余熱發(fā)電與二期鍋爐的通訊
項目簡介:
選題原因:螺桿發(fā)電機組是我公司節(jié)能降耗的重要裝置。該系統(tǒng)三臺機組原設(shè)計為PLC控制盤就地操作,人員現(xiàn)場實時監(jiān)控運行。該操作模式存在工藝人員占用量大(需專人值守)、現(xiàn)場環(huán)境差(高溫、強噪聲)、報警信息不易分析處理等弊端。將重要監(jiān)控數(shù)據(jù)遠傳至熱電遠程控制室,由工藝人員實施遠程監(jiān)控室克服上述問題的必然選擇。
使用后達到的技術(shù)水平:
在PLC控制系統(tǒng)側(cè)組態(tài)通訊程序,將現(xiàn)場重要數(shù)據(jù)通過Profibus-DP光纖通訊遠傳至4#鍋爐ECS-100控制系統(tǒng),實現(xiàn)在控制室對現(xiàn)場螺桿機組的實時監(jiān)控,在螺桿機組的監(jiān)控方案中屬于首創(chuàng)。
在ECS-100系統(tǒng)中利用Profibus-DP通訊實現(xiàn)外圍PLC系統(tǒng)的高速遠程通訊,在我公司屬首次實現(xiàn)。
利用ECS-100控制系統(tǒng)中,將PLC的簡單控制參數(shù)生成形象化的動態(tài)流程圖畫面;利用ECS-100控制器的冗余容量,實現(xiàn)對現(xiàn)場PLC過程報警信息的詳盡記錄及快速處理等,均是此設(shè)計改造方案中的技術(shù)亮點。
推廣應(yīng)用情況:
三臺機組至少節(jié)約操作人員1人*4班,人力資源費用約2.5*4=10萬元/年;有效降低螺桿發(fā)電機組停機處理次數(shù),以每年增加120小時有效運行時間計算,可增加效益為:750KW*2臺*120小時*0.6元/KWh=10.8萬元/年。上述兩項合計,每年可為我公司直接增加效益為20.8萬余元。
此外,實現(xiàn)遠程監(jiān)控可對機組出現(xiàn)的異常報警,實時處理,對重大問題可遠程急停,這一功能可有效避免設(shè)備事故的擴大化,可為公司避免大量的設(shè)備維修費用。
完成單位:龍宇煤化工 成果類別:小改造 獲獎等級:二等獎