斗式提升機節(jié)能優(yōu)化改造
陳四樓選煤廠采用跳汰洗煤,與其配套有三個矸石斗提機,改造前跳汰機排出的矸石由斗式提升機從一樓提升至七樓,然后再通過溜槽至五樓矸石皮帶機轉(zhuǎn)載至刮板機,最后入倉。該跳汰洗煤排矸工藝存在如下幾個安全隱患:1、隨著近年來跳汰入洗量的不斷加大,跳汰機排出的矸石也相繼增加,多次出現(xiàn)矸石斗提機被物料壓死的生產(chǎn)事故;2、矸石斗提機從一樓至七樓共有81節(jié)斗子,過長的矸石斗子若發(fā)生斗子脫落,將會是嚴(yán)重的安全生產(chǎn)事故,存在重大安全隱患;3、該洗煤排矸系統(tǒng)每個矸石斗提機平均每半年要更換一次,日常維護費用很大;4、原矸石斗提機運轉(zhuǎn)電機額定功率22kW,隨著矸石量的增加,原電動機已經(jīng)滿負荷運轉(zhuǎn),在排料多時,斗提機經(jīng)常發(fā)生過載現(xiàn)象,由于陳四樓選煤廠斗提機參與集中連鎖控制,一旦斗提機停止運轉(zhuǎn),其上級所有設(shè)備將跟隨一起停產(chǎn),給生產(chǎn)上帶來很大不便。
該項目采用把矸石斗提機機頭下降,縮短至五樓,減少矸石斗子提升空間,增大斗提機排料速度,摒棄七樓至五樓間溜槽,使斗提機機頭直接安裝在轉(zhuǎn)載矸石皮帶機上方,縮減工藝流程,采用最簡單的方法達到最大的效益。斗提機機頭從七樓將至五樓,矸石斗子從81節(jié)減少至59節(jié),縮短了斗子的長度,解決了斗子過長存在的安全隱患,同時將斗提機電動機額定功率從22kW降至15kW,降低了能量消耗,實現(xiàn)了節(jié)能減排,同時也減少了斗提機的維護成本,增加了經(jīng)濟效益,消除了斗提機給生產(chǎn)帶來的負面影響。
推廣應(yīng)用情況:
已在兄弟單位推廣。
完成單位:陳四樓選煤廠 成果類別:小改造 獲獎等級:一等獎