峰峰集團馬選廠依托創(chuàng)新優(yōu)化工藝提能降耗
峰峰集團馬選廠依托創(chuàng)新優(yōu)化工藝提能降耗
本網(wǎng)訊(通訊員 陳愛軍)今年以來,馬選廠本著“創(chuàng)新做強”的發(fā)展理念,堅持科技創(chuàng)新技術(shù)改造不停步,全力優(yōu)化洗煤工藝流程,創(chuàng)新和節(jié)能創(chuàng)效能力顯著提高。
該廠針對原有跳汰機洗煤效率低、能耗高、入洗量小的問題,通過節(jié)能、擴能改造,原煤小時處理量達到在750噸以上,洗煤工藝和產(chǎn)品指標均達國內(nèi)領(lǐng)先水平;根據(jù)壓濾機生產(chǎn)過程中耗電量大、維修頻繁的情況,自主安裝兩臺新壓濾機,同時停開兩臺250KW的加壓配套低壓風機,每年可少用電250萬kwh,節(jié)約電費150萬元。依據(jù)入洗原煤煤質(zhì)特點,將原有重介旋流器更換為超機旋流器,因新旋流器所需壓力低,將配套使用的3077#合介泵泵葉輪進行改小,每月可節(jié)約電量4.5萬kwh,年節(jié)電量達到54萬kwh,折合電費32萬元,同時減少設(shè)備磨損降低事故率,保證生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定運行,通過對生產(chǎn)工藝技改,使企業(yè)煥發(fā)新活力。
該廠針對精煤旋流器的分選壓力、密度、灰分變化,浮選機的來料穩(wěn)定、分料均勻等問題,利用移動式監(jiān)控設(shè)施對選煤皮帶機、脫介篩等崗位巡檢,提高生產(chǎn)系統(tǒng)連續(xù)運轉(zhuǎn)的可靠性;通過在線視頻判斷尾煤灰分、X射線測精煤灰分等措施,從提高技術(shù)檢查精度入手,全面提高選煤效率。將壓風機、合介泵等重點設(shè)備數(shù)據(jù)接入生產(chǎn)集控系統(tǒng),智能處理設(shè)備故障,提高設(shè)備自保能力;新增深錐濃縮機、浮選機等關(guān)鍵設(shè)備,攻克入洗難洗煤時生產(chǎn)系統(tǒng)惡性循環(huán)的瓶頸,確保質(zhì)量指標達標。