淮南礦業(yè)集團公司持續(xù)創(chuàng)新瓦斯治理新技術(shù)
近日,集團公司將今年以來瓦斯治理創(chuàng)新主要新技術(shù)整理匯總,要求各礦結(jié)合實際推廣應(yīng)用和借鑒厚煤層順層鉆孔水力壓裂增透技術(shù)、穿層鉆孔定點(段)封孔技術(shù)、快速測壓技術(shù)及裝備研制等六個技術(shù)創(chuàng)新項目。
厚煤層順層鉆孔水力壓裂增透技術(shù)在謝橋礦1362(3)上順槽采應(yīng)用,使用后單孔最大注水量145.4立方米/孔,平均注水量70立方米/孔,單元平均濃度37.3%,平均單孔抽采純量每分鐘0.11立方米,效果顯著。
薄煤層順層鉆孔中壓水力化增透技術(shù)在朱集東礦1222(1)上順槽應(yīng)用后,鉆孔等效直徑擴大了約2倍,鉆孔抽采濃度提高了4倍,百孔抽采純量提高了2倍,預(yù)計該工作面預(yù)抽時間同比可縮短三個月。
穿層鉆孔定點(段)封孔技術(shù)在顧橋礦應(yīng)用,該礦1414(3)軌順底板巷穿層預(yù)抽鉆孔采用水力壓裂、水力割縫、掏穴等增透措施后,并基于囊袋封孔技術(shù),對穿層預(yù)抽鉆孔封孔工藝進行改革,創(chuàng)新定點(段)式封孔技術(shù),省時、省力、省材料。
在快速測壓技術(shù)及裝備研制方面,顧橋礦南區(qū)南三矸石膠帶機石門揭11-2煤和1413(3)運順外段揭13-1煤進行了測壓鉆孔試驗。不僅實現(xiàn)了測壓準確、縮短了測壓周期,而且簡化了測壓鉆孔施工工藝,節(jié)約了測壓成本。
高壓水力割縫增透技術(shù)在張集礦應(yīng)用,該礦針對硬煤層水力沖孔增透效果差的實際情況,在1415A底抽巷進行了高壓水力割縫增透試驗。采用高壓水力割縫措施后,鉆孔的平均等效直徑為未割縫鉆孔的5倍,增加了鉆孔內(nèi)煤體暴露面積;鉆孔瓦斯涌出初速度為未割縫鉆孔的2.3倍,瓦斯涌出速度得到提高,煤體裂隙進一步發(fā)育;鉆孔的瓦斯抽采總量為未割縫鉆孔的1.8倍,抽采效果得到提升;煤體瓦斯含量下降幅度為未割縫鉆孔的1.9倍,提高了抽采效率。
此外,推廣的項目還包括下向鉆孔抽采“四化”管理技術(shù)。潘三礦總結(jié)出了一套下向鉆孔抽采“四化”管理技術(shù),并在-817m東翼軌道大巷下向穿層鉆孔中得到了成功應(yīng)用,提高了抽采效果。