生產(chǎn)系統(tǒng),浮選機(jī)更換為20m3的大型設(shè)備,浮選精煤脫水全部采用高效的加壓過(guò)濾機(jī),尾煤處理采用快開(kāi)壓濾機(jī),洗煤生產(chǎn)能力提高到年入洗原煤400萬(wàn)噸,均煤效益在全國(guó)洗煤廠名列第二位。

 

    2008年12月在浮選系統(tǒng)應(yīng)用新型礦化器,簡(jiǎn)化浮選工藝。浮選入料以0.05-1kg/cm2的壓力給入礦化器壓力室,通過(guò)圓錐型噴射組噴射給入混合室內(nèi),產(chǎn)生壓力差,在內(nèi)部加藥點(diǎn)附近形成負(fù)壓,使浮選劑與空氣一起吸入到礦化器內(nèi),煤漿與藥劑高速進(jìn)入礦化器下體并充分混合,充分礦化氣泡,氣泡數(shù)量多、小而均勻,隨著在表面上精煤顆粒迅速上升,使浮速度加快,物料礦化效果好,充分發(fā)揮煤油效能,快速回收浮選精煤,降低油耗20%左右。

 

    2009年8月將8臺(tái)脫介篩、6臺(tái)高頻篩更換為澳大利亞的進(jìn)口設(shè)備,降低了主要設(shè)備的故障時(shí)間,為選煤廠正常連續(xù)生產(chǎn)提供了保障。

 

    2009年10月份在有壓脫泥重介系統(tǒng)應(yīng)用Φ3000CSS粗煤泥分選機(jī),將原煤脫泥篩篩孔改為1mm,其篩下煤泥水采用分級(jí)旋流器分級(jí)后,其溢流進(jìn)入浮選環(huán)節(jié),底流進(jìn)入CSS分選機(jī)進(jìn)行分選。CSS分選機(jī)精礦進(jìn)入粗精煤回收系統(tǒng),尾礦進(jìn)入粗中煤回收系統(tǒng)。CSS分選機(jī)無(wú)需重介質(zhì)、動(dòng)力消耗和化學(xué)藥劑運(yùn)營(yíng)成本低;分選密度可控、可調(diào),有效分選密度范圍達(dá)1.4-1.9kg/L;應(yīng)用后效果良好,大限度地減少了重介系統(tǒng)和浮選系統(tǒng)的入料量,提升了全廠生產(chǎn)能力,使得洗煤廠年入洗能力提高到450萬(wàn)噸的水平。

 

    隨著選煤廠生產(chǎn)能力的不斷提高,所需處理的煤泥水量也大幅攀升,原來(lái)三臺(tái)φ=30m的耙式濃縮機(jī)已不能滿足煤泥水的處理要求,經(jīng)常出現(xiàn)循環(huán)水濃度超標(biāo)的現(xiàn)象(個(gè)別情況濃度可達(dá)8g/L),嚴(yán)重影響選煤廠的正常生產(chǎn)和任務(wù)目標(biāo)的完成。為此,選煤廠將煤泥水整合改造工程提上日程。

 

    2009年11月選煤廠完成了煤泥水兩段濃縮兩段回收工藝的改造:⑴在2臺(tái)φ8m的深錐濃縮機(jī)濃縮池內(nèi)增加傾斜板,增大煤泥水沉淀面積;⑵增加1臺(tái)LWZ1200X1800A型沉降過(guò)濾離心機(jī)和1臺(tái)VBS182060A型振動(dòng)弧形篩;⑶深錐車間底層平面增加2臺(tái)絮凝劑自動(dòng)添加裝置。改造后,煤泥水不再直接進(jìn)入耙式濃縮機(jī),首先進(jìn)入深錐濃縮機(jī)內(nèi),經(jīng)深錐濃縮機(jī)分級(jí)濃縮后,底流由振動(dòng)弧形篩+沉降過(guò)濾離心機(jī)處理回收后得中煤產(chǎn)品;溢流進(jìn)入耙式濃縮機(jī)內(nèi),濃縮機(jī)底流由快開(kāi)壓濾機(jī)處理得煤泥產(chǎn)品,溢流作為循環(huán)水。這樣,沉降過(guò)濾離心機(jī)處理回收得到產(chǎn)品作為洗混產(chǎn)品,增加了洗混產(chǎn)率,經(jīng)濟(jì)效益顯著;有效減輕了耙式濃縮機(jī)的生產(chǎn)壓力,避免了壓濾車間處理能力不足時(shí),造成煤泥水外排污染環(huán)境的現(xiàn)象,社會(huì)效益明顯;新增的絮凝劑自動(dòng)添加裝置實(shí)現(xiàn)了同時(shí)監(jiān)測(cè)煤泥水沉降速度和澄清水濁度,據(jù)此控制絮凝劑及凈水劑的投加量,使煤泥水處理系統(tǒng)既可以得到合適的沉降速度,又可以得到合格的澄清水,保證了洗煤廠清水洗煤。

 

    2010年6月,選煤廠高硫粗精煤分流工程改造完成。新增分級(jí)旋流器組+翻轉(zhuǎn)振動(dòng)擊打弧形篩+煤泥離心機(jī)的粗精煤分選系統(tǒng),將原本需要在低硫煤系統(tǒng)處理的粗精煤改由有壓重介車間獨(dú)立的粗精煤系統(tǒng)來(lái)處理。這樣,有壓重介車間的精煤磁尾以及CSS粗煤泥分選機(jī)的精煤都由此系統(tǒng)來(lái)處理,將高硫粗精煤與低硫粗精煤徹底分開(kāi),有效解決了高硫粗精煤影響低硫精煤的硫份造成低硫精煤硫份超標(biāo)的問(wèn)題。

 

    至此,選煤廠形成了50~0mm原煤不脫泥無(wú)壓三產(chǎn)品重介工藝系統(tǒng)兩套及一套脫泥有壓三產(chǎn)品重介工藝系統(tǒng);煤泥水系統(tǒng)采用直接浮選+尾煤二段濃縮二段回收的聯(lián)合工藝流程。系統(tǒng)中主要設(shè)備經(jīng)多次技改工程后均采用國(guó)外先進(jìn)設(shè)備和國(guó)內(nèi)知名產(chǎn)品,為選煤廠產(chǎn)能的提高提供了可靠保障。

    在聽(tīng)完趙部長(zhǎng)的講解后,使實(shí)踐隊(duì)每位成員對(duì)設(shè)備的更新?lián)Q代有了新的認(rèn)識(shí)。科技對(duì)我們工作環(huán)境的重要性。

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