鶴煤十礦:小改小革收益大
“原來,人工維修一套礦車輪需要一到兩個(gè)小時(shí),遇到車輪軸承銹蝕套在車軸上時(shí),半天還修不了一套車輪,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,有時(shí),還需要采用氧氣烘烤的方法,操作過程繁瑣,維修效率很低,現(xiàn)在好了,自從用了自動(dòng)液壓拔輪器,修一套車輪只需十幾分鐘,效率提高了十余倍。”3月26日,鶴煤十礦運(yùn)輸區(qū)維修工劉建紅告訴筆者。
該礦運(yùn)輸區(qū)為提高礦車輪的維修效率,保證礦車及時(shí)投入運(yùn)轉(zhuǎn),組織技術(shù)人員對(duì)如何提高礦車維修效率進(jìn)行了研究探討,認(rèn)識(shí)到:若要提高維修效率就必須改人工操作為機(jī)械化操作。于是,技術(shù)人員會(huì)同有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)工人多方查閱資料和現(xiàn)場考察,想到了液壓拔輪的方法,并繪制出操作原理圖。他們將井下回收的壞液壓支架進(jìn)行維修,制作成液壓拔輪器的液壓缸。用廢舊工字鋼焊接成一個(gè)長2米,寬0.5米得長方形底盤。在長方形底盤兩端,一端焊接礦車輪固定裝置,一端焊接液壓缸固定裝置。然后將液壓缸與礦車整形機(jī)通過高壓管連接。這樣一來,維修礦車輪時(shí),將礦車輪放置固定位置,去掉車輪軸承擋蓋兒,只需操作礦車整形機(jī)操作手柄,將整形機(jī)液壓泵站產(chǎn)生的高壓油,通過換向閥控制液壓缸活塞桿伸出,將輪軸頂出。最后,關(guān)閉操作閥,液壓缸活塞桿縮回,整個(gè)過程只需十多分鐘。
自動(dòng)液壓拔輪器的發(fā)明,實(shí)現(xiàn)了礦車輪維修機(jī)械化,操作安全簡單,大大提高了工作效率。原來一天維修礦車輪3套,現(xiàn)在可以維修30多套,效率提高了十余倍。