山能新礦集團協(xié)莊煤礦“小改造”激發(fā)效率效益“雙提升”
協(xié)莊煤礦皮帶機機尾采用16號槽鋼及16mm鋼板組焊而成,在安裝及托運過程中,由于機尾形體尺寸及重量較大,造成施工人員勞動強度大且施工效率低,同時,安設(shè)防偏托輥及機尾清掃器需重新進行加工,整體安裝過程復(fù)雜,且無法在機尾上安裝可調(diào)式擋煤板,對皮帶機的安全可靠性及安裝工作的高效性帶來了不利影響。
針對以上問題,該礦對皮帶機機尾進行了優(yōu)化改造。將機尾分成左右兩部分,每部分采用16號槽鋼焊接而成,由螺栓及中間梁進行連接;可調(diào)式擋煤板安裝在機尾左右,采用夾板與機尾橫梁連接,確保擋煤板裝載距離前后可調(diào),可調(diào)長度達到1米,同時擋煤板與其支架采用鉸接連接方式,擋煤角度亦能靈活可調(diào),另外擋煤板采用8mm鋼板組焊而成,強度較以往擋煤板有較大提高;防偏托輥安裝在距機尾滾筒1米處的機尾梁上,確保對運行的膠帶及時糾正調(diào)整。
通過本次改造,提高了皮帶機安裝效率,大大降低了職工勞動強度,同時,增加了對條件較差的巷道安裝的適應(yīng)性,確保了人員操作安全、機器運行可靠。