補連塔礦22304工作面刮板機斷刮板及電機不加載事故
補連塔礦22304工作面刮板機斷刮板及電機不加載事故
一、事故時間:2012年3月10日中班
二、事故地點:22304工作面
三、事故經(jīng)過:
3月10日中班20:30分,采煤機在機頭割三角煤時,機頭崗位工聽見刮板機機頭處有異響,迅速閉鎖刮板機,發(fā)現(xiàn)9#支架處刮板跳槽,跟班隊長決定拉空溜槽內(nèi)煤,進一步檢查發(fā)生異響的原因。檢查過程中發(fā)現(xiàn)有兩塊刮板卡斷及一塊刮板變形,跟班隊長通知礦調(diào)度,礦方隨即上報設(shè)備管理中心。由于馬達返底鏈檢查及更換刮板速度較慢,05:15分損壞刮板更換完畢,開機試轉(zhuǎn)正常,更換刮板用時8小時45分。開機生產(chǎn)至6:30分,再次出現(xiàn)機頭平行減速器預(yù)充壓超時,電機不加載故障,經(jīng)調(diào)整預(yù)充壓時間后恢復(fù)正常,影響生產(chǎn)40分鐘。累計影響生產(chǎn)9小時25分鐘。
四、原因分析:
22304工作面于2011年3月12日投產(chǎn),使用三機為(DBT3X1600KW),累計過煤量940萬噸。
1、DBT刮板近期出現(xiàn)非正常磨損,DBT公司已經(jīng)將損壞刮板運往德國進一步檢測,刮板磨損嚴重是造成此次刮板跳槽、斷裂的主要原因。
2、綜采一隊工程質(zhì)量控制較差,工作面底板起伏較大,是造成刮板跳槽、刮板卡斷的直接原因。
3、斷裂刮板返入底鏈,馬達返鏈速度較慢,是導(dǎo)致此次事故處理時間長的主要原因。
4、機頭平行減速器預(yù)充壓超時,電機不加載,是造成故障延時的主要原因。
五、預(yù)防措施:
1、要求DBT公司盡快將刮板非正常磨損的原因進行詳細分析,并拿出解決方案。
2、要求補連塔礦嚴格按照制定的防止刮板跳鏈的預(yù)防措施執(zhí)行,每日檢修、更換磨損嚴重的刮板,防止再次出現(xiàn)跳鏈。
3、要求補連塔礦綜采一隊自11#架至機尾方向在溜槽沿加焊耐磨鐵。
4、要求補連塔礦加強工作面工程質(zhì)量管控,做到“三平兩直”,如遇工作面底板起伏較大,必須及時調(diào)整,必要時留設(shè)底煤。
5、要求礦方加強設(shè)備的日常檢查和維護,保證設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。