峰峰集團(tuán)馬選廠創(chuàng)新完成絮凝劑加藥站改造
峰峰集團(tuán)馬選廠創(chuàng)新完成絮凝劑加藥站改造
本網(wǎng)訊(通訊員 陳愛軍)近日,馬選廠從提高勞動(dòng)效率和生產(chǎn)工藝需要入手,完成洗煤絮凝劑加藥站優(yōu)化改造,減少崗位用工4人,實(shí)現(xiàn)減人提效的目的。
在洗煤用循環(huán)水中添加絮凝劑,是選煤廠保證精煤產(chǎn)品質(zhì)量至關(guān)重要的環(huán)節(jié),簡便合理的添加流程不僅能夠保證洗煤循環(huán)水的正常溢出,而且能夠減少設(shè)備故障實(shí)現(xiàn)精煤連續(xù)生產(chǎn)。馬選廠原絮凝劑添加站設(shè)置在四號(hào)水池崗位,在完成去撈坑工藝改造后,該崗位的工作只剩下南北盤絮凝劑添加這一項(xiàng)工作,且加藥機(jī)除人工添加絮凝劑外,其配置、攪拌、加藥等環(huán)節(jié)均已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。為進(jìn)一步落實(shí)五效管理,經(jīng)過管理人員觀察與論證,決定將四號(hào)加藥站移至高壓泵崗位,利用高壓泵崗位現(xiàn)有的攪拌箱,再制作一個(gè)等體積的儲(chǔ)藥箱,達(dá)到配置濃度及藥劑儲(chǔ)備要求,此次改造縮短藥劑輸送管路,實(shí)現(xiàn)加藥崗位集中管理,崗位司機(jī)能夠根據(jù)洗煤水質(zhì)迅速調(diào)整加藥量,杜絕輸藥管路結(jié)冰無法使用的情況發(fā)生,提高工作效率的同時(shí),每年節(jié)省用工成本20余萬元,。