五陽煤礦綜采隊算好點滴賬挖掘“增效源”
五陽煤礦綜采隊算好點滴賬挖掘“增效源”
自推行“算賬文化”以來,五陽煤礦綜采隊立足自身工作實際,精準(zhǔn)發(fā)力,以“干前定措施、干中看變化,干后算結(jié)果”為導(dǎo)向,讓“算賬文化”融入經(jīng)常,抓在日常,增強(qiáng)了全隊職工的節(jié)約意識和效益觀念,促進(jìn)管理水平的進(jìn)一步提升。
細(xì)算賬 把數(shù)字“擺”出來
今天省下來的“螺絲”,就是每天增加的“工資”。該隊牢固樹立“一切成本皆可降”的理念,把“算賬文化”滲透到安全生產(chǎn)、降本增效的方方面面,精益管理、精益思維,發(fā)動全員想精益點子、找降本法子,算細(xì)賬,細(xì)算賬,以數(shù)據(jù)暴露出的問題做為突破口,主動尋找降低成本的“效益點”,僅“機(jī)組截齒更換”一項節(jié)省費用2萬2千元。
該隊針對采煤機(jī)機(jī)組截齒齒套磨損嚴(yán)重或變形導(dǎo)致截齒在齒套內(nèi)不能轉(zhuǎn)動,截齒就會加速磨損甚至破壞等問題算了一筆賬,一個齒套從變形到徹底損壞周期為7至10天左右,期間截齒需要更換4個,更換齒套后,截齒能使用至少10天以上,1個齒套的價格200元,一個截齒的價格500元,因此,更換一個變形齒套需200元,而等到齒套損壞需要2000元截齒費用,及時更換一個變形齒套較之前可以節(jié)省1800元。同時,該隊在更換截齒過程中經(jīng)過現(xiàn)場分析比對新更換的截齒比相鄰的舊截齒高且突出,把新更換的截齒都安裝在滾筒同一葉片相鄰位置上,極大的延長了新截齒的使用壽命,大大降低了成本費用,今年一月份機(jī)組截齒消耗由原來的89個降為2月份45個,僅一項節(jié)省材料費用22000元。
精算賬 打好效益增效“牌”
精益化管理,就是要從大處著眼,小處入手,精益求精、細(xì)中求細(xì)。該隊將“算賬文化“層層傳遞到班組和職工,使”人人都是經(jīng)營著,個個都是效益源“成為大家的自覺行動和行為養(yǎng)成。
該隊通過班前會給職工算事故賬,算安全賬,算考核賬,“以一起機(jī)電事故為例,按照影響安全生產(chǎn)8小時時間來算,調(diào)度室考核4800元,機(jī)電科按照設(shè)備配件維修費用管理責(zé)任考核10000元以上,產(chǎn)量工資損失18480元,這一起事故下來損失累計33200元以上,這還不計月度事故率考核,流動紅黃旗評比考核,安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等連帶考核”,為此,該隊通過算細(xì)賬,生產(chǎn)班對設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)操作更到位了,檢修班對設(shè)備的檢修維護(hù)更精細(xì)了,保證了正規(guī)循環(huán)有序作業(yè)。2月份該隊未發(fā)生一起影響安全生產(chǎn)的機(jī)電事故,事故率較1月份的1.5%下降到0%。
同時,該隊在工時利用率上下功夫,尋找效益點,對班前、班中、班后工時統(tǒng)計分析和班中各工序銜接進(jìn)行統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)浪費點主要在職工相互交接班時間節(jié)點,通過優(yōu)化交接班工時利用,生產(chǎn)班組開機(jī)率較之前每班增加半小時,每天檢修班根據(jù)檢修工作量工時進(jìn)行核定,按照安全生產(chǎn)實際進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)產(chǎn),2月份原煤生產(chǎn)較1月份增產(chǎn)21000噸,二月隊組產(chǎn)量工資增收101640元。
此外,該隊進(jìn)一步優(yōu)化人員配置,讓合適的人做合適的工作,將井下看工具工進(jìn)行培訓(xùn),取的《泵站司機(jī)合格證》,兼職泵站司機(jī),實現(xiàn)一人多崗,每班可節(jié)省崗位工1人,每月可節(jié)省人工成本30000元。
水滴石穿,集腋成裘,把干毛巾擠出水,讓“算賬文化”落地生根,已經(jīng)成為每個五陽人自覺行動。如今,綜采隊作為五陽煤礦的龍頭隊組,將一如既往將精益管理“算賬文化”轉(zhuǎn)化為實施集約高效安全生產(chǎn)、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的前進(jìn)動力,繼續(xù)發(fā)揚“三?!本瘢诘V井高質(zhì)量發(fā)展的新征程中,彰顯一線隊組拼搏進(jìn)取、勇往直前的先鋒風(fēng)采。