峰峰集團馬選廠高效運行力保生產(chǎn)目標實現(xiàn)
峰峰集團馬選廠高效運行力保生產(chǎn)目標實現(xiàn)
本網(wǎng)訊(通訊員 陳愛軍)進入5月份,馬選廠狠抓精煤生產(chǎn)過程管控,細化精煤指標考核,不斷提升洗煤效率,全力生產(chǎn)力?!半p過半”目標實現(xiàn)。
該廠定期深入原煤礦礦井了解生產(chǎn)和煤質(zhì)變化情況,準確掌握各礦原煤產(chǎn)量、指標和理論產(chǎn)率,個舊各入洗礦原煤灰分、粘結(jié)指數(shù)、硫分不同,通過多次浮沉試驗,確定肥瘦煤配比轉(zhuǎn)換指標方案;完善配煤入洗指標快速計算公式,第一時間拿出多種配比方案。根據(jù)原煤入洗量和產(chǎn)品分流量不同時精煤灰分變化情況,及時改進浮選密控工操作方法,在三個生產(chǎn)單元間開展全方位對標,通過內(nèi)部對標促使現(xiàn)場管理水平提升;合理安排生產(chǎn)和設(shè)備檢修時間交替順序,根據(jù)銷售需求、煤種庫存合理組織肥、焦精煤生產(chǎn),全力降庫存保銷售。
該廠針對生產(chǎn)過程中高灰細泥積聚,洗煤循環(huán)水濃度增加的現(xiàn)象,積極采取增設(shè)絮凝劑加藥點,調(diào)整絮凝劑添加量等應(yīng)急措施,保證生產(chǎn)循環(huán)水質(zhì),改善一段濃縮機沉淀效果,通過增加高頻篩上出料量,降低二段濃縮機入料濃度。根據(jù)西部生產(chǎn)系統(tǒng)中煤損失偏高問題,通過縮小潤濕管直徑,提高旋流器入料壓力,合理調(diào)整物料分流量,控制系統(tǒng)煤泥含量等措施,將中煤損失控制在4%以下。在磁選機溢流堰兩側(cè)加裝擋板,減少分選回收盲區(qū),有效解決了磁選機滾筒兩側(cè)磁場弱回收率低的問題,確保精煤單機灰分合格率大幅提高。馬選廠高效運行力保生產(chǎn)目標實現(xiàn)
本報訊(通訊員 陳愛軍)進入5月份,馬選廠狠抓精煤生產(chǎn)過程管控,細化精煤指標考核,不斷提升洗煤效率,全力生產(chǎn)力?!半p過半”目標實現(xiàn)。
該廠定期深入原煤礦礦井了解生產(chǎn)和煤質(zhì)變化情況,準確掌握各礦原煤產(chǎn)量、指標和理論產(chǎn)率,個舊各入洗礦原煤灰分、粘結(jié)指數(shù)、硫分不同,通過多次浮沉試驗,確定肥瘦煤配比轉(zhuǎn)換指標方案;完善配煤入洗指標快速計算公式,第一時間拿出多種配比方案。根據(jù)原煤入洗量和產(chǎn)品分流量不同時精煤灰分變化情況,及時改進浮選密控工操作方法,在三個生產(chǎn)單元間開展全方位對標,通過內(nèi)部對標促使現(xiàn)場管理水平提升;合理安排生產(chǎn)和設(shè)備檢修時間交替順序,根據(jù)銷售需求、煤種庫存合理組織肥、焦精煤生產(chǎn),全力降庫存保銷售。
該廠針對生產(chǎn)過程中高灰細泥積聚,洗煤循環(huán)水濃度增加的現(xiàn)象,積極采取增設(shè)絮凝劑加藥點,調(diào)整絮凝劑添加量等應(yīng)急措施,保證生產(chǎn)循環(huán)水質(zhì),改善一段濃縮機沉淀效果,通過增加高頻篩上出料量,降低二段濃縮機入料濃度。根據(jù)西部生產(chǎn)系統(tǒng)中煤損失偏高問題,通過縮小潤濕管直徑,提高旋流器入料壓力,合理調(diào)整物料分流量,控制系統(tǒng)煤泥含量等措施,將中煤損失控制在4%以下。在磁選機溢流堰兩側(cè)加裝擋板,減少分選回收盲區(qū),有效解決了磁選機滾筒兩側(cè)磁場弱回收率低的問題,確保精煤單機灰分合格率大幅提高。