峰峰集團(tuán)馬選廠精心準(zhǔn)備精煤生產(chǎn)設(shè)
峰峰集團(tuán)馬頭洗選廠精心準(zhǔn)備穩(wěn)定精煤生產(chǎn)
本網(wǎng)訊(通訊員 陳愛軍)今年上半年,馬選廠完成各項(xiàng)生產(chǎn)檢修工藝技術(shù)改造,設(shè)備運(yùn)行正常,操作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),精煤回收率和各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo),全力實(shí)現(xiàn)精煤生產(chǎn)穩(wěn)定高效。
該廠組織職工對(duì)生產(chǎn)、機(jī)電、運(yùn)輸設(shè)備全面檢修,對(duì)關(guān)鍵設(shè)備備件進(jìn)行更換和維護(hù)。對(duì)東西部生產(chǎn)系統(tǒng)浮選機(jī)的60多塊穩(wěn)流板進(jìn)行補(bǔ)焊加固,完成導(dǎo)流板維檢更換,導(dǎo)流板完全是自主下料、制作并完成安裝更換;加大精煤脫介篩噴水壓力,加強(qiáng)對(duì)磁選尾礦的帶介檢查,增大磁選機(jī)入料稀釋水量,增加定壓箱雜物清理頻率,保證精煤弧形篩介質(zhì)回收效果良好。針對(duì)原煤指標(biāo)波動(dòng)大的情況,不斷跟進(jìn)原煤采樣進(jìn)度,確保精煤產(chǎn)量、質(zhì)量穩(wěn)步增長;加大對(duì)精煤壓濾機(jī)、離心機(jī)等重要設(shè)備的巡檢和維護(hù),根據(jù)原煤入洗量和產(chǎn)品分流量不同時(shí)精煤灰分變化情況,及時(shí)改進(jìn)浮選密控工操作方法,將原煤處理量穩(wěn)定在750噸/小時(shí)上下,全面提高精煤回收率,降低精煤水分和中煤損失。
該廠做好精煤外運(yùn)和原煤接發(fā)車工作,細(xì)化原煤調(diào)運(yùn)工作中車輛使用、接發(fā)車時(shí)間、編組提報(bào)等環(huán)節(jié),掌控各國鐵車站存車、入洗礦原煤產(chǎn)量和庫存情況,保證原煤重車順利回廠。把精煤快速裝火車作為生產(chǎn)組織的重點(diǎn)工作,提高路運(yùn)精煤比例減輕環(huán)保壓力,對(duì)精煤空車自入廠至出廠實(shí)現(xiàn)全程監(jiān)管,有效減少車輛留廠時(shí)間,減少車輛延時(shí)費(fèi)和凍車事故發(fā)生。