峰峰集團馬選廠抓實精煤質量管理
峰峰集團馬選廠抓實精煤質量管理
本網(wǎng)訊(通訊員 陳愛軍)2019年,馬選廠嚴抓精煤質量管理,多舉措強化責任意識落實,關口前移精細管控,確保銷售精煤質量穩(wěn)步提升。
該廠加強冬季精煤產(chǎn)品水分控制,采取調整壓濾機入料壓力、刮板運轉程序,及時更換離心機篩藍、濾布等重要備件,調整篩藍、刮刀間隙等有效措施,嚴控精煤水分超標。為清除精煤產(chǎn)品中的雜物,在精煤篩出料溜槽上安裝雜物掛鉤,要求崗位司機跟車撿雜,并對各班撿雜情況進行統(tǒng)計考核;通過提高分選密度,降低合格介質煤泥含量,更換TBS旋流器底流口等措施保證精煤灰分指標穩(wěn)定。根據(jù)中煤損失偏高情況,分別對東部3023#、3025#脫介篩二段篩下介質水走向進行改造,使其直接進入對應磁選機入料,為降低系統(tǒng)煤泥含量創(chuàng)造有利條件,中煤帶煤損失合格率完成81.1%。
該廠建立洗煤循環(huán)水質指標監(jiān)測臺賬,對循環(huán)水的濃度、硬度、酸堿性等指標定期檢測,科學添加凈水藥劑,確保生產(chǎn)過程中循環(huán)水質穩(wěn)定。針對精煤煤質變化情況,加強對精煤水分指標控制力度,從原煤、環(huán)境和操作方法等方面入手查找問題根源,采取積極措施穩(wěn)定煤質。對精煤壓濾機工藝參數(shù)進行修改,將425#壓濾機泵轉速提高到1400轉/分,使其揚程達到65米,入料壓力達到0.65MPa,通過減少打料時間使精煤水分指標降低3%;修改壓濾機PLC工藝程序,加強對精煤脫水崗位監(jiān)督檢查,精煤水分控制13%以下,銷售精煤質量綜合合格率達到100%。
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