趙莊煤業(yè):設(shè)備更換享受“私人定制” 助推礦井高效發(fā)展
一直以來,晉煤集團(tuán)趙莊煤業(yè)堅定走好“減”“優(yōu)”“綠”發(fā)展之路,對標(biāo)行業(yè)一流,對準(zhǔn)智能方向,以增強(qiáng)科技創(chuàng)新能力為出發(fā)點,不斷激發(fā)全員的創(chuàng)新性思維,通過小改小革和“五小”創(chuàng)新解決礦井實際難題,以源源不斷的科技創(chuàng)新成果服務(wù)于礦井安全生產(chǎn),助推企業(yè)向更高質(zhì)量、更高效率加速邁進(jìn)。
近期,從該公司選煤廠了解到,又一項技術(shù)改造項目成功申報集團(tuán)公司科技創(chuàng)新“五小”成果。
據(jù)悉,此項技術(shù)改造是為主斜井皮帶機(jī)制動滾筒“私人訂制”的專用更換工具。眾所周知,主斜井膠帶運輸機(jī)是該公司原煤提升的咽喉“要塞”,它能否平穩(wěn)持續(xù)運行直接關(guān)乎礦井生產(chǎn)。主斜井皮帶機(jī)采用雙滾筒三電機(jī)驅(qū)動裝置,制動滾筒重量接近22噸。由于所用滾筒體積大、質(zhì)量重、安裝位置特殊,導(dǎo)致檢修更換滾筒時難度較大。以往更換滾筒需要將機(jī)架拆除,職工使用手拉葫蘆將滾筒從皮帶下方拖出,更換過程費時費力,需要近30小時方可完成,嚴(yán)重制約了井下原煤的正常提升,同時也存在較大的安全隱患。
為更好地解決此項難題,減少因檢修更換作業(yè)影響礦井生產(chǎn)的時間,提高現(xiàn)場作業(yè)的安全系數(shù),該公司積極組織相關(guān)技術(shù)骨干人員到現(xiàn)場調(diào)查研究,反復(fù)研討商議,經(jīng)過技術(shù)人員的不懈努力,更換主斜井皮帶機(jī)制動滾筒專用工具“問世”。這套裝備主要由牽引小車構(gòu)成,并制作小車軌道和軌道支架。在使用時,用天車將滾筒放至牽引小車上,隨后用手拉葫蘆拉出并放至安全地點,再實施相反步驟就能夠完成新舊滾筒的安全拆裝。
通過使用滾筒專用更換工具后,更換時間較之前單純使用手拉葫蘆提前20個小時,大大減少了檢修時長,為礦井高效生產(chǎn)贏得了更多寶貴時間。同時,提高了檢修效率和現(xiàn)場作業(yè)的安全系數(shù),極大程度上減輕了職工的勞動強(qiáng)度,受到了職工的一致好評。
面對當(dāng)今嚴(yán)峻的煤炭市場形勢,趙莊煤業(yè)緊盯“煤炭產(chǎn)業(yè)要加快做精做優(yōu)做強(qiáng)”目標(biāo)要求,持續(xù)加快無人值守、自動化監(jiān)控等先進(jìn)技術(shù)與裝備的推廣應(yīng)用,先后完成皮帶遠(yuǎn)程集控系統(tǒng)、井下局扇無人值守遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)等一系列自動化升級改造工程,加強(qiáng)與科研院所的合作力度,借用“外腦”,加快對頂板管理、地質(zhì)預(yù)測預(yù)報、瓦斯綜合治理等重大科技項目攻關(guān)力度,為礦井實現(xiàn)安全高效可持續(xù)發(fā)展提供保障。