焦煤(集團)公司古漢山煤礦“4.4”冒頂事故案例分析
2003年4月4日4時42分焦煤(集團)公司古漢山礦西大巷發(fā)生一起冒頂事故,冒頂長度達12.5m,將正在工作面補找錨桿的5人堵在冒頂區(qū),造成3人死亡,2人輕傷事故。
㈠古漢山礦簡介
古漢山礦設(shè)計生產(chǎn)能力120萬噸/年,是一個基建礦井,1991年12月26日開工,2002年1月14日礦井通過安全設(shè)施驗收。礦井開拓方式采用立井多水平上、下山開拓,一水平標高-450m,二水平標高井田東翼-750m,西翼-600m。井田內(nèi)開采煤層傾角11°—170°,平均為15°,煤層厚度3.15—6.42m,平均4.87m,煤層賦存穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單。煤層直接頂為泥巖、砂質(zhì)泥巖,厚0.1-9.35m,平均2.19m,局部有炭質(zhì)泥巖偽頂。煤層直接底為泥巖、砂質(zhì)泥巖,厚0.5-23.24m,平均3.48m,巖性松軟,遇水易膨脹。
㈡事故發(fā)生經(jīng)過
西大巷為半圓拱形煤層頂板巖巷,錨網(wǎng)+網(wǎng)殼支護,巷道斷面13.3M2,2003年4月4日零時,西大巷掘至通尺591.5M,工作面尚有錨網(wǎng)噴一次支護段12.5M,9棚未噴漿網(wǎng)殼段6.8M。在該巷道施工的豫焦十三隊零點班共出勤23人,作業(yè)計劃為將掘進工作面6M長臺階爆破2M、噴射3棚網(wǎng)殼砼、補找錨桿和注漿等。4時42分扒矸機前方12.5M巷道頂板大面積垮落,扒矸機前部被埯埋,全巷道高度被碎古堵封,將正在補打錨桿的韓某某、陳某某、黨某某、驗收員馮某某,和向工作面拽拉噴漿管子的高某某5人堵在冒頂區(qū),造成三人死亡,二人輕傷事故。
㈢故事原因分析
1、圍巖存在軟弱夾層是造成頂事故的直接原因
通過現(xiàn)場勘查和技術(shù)資料調(diào)查,西大巷通尺591-579m,巷道右?guī)蜕喜烤啾?-1.2m揭露出厚150m左右、傾角70°-86°,黑色的炭質(zhì)泥巖和灰白色鋁土質(zhì)軟弱夾層。由于軟弱夾層傾角較大,軟弱夾層走向與巷道軸向夾角較小(60),遇頂板淋水極易泥化,巷道頂部巖古在地壓、自重應(yīng)力的影響下,從軟弱夾層面滑落失,誘發(fā)冒頂事故(從巷道右?guī)推睢⒚绊敿爸Ъ軗p壞、變形較下幫嚴重均可證明)。
2、導(dǎo)致事故的間接原因:
①西大巷通尺576-591.5m段冒頂區(qū)165根錨桿中40根為直徑為20*2400mm錨桿,違反《西大巷補充安全技術(shù)措施》中應(yīng)使用直徑為20*3000mm錨桿的規(guī)定。
②未按《西大巷補充安全技術(shù)措施》規(guī)定在錨桿噴一次支護段設(shè)置圍巖收斂測點,掌握變形量,以便及時架高網(wǎng)殼支架進行永久支護。
③對西大巷通盡579m處片幫、591.5m處揭露的灰質(zhì)軟弱夾層造成的圍巖不穩(wěn)定性未引起重視等。
㈣防范措施
1、古漢山礦要始終堅持“安全第一”方針,切實擺正“安全與生產(chǎn)、安全與效益”的關(guān)系,從導(dǎo)致事故發(fā)生的各個因素深刻反思,認真吸取事故教訓,舉一反三。
2、針對西大巷所處的特殊地質(zhì)條件,應(yīng)加強地質(zhì)預(yù)測預(yù)報工作,及時采取有針對性的措施,選擇合理的支護參數(shù),加大巷道支護特別是臨時支護的強度。
3、認真落實安全生產(chǎn)責任制,駕駛現(xiàn)場管理,嚴格按措施施工;完善監(jiān)督機制,把好各個環(huán)節(jié),堵塞漏洞。
4、加強職工安全教育培訓,提高職工安全技術(shù)素質(zhì)。
㈤、事故性質(zhì)
這是一起嚴重違反技術(shù)管理的典型安全,煤層頂板地質(zhì)條件發(fā)生變化時,沒有認真的分析,施工中沒有嚴格按照技術(shù)設(shè)計要求進行試,技術(shù)措施,技術(shù)要求形同虛設(shè),安全生產(chǎn),技術(shù)管理存在“棚架”現(xiàn)象,重生產(chǎn),輕安全在這一起事故中得到了充分的體現(xiàn)。
思考問題:1、什么是錨網(wǎng)噴支護?
2、安裝錨桿注意事項是什么?