峰峰集團馬選廠設(shè)備創(chuàng)新技改節(jié)能耗
峰峰集團馬選廠設(shè)備創(chuàng)新技改節(jié)能耗
本網(wǎng)訊(通訊員 陳愛軍)進入2020年,馬選廠強化機電設(shè)備高質(zhì)量管控力度,優(yōu)化設(shè)備現(xiàn)場運行程序,通過創(chuàng)新技改方式達到提工效降成本目的。
該廠在東部系統(tǒng)實施超級旋流器改造,進一步降低中煤、矸石損失,杜絕旋流器一二段連接口堵停事故發(fā)生,確保生產(chǎn)連續(xù)性,合介泵壓力由0.37Mpa降到0.30Mpa,減輕管道磨損提升重介洗煤效率,合介泵用電單耗明顯降低,由月均21萬度電下降到17.6萬度電,月平均節(jié)約電費近2萬元。組織專業(yè)技術(shù)人員對壓風(fēng)機、合介泵、大型皮帶機等重點設(shè)備,安裝報警裝置,數(shù)據(jù)接入集控系統(tǒng),提高設(shè)備自動化管理水平;摸底排查所有設(shè)備電機,對大功率帶小設(shè)備、使用負(fù)荷率低的電機功率由大改小,把轉(zhuǎn)速高的電機調(diào)低,從而提高電機功率參數(shù),減少機械設(shè)備磨損,降低無功損耗10千伏安,每月節(jié)約電量2000度。針對部分配電室電容補償器功能缺失、滯后,無法實現(xiàn)電能自動跟蹤補償,通過對配電室電容器改造革新,實現(xiàn)電容補償系統(tǒng)更新和自動控制,每月節(jié)電18000度;完成生產(chǎn)樓東部壓濾機PLC控制程序改造,增加刮板自動反轉(zhuǎn)功能,消除由于刮板存水造成精煤水分偏高現(xiàn)象發(fā)生,節(jié)省設(shè)備改造費用1萬元。控制434#浮選入料泵調(diào)節(jié)泵的變頻柜冷內(nèi)卻風(fēng)扇不能自控,在變頻柜有電的情況下一直運轉(zhuǎn),通過增設(shè)兩個中間繼電器和一個時間繼電器達到了對電機的遠方控制、控制柜風(fēng)扇的即時啟車及延時停車的效果,提高職工操作效率的同時,從源頭減少設(shè)備磨損實現(xiàn)節(jié)能降耗。