以“大眾創(chuàng)新”舉措提升效率效益
以“大眾創(chuàng)新”舉措提升效率效益
檢修中心堅(jiān)持自主創(chuàng)新取得顯著成效
本報(bào)訊 在當(dāng)前集團(tuán)公司兩大主導(dǎo)產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊跌的形勢(shì)下,檢修中心將技術(shù)改造、大眾創(chuàng)新作為應(yīng)對(duì)時(shí)艱的又一重要手段,通過(guò)組織員工立足崗位進(jìn)行技術(shù)改造、創(chuàng)新創(chuàng)效,有效地提高了工作效率、降低了庫(kù)存儲(chǔ)備,為企業(yè)增加了經(jīng)濟(jì)效益。
年初以來(lái),檢修中心結(jié)合工作實(shí)際,在全體員工中廣泛開(kāi)展了“大眾創(chuàng)新”活動(dòng)。為了縮短檢修時(shí)間,他們組織員工采取測(cè)繪數(shù)據(jù)、制作和修復(fù)積壓配件等舉措,組裝了106號(hào)電鏟變扭器和推壓電動(dòng)機(jī),不僅解決了進(jìn)口電鏟無(wú)備品的難題,而且還提高了設(shè)備的出動(dòng)率。在對(duì)東露天礦304、411號(hào)電鏟進(jìn)行技術(shù)改造的進(jìn)程中,他們將原電控的三繞組改為電子調(diào)節(jié),將機(jī)械制造廠生產(chǎn)的201號(hào)、203號(hào)、205號(hào)電鏟的大車(chē)一軸改造為統(tǒng)一型號(hào),將原鑄鐵側(cè)滑板改為尼龍材質(zhì),改造后的設(shè)備在投入使用后均極大地提高了工作效率,減少了備品儲(chǔ)備,為中心節(jié)支降耗做出了貢獻(xiàn)。
據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,針對(duì)輪緣磨損過(guò)限的問(wèn)題,他們還對(duì)“沉睡”多年的半自動(dòng)埋弧焊機(jī)進(jìn)行了設(shè)計(jì)和改造,相繼改造了減速裝置、焊劑循環(huán)裝置、增加監(jiān)控視頻裝置以及直接焊接車(chē)輪踏面功能等,一舉使焊機(jī)完全達(dá)到了對(duì)車(chē)輪踏面自動(dòng)堆焊的要求,進(jìn)而滿(mǎn)足了生產(chǎn)需求。與此同時(shí),為了使傳統(tǒng)的廢油加熱輪對(duì)裝置取消后不影響生產(chǎn),他們組織技術(shù)人員自行設(shè)計(jì)了輪對(duì)加熱裝置。通過(guò)近一個(gè)月的設(shè)計(jì)、改造,并經(jīng)反復(fù)研討論證、多次實(shí)驗(yàn)改進(jìn),如今的液化氣加熱裝置成功替代了廢油加熱裝置,不僅更加環(huán)保、節(jié)能、安全,而且極大地提高了工作效率。
此外,為滿(mǎn)足東露天礦剝離大會(huì)戰(zhàn)用車(chē)需要,他們對(duì)封存的1708號(hào)德式150噸電機(jī)車(chē)的外殼、電氣、控制臺(tái)等方面進(jìn)行了重新設(shè)計(jì),并對(duì)制動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行了改造,使機(jī)車(chē)運(yùn)行更加安全、平穩(wěn)。他們還為頁(yè)巖煉油廠解決了ATP爐烴蒸汽管道外壁補(bǔ)焊、軸承滑塊修復(fù)技術(shù)難題;為博大公司010公司號(hào)內(nèi)燃吊車(chē)設(shè)計(jì)安裝了自力行走部分。這些技改項(xiàng)目均得到了用戶(hù)的好評(píng)。
張立紅