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5#機(jī)三段冷卻器封頭改造

作者:煤礦安全網(wǎng) 2018-07-04 09:50 來源:煤礦安全網(wǎng)

項(xiàng)目簡介:

項(xiàng)目背景:

5#CO2壓縮機(jī)機(jī)自從2008年投入運(yùn)行以來故障率較高,運(yùn)行周期短。運(yùn)行期間曾因三段冷卻器封頭隔板漏停機(jī)五次,每次停機(jī)檢修需十小時(shí)以上,影產(chǎn)相當(dāng)嚴(yán)重(約170噸尿素),補(bǔ)焊隔板相當(dāng)困難,但每次補(bǔ)焊后只能運(yùn)行兩月左右。這一問題始終困擾著我們,最后尿素分廠決定對封頭進(jìn)行試驗(yàn)性改造。

項(xiàng)目內(nèi)容:

5#機(jī)三段冷卻器是一個(gè)臥式列管式換熱器,氣體從封頭一端進(jìn)入,經(jīng)過隔板和列管冷卻后從另一端引出。正常生產(chǎn)時(shí)隔板兩端的壓差較小,隔板不易破裂,但是開機(jī)時(shí)兩端壓差較大(進(jìn)口壓力3.5Mpa、出口常壓),對隔板造成較大的沖擊力。為減少此沖擊力,我們在冷卻器進(jìn)口內(nèi)制造一個(gè)分布器,使氣體均勻進(jìn)入冷卻器,減少氣體對隔板的沖擊力。如圖所示:

項(xiàng)目投資及效益分析

本次改造仍然利用原封頭,投資約5000元,比更換新封頭節(jié)約15000元左右。避免一次停機(jī)可以多產(chǎn)尿素170噸左右,更主要的是穩(wěn)定了工藝,降低了消耗。

推廣應(yīng)用情況:

改造一年來多運(yùn)行比較平穩(wěn),沒有出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象,說明我們的改造是成功的。

完成單位:三星化工 成果類別:小改造 獲獎(jiǎng)等級:二等獎(jiǎng)

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