陜化公司氣化多項技改項目效果顯著
陜化公司氣化工段為合成氨系統(tǒng)提供合格的原料氣,裝置自2012年系統(tǒng)開車以來,圍繞優(yōu)化工藝指標運行,不斷實施技改,破解生產難題,運行日趨穩(wěn)定,為后續(xù)工段滿負荷運行創(chuàng)造良好條件。
在該公司首屆科技表彰大會上,氣化工段P1407泵葉輪改造項目、撈渣機改造、過濾機分液罐出水槽改造、V1306燒嘴冷卻水回流緩沖罐改造等項目分別榮獲技改獎;氣化黑水過濾器內排污、氣化爐做充壓氣密測試等兩項裝置榮獲國家專利獎。
氣化工段最典型的技改項目當屬P1407除氧水泵,它是氣化爐穩(wěn)定運行的主要設備之一。原廠設計打量260m3/h,按照設計院單爐用水量應該是單泵對單爐,但在實際運行過程中一臺P1407泵不能滿足單臺氣化爐運行,實際打量230m3/h。為實現(xiàn)單泵對單爐,經過多方求證,最后和原廠家聯(lián)合對葉輪進行相關改造,打量由改造前的230m3/h增加至260m3/h,流量增加了30m3/h。P1407泵現(xiàn)已改造兩臺套,,在不更換電機的情況下,實現(xiàn)單泵對單爐。每臺泵電機的功率是800KW,每小時耗電800度,每度電按照0.2元計算,一年至少就能為企業(yè)節(jié)省100多萬元。
氣化爐撈渣機是氣化爐排渣系統(tǒng)的關鍵設備,主要承擔氣化高溫爐渣降溫收集作用,一臺氣化爐對應一臺撈渣機,以鏈條傳送,采用刮板出渣方式。撈渣機日常運行故障率很高,經常在運行中出現(xiàn)鏈條卡、掉、斷以及跑偏等故障,不僅檢修時間長,還會直接迫使氣化爐停車,影響系統(tǒng)穩(wěn)定運行。撈渣機改造是通過在鎖斗出口閥下部增加排渣聯(lián)通管線及閥門,相互切換排渣系統(tǒng),避免撈渣機出現(xiàn)故障而使氣化爐及后系統(tǒng)停車。該技改項目投運至今,實現(xiàn)了因撈渣機等故障而切換排渣,避免了系統(tǒng)減量停車損失。
據悉,從系統(tǒng)開車至今,氣化工段還先后完成沉渣池水系統(tǒng)改造、廢煤漿槽技改項目、過濾機分液罐出水槽改造、V1306燒嘴冷卻水回流緩沖罐改造、氣化爐N2充壓裝置改造、黑水過濾器改造等多個技改項目,這些技改項目在生產節(jié)能降耗和安全環(huán)保方面發(fā)揮了顯著作用。(秦文永)