4月初,任樓礦根據(jù)生產(chǎn)計劃,成立攻關(guān)小組,謀劃應(yīng)用水力壓裂新技術(shù),解決8258N工作面頂板巖性硬、頂板不易冒落,放炮卸頂瓦斯容易超限、安全隱患大等影響安全生產(chǎn)的問題。
工作面投產(chǎn)后,綜采一區(qū)立即開始驗證水力壓裂技術(shù)的可行性。該區(qū)在8258N工作面1-74架采用水力壓裂新技術(shù),75架以上采用傳統(tǒng)模式深孔爆破預(yù)裂技術(shù),通過對比驗證水力壓裂技術(shù)效果。
第一次使用水力壓裂裝備,工作中遇到的實際困難遠比想象的多,鉆頭大小問題、鉆眼角度問題、水壓調(diào)整、安全防護等等,都需要現(xiàn)場試驗、反復(fù)調(diào)試。礦成立水力應(yīng)用3個工作小組,實行全流程跟班,3個小組每天收集數(shù)據(jù),分析問題,確定參數(shù)......
經(jīng)過反復(fù)試驗,水力壓裂技術(shù)實現(xiàn)了頂板巖石分段壓裂、出現(xiàn)裂隙,回采后老塘頂板能夠及時垮落,防止出現(xiàn)大面積懸頂。“水力壓裂技術(shù)相比深孔預(yù)裂爆破技術(shù),成本低、效果好,設(shè)備和材料可重復(fù)使用,節(jié)省了爆破炸藥和雷管的費用;避免了放炮放頂人員撤離、一氧化碳超標等問題,改善了作業(yè)環(huán)境,提高了效能。” 生產(chǎn)技術(shù)部負責人徐啟雷對新技術(shù)贊不絕口。
5月18日至今,8258N工作面再也未進行放炮,新技術(shù)不僅實現(xiàn)了采空區(qū)頂板隨采隨落,降低了放炮產(chǎn)生的CO,還消除了工作面瓦斯積聚與突出的安全隱患,實現(xiàn)了安全高效回采。